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.,1,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)的故障分析,于世浩,2,.,1油液造成的系統(tǒng)故障2壓力造成的系統(tǒng)故障液壓故障3流量造成的系統(tǒng)故障4其它,3,.,1劣質(zhì)油質(zhì)2維護(hù)不當(dāng)造成油液氧化雜質(zhì)混入液油故障3維護(hù)不當(dāng)造成的水侵入4空氣污染5其它油液的混入6維護(hù)不當(dāng)造成的液壓故障,4,.,油液的質(zhì)量(85%的液壓故障是油液造成)(1)粘度(2)雜質(zhì)含量(3)含水量(4)排氣量(5)潤滑性能,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,5,.,優(yōu)質(zhì)油液的特性因?yàn)槠焚|(zhì)好的液壓油在抗乳化性、水解安定性、抗泡性、空氣釋放性等,都是影響系統(tǒng)工作穩(wěn)定性的重要指標(biāo)。而油液的黏度是保證液壓系統(tǒng)處于最佳工作狀態(tài)的必要條件。,6,.,油液造成液壓系統(tǒng)故障的主要因素:(1)低質(zhì)量的油液(包括在生油液)(2)保養(yǎng)不當(dāng)造成油液的乳化(3)保養(yǎng)不當(dāng)造成油液中的含氣量增加(4)拆檢和清洗時(shí)不注意清潔和保護(hù)(5)長期不更換油液及液壓附件(如過濾器等)(6)其它油液的混入(7)油箱油位過低,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,7,.,壓力負(fù)載決定壓力,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,8,.,壓力分類(一)敏感壓力(待命壓力2.53Mpa)(二)工作壓力(根據(jù)地質(zhì)情況)(三)系統(tǒng)最大壓力(25Mpa)(四)卸荷壓力(27.5Mpa),掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,9,.,EBZ132(標(biāo)準(zhǔn))EBZ132(二代)行走回路250.5Mpa250.5Mpa執(zhí)行元件160。5Mpa210.5(星輪多1Mpa)M4-12安全閥27。5MpaEBZ200(標(biāo)準(zhǔn))EBZ200(二代)行走回路250。5Mpa250。5MPA一運(yùn)回路230。5Mpa230。5Mpa星輪回路230。5Mpa250。5Mpa執(zhí)行原件180。5Mpa220。5Mpa安全閥27,5Mpa,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,10,.,EBZ200HEBZ260HEBZ318H行走星輪250。5Mpa一運(yùn)其它執(zhí)行原件250。5Mpa(升降回轉(zhuǎn)220。5Mpa)安全閥27。5Mpa,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,11,.,流量速度取決于流量,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,12,.,EBZ132標(biāo)準(zhǔn)EBZ132二代懸臂擺動(dòng)211S221S懸臂上升231S懸臂下降171S星輪轉(zhuǎn)速30轉(zhuǎn)/分一運(yùn)轉(zhuǎn)速83r/min90r/min行走速度9。0m/min8。5m/min,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,13,.,EBZ200HEBZ260HEBZ318H懸臂擺動(dòng)281S271S291S懸臂上升281S261S251S懸臂下降181S151S151S星輪轉(zhuǎn)速大于30rpm一運(yùn)轉(zhuǎn)速72r/min75r/min行走速度6。2m/min6。7m/min6。6m/min,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,14,.,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障的判斷分析主系統(tǒng)壓力執(zhí)行機(jī)構(gòu)壓力控制系統(tǒng)壓力,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,15,.,主系統(tǒng)故障點(diǎn)(1)油箱(2)油泵(3)敏感壓力閥(4)Ls供油及Ls過濾器(5)聯(lián)閥首聯(lián)上的安全閥(6)回油過濾器,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,16,.,執(zhí)行機(jī)構(gòu)的故障點(diǎn)(1)先導(dǎo)組件供油不暢及泄漏量增加(2)聯(lián)閥換向閥芯滯澀及泄漏漏增加(3)壓力補(bǔ)償器彈簧疲勞(4)設(shè)備參數(shù)調(diào)節(jié)不當(dāng)(5)平衡閥損壞及調(diào)節(jié)不當(dāng)(6)執(zhí)行原件泄漏,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,17,.,液壓系統(tǒng)主系統(tǒng)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的判斷(1)主系統(tǒng)所控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)壓力全部達(dá)不到參數(shù)。為主系統(tǒng)故障(2)主系統(tǒng)達(dá)到了壓力參數(shù)而執(zhí)行機(jī)構(gòu)達(dá)不到壓力。為執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障。,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,18,.,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,主液壓系統(tǒng)的檢查判斷(外部)(1)油箱油位的檢查。(必要時(shí)對油質(zhì)及溫度的檢查,油箱及油泵的溫差不得越過15)(2)吸油管查看是否漏氣。(3)檢查油泵是否有超溫及噪聲。(4)檢查液壓導(dǎo)管是否有泄漏。(如有高壓過濾器的設(shè)備同時(shí)要檢查高壓過濾器有無局部升溫及輕微的顫動(dòng))(5)檢查安全閥有無局部升溫及噪聲。,19,.,液壓主系統(tǒng)的簡單檢查(1)檢查敏感壓力閥LS口過濾器是否堵塞。(2)檢查敏感壓力閥的供油量。(如供油量較少要查看聯(lián)閥首聯(lián)及Ls導(dǎo)管是否爆管)(3)檢查油泵泄油口是否泄漏量較大。(4)檢查控制回油的泄漏量,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,20,.,用替換的方法來判斷各液壓原件的故障(1)用替換Ls導(dǎo)管的方法檢查聯(lián)閥首聯(lián)的供油量。(將兩敏感壓力閥Ls導(dǎo)近對調(diào),同時(shí)操縱兩閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)查看壓力的上升情況,如果工作正常的油泵不正常了,而不正常的油泵正常了,那么就是聯(lián)閥首聯(lián)的供油故障。反之就是敏感壓力閥和油泵故障。)(2)用作定量泵的方法來判斷油泵故障還是敏感壓力閥故障。(將聯(lián)閥首聯(lián)上的M口和首聯(lián)上的Ls口導(dǎo)管對調(diào),就將變量泵變成定量泵。如果系統(tǒng)升壓那么故障點(diǎn)就在敏感壓力閥上,如果還不升壓那么就是油泵故障。)(3)二代機(jī)可直接調(diào)換敏感壓力閥來檢查。,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,21,.,(4)用拆開操縱臺(tái)下方的回油十字接頭來判斷是兩聯(lián)閥還是先導(dǎo)閥泄漏。(一般的情況下控制油路泄漏較大時(shí)先導(dǎo)手柄有反彈力。)(5)安全閥的檢查除了要調(diào)整、清洗,必要時(shí)還要拆下T口檢查安全閥是否回油。(6)對于閉式液壓系統(tǒng)的設(shè)備還要注重補(bǔ)油系統(tǒng)的檢查。(7)液壓系統(tǒng)在排故過程中還要考慮到氣溫。一般的情況下液壓系統(tǒng)的工作溫度不能低于15。(8)壓力表顯示壓力很大而執(zhí)行原件的動(dòng)作很慢要考慮到回油油路是否堵塞。過濾器油芯是否該更換。,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,22,.,液壓系統(tǒng)執(zhí)行原件的檢查方法(一)某一執(zhí)行原件無動(dòng)作或動(dòng)作:(1)聯(lián)閥換向閥閥芯滯澀(一般情況下采用手摸導(dǎo)管就能感受到壓力。還可以根據(jù)查看壓力表的執(zhí)行原件速度來判斷,壓力增大而速度減慢。)(2)平衡閥調(diào)整不當(dāng)。彈簧疲勞。閥芯損壞。(3)執(zhí)行原件泄漏。以上兩種故障判斷可用替換平衡閥的方法來認(rèn)定。如更換平衡閥后設(shè)備工作正常那么可認(rèn)定是平衡閥故障。反之為執(zhí)行原件故障。,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,23,.,其它原因造成的液壓故障(1)油液高溫:油液郛化。油質(zhì)內(nèi)含氣量增高。油泵泄漏。安全閥調(diào)整不當(dāng)或彈簧疲勞。(2)執(zhí)行原件爬行:一般情況下爬行大都由氣塞造成的。由于空氣有可壓縮性就造成了執(zhí)行原件的爬行。(3)回油路的堵塞:背壓增高,執(zhí)行原件速度減慢而壓力增高。,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,24,.,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,掘進(jìn)機(jī)液壓原件構(gòu)造,25,.,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,26,.,液壓油泵的故障分析,27,.,28,.,29,.,內(nèi)曲線馬達(dá)的工作原理,30,.,內(nèi)曲線馬達(dá)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),31,.,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,32,.,德國力士樂公司A2FM型柱塞式斜軸馬達(dá),33,.,油缸的故障與分析,34,.,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析,掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)故障案例,.,35,故障案例(一)故障現(xiàn)象該設(shè)備為J8,液壓系統(tǒng)為閉勢系統(tǒng)。全部為派克控制元件。升井大修試車。當(dāng)時(shí)廠房氣溫為-25左右。設(shè)備起動(dòng)后無壓力,開車一段時(shí)間后壓力正常。但試車20分鐘后壓力消失,只有待命壓力。執(zhí)行元件無反映。先導(dǎo)手柄反彈力較大。故障分析:(1)大修設(shè)備在廠房氣溫較低,造成油液的冷凝現(xiàn)象。(2)安全閥調(diào)制過低。(3)LS敏感壓力閥調(diào)整不當(dāng)及閥芯滯澀。(4)由于天氣太冷造成油液冷凝,使控制回油不暢。故障排除:(1)將油泵空轉(zhuǎn)給油液加溫,加溫后壓力不上升,推先導(dǎo)手柄只有一個(gè)星輪轉(zhuǎn)動(dòng)。安全閥有噪聲,T管有發(fā)熱現(xiàn)象。將安全閥清洗后調(diào)整壓力,設(shè)備正常。但試車隊(duì)2030分鐘后壓力消失,執(zhí)行元件無動(dòng)作。(2)檢查LS供油及LS過濾器,未發(fā)現(xiàn)故障,油路暢通。,來自先導(dǎo)回油冷油源,來自小五聯(lián)閥的熱油源,來自大五聯(lián)閥的熱油源,回油箱,36,.,(3)檢查控制元件,發(fā)現(xiàn)兩聯(lián)閥閥面溫度為45,而先導(dǎo)閥溫為2。5。手柄反向彈力較大。分析可能是控制回油不暢通造成。拆開先導(dǎo)手柄回油管十字接著處。先導(dǎo)回油管噴出氣體后,流出大量的氣泡和冷凝油液。先導(dǎo)手柄反向彈力消失。設(shè)備壓力及操縱正常。但接上回油導(dǎo)管后,由于先導(dǎo)閥太冷。一時(shí)無法升溫,又出現(xiàn)先前故障。為了現(xiàn)場驗(yàn)收順利。將先導(dǎo)回油管直接做到油箱回油集油塊上。故障排除。排故體會(huì):(1)由于天氣太冷,造成了先導(dǎo)油路的回油不暢通。油液凝結(jié)在先導(dǎo)閥中使流量減少,而先導(dǎo)閥供油量較少使先導(dǎo)閥升溫困難。導(dǎo)致?lián)Q向閥兩端操縱壓力漸漸平衡,閥芯回到中立位置壓力消失。(2)先導(dǎo)油管出現(xiàn)的大量氣泡,是由于油液的特性造成的??諝庥梢后w中溢出有兩個(gè)條件,一是低溫,二是負(fù)壓。先導(dǎo)系統(tǒng)的氣泡造成了油路的堵塞,使油液流動(dòng)減慢,當(dāng)流到十字回油接著時(shí),由于兩閥回油回油升溫快,流量壓力都增高,堵塞了氣泡的流動(dòng),使先導(dǎo)閥無回油,先導(dǎo)手柄反彈力增加。,37,.,排故案例(二)故障現(xiàn)象:設(shè)備132乍機(jī)身。系統(tǒng)無壓力。更換油泵后壓力正常但開車27小時(shí)后系統(tǒng)失壓。后更換五聯(lián)閥壓力又正常,開車24小時(shí)后又失壓。故障分析:由于油泵和五聯(lián)閥都是新更換的出現(xiàn)問題的可能性不大。如果出現(xiàn)問題原因是(1)油質(zhì)問題,油液被污染。(2)系統(tǒng)壓力調(diào)制不當(dāng)。(3)LS導(dǎo)管泄漏。故障排除:(1)檢查油液,油液為殼牌,油質(zhì)清潔,無氣泡現(xiàn)象。(2)檢查LS導(dǎo)管及LS過濾器無泄漏和堵塞現(xiàn)象。(3)通過對維護(hù)人員對設(shè)備近期性況的了解,由于生產(chǎn)任務(wù)緊,操作工人認(rèn)為設(shè)備速度慢。無力。調(diào)整了恒功率。有時(shí)最大壓力為了38Mpa。通過對情況的了解。故障可斷定為安全閥。更換安全閥彈簧,將恒功率調(diào)回原來工作狀態(tài),故障排除。壓力正常。排故體會(huì):該故障為礦方過量調(diào)整恒功率閥造成的。因?yàn)榘踩y保護(hù)壓力為27。5Mpa,每當(dāng)壓力升高時(shí)安全閥就會(huì)溢流。長期溢流就會(huì)造成安全閥彈簧疲勞,使閥芯處于常開位置,所以閥芯無噪聲,溫度上升慢。,38,.,排故障案例(三),故障現(xiàn)象:大五聯(lián)閥所控制的執(zhí)行元件無動(dòng)作。故障分析:(1)油泵泄漏不供壓。(2)敏感壓力閥卡滯。(3)五聯(lián)閥首聯(lián)安全閥設(shè)制低,Ls無返饋。故障排除:(1)起動(dòng)設(shè)備,油泵無噪聲。無待命壓力。(2)打開油泵泄油口無泄油現(xiàn)象。檢查Ls供油量發(fā)現(xiàn)Ls供油正常,但敏感壓力閥Ls口往處噴油。說明敏感壓力閥閥芯磨損嚴(yán)重,更換敏感壓力閥,設(shè)備正常,39,.,排故案例(四),故障現(xiàn)象:左行走向前無動(dòng)作,而向后著正常故障分析:(1)五聯(lián)閥單向卡死。(2)先導(dǎo)一則供油不足及爆管。(3)行走馬達(dá)總成內(nèi)梭閥卡澀。故障排除:開車檢查操縱行走,發(fā)現(xiàn)向后行走工作壓力正常。向前行走馬達(dá)有微動(dòng)后壓力上升到最大壓力。手摸行走導(dǎo)管有膨脹和跳越感。說明五聯(lián)閥和先導(dǎo)供油沒有問題。故障因在行走馬達(dá)總成的梭閥上。更換馬達(dá)。,排故體會(huì):該設(shè)備的故障原因是由于使用了劣質(zhì)油液造成的閥芯磨損。從原理圖上看。由于油液的污染造成了待命壓力閥芯及殼體磨損,閥芯損后,油液從閥體與閥芯溢到調(diào)腔使Ls出現(xiàn)噴油現(xiàn)象。在設(shè)備正常工作中,Ls油來油也會(huì)通過閥芯溢到回油腔。在降低調(diào)整腔壓力的同時(shí)。也阻止了斜盤調(diào)整的油缸的回油。這樣就會(huì)使斜盤調(diào)整油缸處在最大位置。所以大五聯(lián)閥操縱無壓力。無動(dòng)作。,40,.,排故體會(huì):從行走原理圖上分析:下圖的紅色部位為故障點(diǎn)。但如果行走減壓閥泄漏,哪么系統(tǒng)不會(huì)建立起太高的壓力。只有剎車梭閥卡滯在一邊的位置時(shí)才會(huì)出現(xiàn)故障發(fā)生的現(xiàn)象。因?yàn)楫?dāng)梭閥卡在前進(jìn)的位置時(shí),前進(jìn)來油被梭閥堵塞,剎車無壓力,剎車片打不開,行走不動(dòng)作,系統(tǒng)壓力就會(huì)達(dá)到最大。,A,B,41,.,排故案例(五)故障現(xiàn)象:星輪操縱有正轉(zhuǎn)無反轉(zhuǎn)。(哈威閥)故障分析:(1)先導(dǎo)手柄反向卡澀無油源。(2)換向閥芯故障。故障排除:(1)檢查先導(dǎo)油源正常。(2)拆開換向閥圓蓋端彈簧及固定螺栓正常,抽下閥芯無拉傷現(xiàn)象。閥芯靈活,無卡澀。拆下方塊端檢查固定銷軸析斷。更換閥片。設(shè)備正常。,故障點(diǎn),故障點(diǎn),42,.,排故體會(huì):哈威閥與力士樂派克在設(shè)計(jì)上有所不同,哈威閥的復(fù)位彈簧在閥芯的圓腔端。彈簧一端靠在閥體一端,另一端靠在圓蓋里端。此位置為閥的中立位置。當(dāng)前腔來油時(shí),通過閥芯移動(dòng)壓縮彈簧打開油路。而反向腔來油時(shí)在彈簧塞的作用下壓縮彈簧推動(dòng)閥芯上的小軸桿打開反向油路。在閥芯的下部有一些小孔,它的作用是當(dāng)油液進(jìn)入時(shí)產(chǎn)生向上的浮力,以防閥芯卡澀。在方塊體下部有一長約40mm的銷軸,它插入閥芯,它的作用是起到定位作用。以防閥芯轉(zhuǎn)動(dòng)。該故障就是因銷拆斷造成的閥芯卡澀現(xiàn)象。,43,.,排故案例(六)故障現(xiàn)象:設(shè)備開機(jī)后工作一段時(shí)間后,顯示溫度保護(hù)。但停車一段時(shí)間后又工作正常。故障分析:(1)溫控線斷路。溫控器損壞。(2)電機(jī)溫度過高。(3)無供水或水量較小。故障排除:在檢查電機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)電機(jī)溫度過高打開電機(jī)進(jìn)水口發(fā)現(xiàn)電機(jī)內(nèi)無冷卻水而進(jìn)水口水量正常檢查電機(jī)回水口發(fā)現(xiàn)三通閥進(jìn)水口接反調(diào)整進(jìn)水口后設(shè)備正常,電機(jī)來水,向后方引水,外噴霧,44,.,排故體會(huì):該設(shè)備是掘進(jìn)下坡巷,不使用內(nèi)外噴霧。因不使用內(nèi)外噴霧便將水通過導(dǎo)管引到上坡。因?qū)Ч軓臋C(jī)身右側(cè)引出。所以將三通閥調(diào)換了方向。在不用噴霧但還要給電機(jī)冷卻,就將手柄搬到中間位置,這樣就使電機(jī)出回水被堵。電機(jī)啟動(dòng)后由于電機(jī)溫度升高,產(chǎn)生水蒸氣,冷卻水在蒸氣的做用下被壓出電機(jī),電機(jī)無水冷卻,溫控器報(bào)警。當(dāng)電機(jī)停車后,由于電機(jī)溫度下降,壓力降低,水又回到電機(jī)電機(jī)溫度迅速下降。冷卻水進(jìn)入電機(jī)后,電機(jī)得到冷卻,溫度下降在次起動(dòng)電機(jī)就能正常開車。,45,.,排故案例(七),故障現(xiàn)象:該設(shè)備是132乍機(jī)身。半閉式系統(tǒng)。設(shè)備開機(jī)以后工作正常。但油泵高壓管路高速跳動(dòng)。工作半小時(shí)后各執(zhí)行元件速度降低。2Mpa故障分析:(1)油泵回油管路漏氣。及油泵內(nèi)有空氣。(2)補(bǔ)油泵損壞。(3)溢流閥設(shè)制太低。(4)單向溢流閥損壞及彈簧疲勞。故障排除:(1)打開油泵泄油口放油。檢查回油管路5bar無泄漏。(2)檢查溢流閥及單向閥工作正常,但補(bǔ)油壓力偏低。調(diào)整無效。,M,46,.,(3)使用溢流閥檢查補(bǔ)油泵
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