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文檔簡介
1、第四章 JZ-7制動機(jī)故障分析及處理機(jī)車制動系統(tǒng)的作用良好與否,直接關(guān)系到行車的安全,因此,機(jī)車乘務(wù)員在交接班作業(yè)時,應(yīng)認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行制動機(jī)的機(jī)能試驗(yàn)。在試驗(yàn)中,應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和檢查方法、要求進(jìn)行操作,認(rèn)真檢查,細(xì)心觀察,發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象應(yīng)及時檢查處理,確保機(jī)車在良好的運(yùn)用狀態(tài)下出庫牽引列車,切不可隨意簡化作業(yè)程序,也不可盲目認(rèn)為小漏沒關(guān)系,緩慢無大礙”而掉以輕心,以避免運(yùn)行途中因故障的擴(kuò)展而措手不及,釀成行車事故。運(yùn)用機(jī)車制動系統(tǒng)的主要故障有:管、缸系統(tǒng)的漏泄或堵塞、不暢,膜板、O型圈等密封件的裂漏竄風(fēng),供、排氣閥組件的漏、卡,各有關(guān)塞門位置不正確。這些故障除突發(fā)性損壞外,一般都有早期的不
2、正常反映。本章根據(jù)JZ7型空氣制動機(jī)七步閘試驗(yàn)的程序,對每一步試驗(yàn)中可能產(chǎn)生的故障現(xiàn)象作原因分析及判斷,并介紹簡單的處理方法,以供機(jī)車運(yùn)用入員在實(shí)踐中參考。第一節(jié) 七步閘試驗(yàn)第一步中的故障處理一、操作一單、自閥手柄均置于運(yùn)轉(zhuǎn)位,檢查各風(fēng)表指示壓力應(yīng)符合規(guī)定,各部件應(yīng)無漏泄。故障1 單閥調(diào)整閥排氣口排風(fēng)不止原因單閥調(diào)整閥供氣閥關(guān)閉不嚴(yán)。分析因單閥手柄在運(yùn)轉(zhuǎn)位時,調(diào)整凸輪的降程大于調(diào)整閥膜板右移的距離,使調(diào)整閥排氣口始終開放。當(dāng)供氣閥關(guān)閉不嚴(yán)發(fā)生漏泄時,總風(fēng)缸的壓力空氣就會經(jīng)開放的排氣閥口由排風(fēng)口排出。此時即使將單閥手柄移到制動區(qū),使排氣閥口關(guān)閉,供氣閥的漏泄也同樣會使11號管壓力逐漸升高到大于調(diào)
3、整彈簧的張力而使膜板帶動排氣閥座離開排氣閥,開放排氣口,造成排氣口排風(fēng)不止的現(xiàn)象。如供氣閥漏泄量過大,甚至可造成手柄在運(yùn)轉(zhuǎn)位而機(jī)車制動缸壓力緩解不到零。處理如供氣閥被異物卡住,可解體清除;如閥面膠墊、閥座損壞,應(yīng)更換單獨(dú)制動閥。故障2 自閥調(diào)整閥排氣口排風(fēng)不止原因(1)調(diào)整閥供、排氣閥漏泄;(2)調(diào)整閥膜板破損。分析無論自閥手柄置于何位,自閥調(diào)整閥最終一定呈保壓位。而因供、排氣閥的漏泄,將會破壞調(diào)整閥的平衡而使其形成不了保壓,導(dǎo)致排氣口排風(fēng)不止。調(diào)整閥供、排氣閥大漏時,均會影響到列車制動機(jī)的操縱,尤其是供氣閥大漏會造成自閥常用制動時均衡風(fēng)缸壓力不下降或下降少,進(jìn)而使制動管不減壓或減壓量過少,以
4、致造成制動無效而引發(fā)行車事故。判斷自閥手柄置手柄取出位后,全松調(diào)整閥調(diào)整手輪,當(dāng)均衡風(fēng)缸內(nèi)無壓力時,排風(fēng)口停止排風(fēng)為排氣閥漏;如仍排風(fēng)不止時為供氣閥漏;如調(diào)整閥排風(fēng)口排風(fēng)不止,且均衡風(fēng)缸壓力超過定壓,擰松調(diào)整手輪也不下降時為調(diào)整閥膜板破損。處理解體調(diào)整閥,清掃供、排氣閥閥口異物。如膜板破損或供、排氣閥閥面或閥座損壞,應(yīng)更換自動制動閥的調(diào)整閥。故障3 均衡風(fēng)缸、制動管壓力均追隨總風(fēng)缸壓力值原因自閥調(diào)整閥膜板側(cè)縮孔堵塞。分析該縮孔的主要作用是控制進(jìn)入膜板右側(cè)的壓力空氣的速度,且以此壓力來平衡膜板左右兩側(cè)的力,以使調(diào)整閥能實(shí)現(xiàn)自動保壓。當(dāng)該孔堵塞后,則膜板右側(cè)無壓力,而膜板左側(cè)在調(diào)整彈簧張力作用下,
5、膜板將始終處于右側(cè)位,從而使調(diào)整閥的供氣閥口始終開放,總風(fēng)缸的壓力與均衡風(fēng)缸直接相通,中繼閥作用,使制動管也充氣至與總風(fēng)缸壓力相等。處理清掃縮孔或更換自閥調(diào)整閥。故障4 中繼閥總風(fēng)遮斷閥通氣孔排氣原因總風(fēng)遮斷閥閥套上的O型圈破損。分析及判斷總風(fēng)遮斷閥閥套由大、小兩種不同直徑組成,其大直徑上的O型圈用以防止8號管的總風(fēng)漏泄,小直徑上的O型圈用以防止3號管的總風(fēng)漏泄。如自閥手柄無論置于何位,通氣孔均排風(fēng)不止時,為小直徑上的O型圈破損;如僅當(dāng)自閥移至制動區(qū)以后各位置(8號管進(jìn)入總風(fēng))時通氣孔出現(xiàn)排風(fēng),為大直徑上的O型圈破損。處理更換不良的O型圈。故障5 中繼閥排風(fēng)口排風(fēng)不止原因中繼閥的供、排氣閥關(guān)閉
6、不嚴(yán)。判斷如自閥手柄移到制動區(qū)后,在中繼閥呈制動后保壓狀態(tài)時,排氣口停止排氣為供氣閥漏;如仍排風(fēng)不止,且制動管壓力持續(xù)下降時,為排氣閥漏。處理清除閥口處異物,如因閥面膠墊變形或閥口出現(xiàn)傷痕而造成漏泄時,應(yīng)更換。運(yùn)行途中如漏泄較大影響制動機(jī)正常操縱時,應(yīng)使列車停車后與非操縱端中繼閥互換,并將故障中繼閥處的總風(fēng)及制動管塞門關(guān)閉,維持運(yùn)行。故障6 中繼閥過充柱塞蓋下方通氣孔排氣不止原因過充柱塞上的O型圈破損。分析及判斷過充柱塞由大、小兩種直徑組成,其大直徑上的O型圈用來防止過充管內(nèi)的總風(fēng)壓力漏泄,小直徑上的O型圈用來防止中均室的壓力空氣漏泄。如通氣孔僅當(dāng)手柄在過充位時出現(xiàn)排氣,為大直徑上的O型圈破損
7、;如在其他位置時均漏,而只有在緊急制動位時停止排氣,為小直徑上的O型圈破損。處理更換不良的O型圈。故障7 均衡風(fēng)缸壓力正常,制動管壓力不穩(wěn)定甚至追隨總風(fēng)壓力原因中繼閥至活塞的縮口堵小或堵死。分析及判斷當(dāng)該縮口堵小時,因主活塞右側(cè)壓力上升慢,使制動管內(nèi)的實(shí)際壓力超過均衡風(fēng)缸的壓力,則排氣閥開啟,又會使制動管降壓,造成制動管壓力不穩(wěn)定現(xiàn)象。如該縮口全堵時,會出現(xiàn)制動管壓力追隨總風(fēng)壓力的現(xiàn)象。處理清掃縮孔,如一時無法處理時,應(yīng)與非操縱端中繼閥互換。故障8 分配閥主閥排氣口排氣不止原因(1)主閥供、排氣閥關(guān)閉不嚴(yán)。(2)緊急限壓閥柱塞或套的第二道O型圈竄風(fēng)。判斷如主閥排氣口僅在作用風(fēng)缸有壓力時排氣,為
8、排氣閥漏;否則為供氣閥漏。處理(1) 清除閥口異物,如因閥面膠墊變形或閥口損傷時,應(yīng)更換分配閥主閥。(2)更換不良O型圈。故障9 作用閥排氣口排氣不止原因作用閥供、排氣閥漏泄。判斷如僅在制動缸有壓力時出現(xiàn)排氣為排氣閥漏;否則為供氣閥漏。處理更換作用閥。二、操作二自閥移到最小減壓位,均衡風(fēng)缸、制動管減壓50 kPa,制動缸壓力上升 100125 kPa,檢查制動管漏泄量不大于20 kPamin。故障1 自閥調(diào)整閥排風(fēng)口不排風(fēng)或排風(fēng)緩慢,均衡風(fēng)缸、制動管均不減壓或減壓緩慢原因(1)自閥調(diào)整閥排氣閥彈簧折斷或排氣閥彈簧壓蓋松脫。(2)自閥調(diào)整閥排氣閥排風(fēng)槽小或有污物堵塞。(3)自閥調(diào)整閥排氣閥彈簧壓
9、蓋上的1.3孔堵死或有污物堵塞。分析及判斷自閥施行制動減壓時,調(diào)整閥凸輪得到降程,柱塞拉動供氣閥隨凸輪的降程移動,供氣閥與排氣閥分離,此時排氣閥彈簧應(yīng)伸張,推排氣閥離開閥座,打開排氣口,使均衡風(fēng)缸壓力經(jīng)排氣口及彈簧壓蓋上的1.3孔排入大氣。如排氣閥彈簧折斷、壓蓋松脫或排氣孔堵,則會造成均衡風(fēng)缸不減壓或減壓緩慢,中均管壓力不下降或下降緩慢使制動管不減壓。處理運(yùn)行中,應(yīng)使用緊急制動使列車停車。停車后,解體調(diào)整閥檢查,如壓蓋松脫,裝上并緊固即可;如彈簧折損,可取下非操縱端自閥調(diào)整閥的排氣閥彈簧裝上即可恢復(fù)正常運(yùn)行,回段報(bào)修;如孔堵塞應(yīng)清掃排風(fēng)孔。故障2 均衡風(fēng)缸減壓正常制動管壓力不下降原因(1)中繼
10、閥排風(fēng)口堵。(2)中繼閥頂桿折斷或松脫。(3)中繼閥制動管塞門關(guān)閉或制動管堵。判斷施行自閥緊急制動,待制動管壓力降為零后,自閥回運(yùn)轉(zhuǎn)位充風(fēng),觀察制動管的壓力變化,如壓力上升正常,為中繼閥排風(fēng)口堵塞;如制動管壓力上升不正常,為中繼閥頂桿折斷或脫落;如壓力不上升,為原因(3)。處理如排風(fēng)口堵塞,可拆下排風(fēng)口縮堵進(jìn)行清掃;如頂桿故障,可與非操縱端中繼閥互換后維持運(yùn)行;如檢查塞門位置正常,應(yīng)清掃制動管路。故障3 制動管壓力下降緩慢原因(1)中繼閥排風(fēng)口半堵。(2)中繼閥制動管半堵。(3)中均管半堵。(4)中繼閥膜板破損。判斷如制動管充風(fēng)速度正常僅排風(fēng)慢,為原因(1);如制動管充風(fēng)、減壓速度均慢,為原因
11、(2);如制動管開始充風(fēng)或開始減壓的時機(jī)明顯滯后于均衡風(fēng)缸壓力變化的時機(jī),為原因(3);如自閥移到制動區(qū)后,僅調(diào)整閥排風(fēng)口排風(fēng),中繼閥排風(fēng)口不排風(fēng),均衡風(fēng)缸、制動管壓力下降均緩慢,為原因(4)。處理(1)檢查各有關(guān)塞門是否正確開放,如無異常,應(yīng)設(shè)法清掃被堵的管路,確認(rèn)管路無異常后方可運(yùn)行。(2)如中繼閥故障無法排除時,可與非操縱端的中繼閥互換,此法可避免換端操縱。故障4 均衡風(fēng)缸減壓正常,但當(dāng)自閥調(diào)整閥停止排風(fēng)后,制動管壓力仍持續(xù)下降,直至為零,制動缸壓力成比例上升至限壓值原因(1)制動管系統(tǒng)漏泄。(2)中繼閥排氣閥關(guān)閉不嚴(yán)。(3)緊急風(fēng)缸管系漏泄。(4)分配閥副閥部局減通路漏泄。分析當(dāng)自閥手
12、柄置于制動區(qū)時,因中繼閥的總風(fēng)遮斷閥處于關(guān)閉狀態(tài),因此,上述四處如發(fā)生漏泄,中繼閥不能給予補(bǔ)償,則使制動管壓力持續(xù)下降。判斷(1)如中繼閥排風(fēng)口仍有排風(fēng)音響,為中繼閥排氣閥漏。(2)當(dāng)調(diào)整閥停止排風(fēng)后,自閥回運(yùn)轉(zhuǎn)位充風(fēng)至定壓后迅速移到手柄取出位,如制動管壓力不下降,為局減通路漏;再將自閥手柄由手柄取出位移到過量減壓位,如分配閥緊急閥部不動作,制動管壓力不降為零,為緊急風(fēng)缸管系漏。(3)排除上述原因后,為制動管系統(tǒng)漏。處理查找漏泄處所并處理。故障5 均衡風(fēng)缸減壓正常,但制動管壓力持續(xù)下降至280340 kPa才保壓;制動缸壓力相應(yīng)上升原因分配閥副閥柱塞上靠膜板側(cè)第一道O型圈破損竄風(fēng)。分析及判斷分
13、配閥副閥柱塞上靠膜板側(cè)第一道O型圈的作用是:當(dāng)副閥處于緩解位時,切斷局減通路;當(dāng)副閥處于保壓住時,切斷制動管與保持閥之間的通路。該O型圈破損后,造成制動管壓力經(jīng)局減通路排出。當(dāng)自閥在運(yùn)轉(zhuǎn)位或過充位時,由于中繼閥的補(bǔ)償作用,制動管壓力尚可維持,但充氣閥尾端及保持閥處排風(fēng)不止。當(dāng)自閥實(shí)施制動、副閥形成保壓位后,由于O型圈的的竄風(fēng),使制動管壓力由保持閥繼續(xù)排出,直至制動管壓力降至保持閥的關(guān)閉壓力值(280340 kPa)后,保持閥關(guān)閉,制動管壓力不再下降。處理更換不良的O型圈。故障6 均衡風(fēng)缸、制動管減壓正常,但工作風(fēng)缸壓力亦隨制動管的減壓而緩慢下降,制動管壓力上升不到規(guī)定值,且隨工作風(fēng)缸壓力的下降
14、同時下降。當(dāng)工作風(fēng)缸壓力下降至與制動管壓力相等,制動缸壓力為零后,工作風(fēng)缸、制動管壓力開始同時下降,直至為零原因工作風(fēng)缸管系漏。分析及判斷自閥施行制動后,如工作風(fēng)缸管系發(fā)生漏泄,則分配閥主閥大膜板下方的壓力下降而使主閥形成緩解位,當(dāng)工作風(fēng)缸壓力下降至與制動管壓力相等后,主閥已呈完全緩解,作用風(fēng)缸壓力降為零,此時充氣閥回到緩解位,而副閥仍處在保壓位,則形成制動管壓力經(jīng)副閥局減止回閥充氣閥柱塞尾端排入大氣,使制動管壓力亦下降,當(dāng)工作風(fēng)缸壓力低于制動管壓力時,則制動管壓力空氣經(jīng)工作風(fēng)缸充氣止回閥由工作風(fēng)缸管系漏泄處排出。工作風(fēng)缸的漏泄分內(nèi)漏和外漏兩種,所謂內(nèi)漏是指工作風(fēng)缸的壓力漏入制動管或降壓風(fēng)缸系
15、統(tǒng),而外漏指直接漏入大氣。但無論內(nèi)漏或外漏,在現(xiàn)象上并沒有很明顯的區(qū)別,用以判斷的主要區(qū)別在于兩者壓力的均衡值,當(dāng)工作風(fēng)缸壓力與制動管、降壓風(fēng)缸壓力相等時,其內(nèi)漏就失去了作用,而外漏則無論在什么情況下都是存在的,因此只要將自閥手柄置于運(yùn)轉(zhuǎn)位,使制動管、工作風(fēng)缸充氣到定壓后再迅速移到手柄取出位,此時工作風(fēng)缸、制動管和降壓風(fēng)缸三者壓力應(yīng)相等。如工作風(fēng)缸、制動管壓力仍下降為其外漏,在此位不下降為工作風(fēng)缸內(nèi)漏。處理檢查漏泄處所并作適當(dāng)處理,如一時解決不了而又需維持運(yùn)行時應(yīng)注意:在使用自閥制動時,要用單閥對機(jī)車實(shí)施制動,防止因機(jī)車自然緩解而發(fā)生斷鉤。如工作風(fēng)缸漏泄過大影響空氣系統(tǒng)的正常壓力時,可關(guān)閉分配
16、閥的總風(fēng)管及制動管塞門維持運(yùn)行。但此時應(yīng)注意,自閥的操作對機(jī)車制動無效,應(yīng)使用單閥根據(jù)制動管的減壓量操縱機(jī)車制動或緩解。故障7 均衡風(fēng)缸、制動管減壓正常,但保壓一段時間后,工作風(fēng)缸壓力突然階段下降,制動缸壓力亦隨之下降直至為零后,制動管、工作風(fēng)缸壓力同時緩慢下降原因降壓風(fēng)缸管系漏泄。分析及判斷自閥實(shí)施制動后,分配閥副閥動作,使降壓風(fēng)缸壓力降至與制動管壓力相等后,副閥形成保壓。如降壓風(fēng)缸管系發(fā)生漏泄,則副閥在制動管壓力作用下回到緩解位,柱塞尾端溝通了工作風(fēng)缸、制動管與降壓風(fēng)缸之間的通路,工作風(fēng)缸壓力因向降壓風(fēng)缸和制動管逆流而下降,使主閥形成緩解。與此同時,降壓風(fēng)缸因得到工作風(fēng)缸的充氣,壓力回升,
17、副閥又可形成保壓位,繼而因降壓風(fēng)缸的漏泄又會形成緩解,如此循環(huán),使工作風(fēng)缸壓力階段下降,制動缸壓力也階段緩解直至為零后,制動管、工作風(fēng)缸隨降壓風(fēng)缸的漏泄同時下降。當(dāng)然,如降壓風(fēng)缸漏泄較大時,副閥就不可能再由緩解位回到保壓位,甚至產(chǎn)生不制動現(xiàn)象。此時的現(xiàn)象與工作風(fēng)缸外漏故障在現(xiàn)象上無明顯區(qū)別,但可通過副閥的動作來確認(rèn)。由副閥的工作原理可知,當(dāng)副閥處于保壓狀態(tài)時,制動管壓力大于降壓風(fēng)缸壓力時才能使副閥形成緩解。如將制動管壓力降為零,那么,此時即使降壓風(fēng)缸壓力也漏為零,副閥也只能形成保壓而不能形成緩解位,則制動缸能保壓。即自閥實(shí)施緊急制動后,如制動缸、工作風(fēng)缸壓力不再下降即為降壓風(fēng)缸管系漏泄,否則為
18、工作風(fēng)缸管系漏泄。處理同工作風(fēng)缸漏泄的處理。故障8 均衡風(fēng)缸、制動管減壓正常,但制動缸壓力表的指針呈現(xiàn)跳躍式上升,工作風(fēng)缸表指針亦出現(xiàn)輕微抖動,直至制動缸壓力上升規(guī)定值后恢復(fù)穩(wěn)定狀態(tài)原因(1)作用風(fēng)缸堵或容積減少。(2)分配閥作用風(fēng)缸管堵小。分析及判斷因上述原因使分配閥中的作用風(fēng)缸系統(tǒng)容積減少,在主閥形成制動位、總風(fēng)向該系統(tǒng)充風(fēng)時,系統(tǒng)的充風(fēng)速度大大提高,主閥小膜板上方壓力驟增,使主閥立即形成緩解,而排氣口一開,壓力又驟降,使主閥又形成制動,即出現(xiàn)制動缸壓力跳躍式上升之現(xiàn)象。整個過程中,主閥處于上、下頻繁移動的不穩(wěn)定狀態(tài),則使主閥大膜板對封閉的工作風(fēng)缸系統(tǒng)起到一個抽吸(向上)和壓縮(向下)的作
19、用而使工作風(fēng)缸表針產(chǎn)生抖動。如分配閥的作用風(fēng)缸管堵小,則制動缸升壓慢,降壓也慢;如作用風(fēng)缸容積減少或風(fēng)缸堵,則制動缸的降壓速度會比正??斓枚?。處理清掃通路,如一時解決不了,運(yùn)行中自閥制動時應(yīng)使用單閥操縱機(jī)車制動。故障9 均衡風(fēng)缸、制動管減壓正常,但制動缸壓力上升緩慢原因(1)分配閥制動管堵小。(2)作用閥3號、12號、14號管堵小或上升不正常。(3)作用閥供氣閥蓋上的平衡孔堵塞。分析及判斷(1)如制動管減壓后,制動缸壓力滯后一定時間后又以正常速度上升至規(guī)定值,緩解時,亦滯后一定時間后正常緩解,為分配閥制動管堵?。ù斯收蠒瑫r造成工作風(fēng)缸充風(fēng)緩慢的現(xiàn)象)。(2)如制動缸壓力上升緩慢,但緩解時下降
20、速度正常,為作用閥3號總風(fēng)管堵小。(3)如制動缸壓力上升、下降均緩慢時,可先關(guān)閉作用閥總風(fēng)塞門后再施行自閥或單閥的制動,然后等待lmin左右后,快速打開作用閥總風(fēng)塞門,如制動缸壓力上升正常為作用閥14號管堵小;如上升仍緩慢時為12號制動缸管堵小。(4)如自閥制動時作用閥排風(fēng)口產(chǎn)生階段排風(fēng)音響,為原因(3)。處理(1)檢查各塞門位置或清掃通路。(2)清掃作用閥供氣閥蓋的通路。故障10 均衡風(fēng)缸制動管減壓50 kPa,制動缸壓力上升到常用限壓值原因(1)分配閥主閥小膜板破損竄風(fēng)。(2)分配閥主閥小膜板上方縮口堵死。分析及判斷主閥小膜板破損或其上方縮孔堵塞后,因主閥小膜板上方與下方壓力差較小或小膜板
21、上方無壓力,則主閥形成制動后無法實(shí)現(xiàn)自動保壓,其供氣閥始終開放,使作用風(fēng)缸壓力持續(xù)上升,直至達(dá)到常用限壓閥的限壓值時,在常用限壓閥的作用下而使作用風(fēng)缸停止增壓。因主閥小膜板下方通過閥體管座上25號管與大氣相通,如小膜板破損,在自閥實(shí)行制動后,同時會使25號管處排風(fēng)不止(此時,根據(jù)膜板破損程度,制動缸壓力可能低于常用限壓值,也可能無壓力);而如果小膜板上方縮孔堵塞,則25號管處不排風(fēng),制動缸壓力可上升到常用限壓值。處理清掃縮孔,如膜板破損一時無法處理時,可維持運(yùn)行。如漏泄過大,在自閥制動時,影響空氣系統(tǒng)的正常工作時,可關(guān)閉分配閥制動管及總風(fēng)缸塞門,切除分配閥維持運(yùn)行,但應(yīng)注意,自閥制動時,應(yīng)使用
22、單閥控制機(jī)車的制動或緩解。故障11 均衡風(fēng)缸、制動管減壓正常,制動缸壓力追隨總風(fēng)缸壓力原因作用閥膜板上方縮口堵塞。分析自閥實(shí)施制動后,作用風(fēng)缸的風(fēng)壓進(jìn)入作用閥膜板下方,使作用閥形成制動,但由于膜板上方縮孔堵塞,使膜板上方不能建立壓力,則供氣閥始終開放,使制動缸壓力持續(xù)上升到總風(fēng)缸壓力。處理清掃縮孔或更換作用閥。故障12 均衡風(fēng)缸、制動管減壓正常,但制動缸壓力表顯示為零原因(1)操縱端一側(cè)的轉(zhuǎn)向架制動缸塞門關(guān)閉。(2)制動缸壓力表故障或表管堵。(3)分配閥變向閥卡死在作用風(fēng)缸側(cè)。(4)作用閥膜板破損或3號、12號、14號管堵死。判斷(1)如僅某一臺轉(zhuǎn)向架不制動,為原因(l)。(2)如機(jī)車制動、緩
23、解均正常,為原因(2)。(3)如單閥制動、緩解正常,僅自閥操縱時機(jī)車不制動,為原因(3)。(4)如自閥、單閥制動時,機(jī)車均不制動或制動缸壓力很低,且作用閥排風(fēng)口排風(fēng)(緩解位時不排風(fēng)),為作用閥膜板破損,否則為作用閥的3、12、14號任一管堵死。處理(1)為原因(1)時應(yīng)開放塞門。(2)為原因(2)時可暫不處理。(3)為原因(3)時應(yīng)分解第一變向閥消除卡滯。(4)如作用閥膜板破損,應(yīng)急處理可關(guān)閉作用閥的總風(fēng)塞門后,卸下作用閥下蓋,取出作用閥活塞及空心閥桿并堵死作用閥排風(fēng)口,然后裝上下蓋即可維持運(yùn)行。此時的作用閥只是將作用管與制動缸管連通而不起任何控制作用。當(dāng)自閥制動時,機(jī)車制動缸由分配閥主閥供風(fēng)
24、,單閥制動時由單閥調(diào)整閥供風(fēng),但須注意,因制動缸管系容積較大,機(jī)車的制動或緩解作用均較正常時慢,應(yīng)謹(jǐn)慎操作。三、操作三檢查階段制動作用是否穩(wěn)定,制動管減壓量與制動缸壓力比例是否正確,全制動位時,均衡風(fēng)缸、制動管減壓170 kPa,制動缸壓力上升到340360 kPa。故障1 均衡風(fēng)缸、制動管減壓正常,制動缸壓力超過或不足規(guī)定值,但能正常保壓原因如果單閥制動時制動缸壓力正常,則原因?yàn)槌S孟迚洪y調(diào)整不正確或常用限壓閥柱塞卡滯。處理重新調(diào)整常用限壓閥的限壓值,松開防緩螺母后,沿順時針方向擰動調(diào)整螺釘為增高壓力,反之為降低壓力。如限壓閥卡滯,應(yīng)清除污物,消除犯卡。故障2 均衡風(fēng)缸、制動管減壓正常,但制
25、動缸壓力始終與制動管的減壓量成比例上升原因(1)緊急限壓閥止回閥關(guān)閉不嚴(yán)。(2)常用限壓閥、柱塞或柱塞套上的第二道O型圈裂損。分析及判斷緊急限壓閥的止回閥設(shè)置在主閥供氣閥口與作用風(fēng)缸間的通路中,且不受常用限壓閥的限制,因此,當(dāng)該止回閥漏泄或常用限壓閥第二道O型圈竄風(fēng)時,作用風(fēng)缸的壓力高低只受主閥控制,即主閥制動時作用風(fēng)缸增壓,主閥保壓時作用風(fēng)缸停止增壓,而主閥的保壓須在作用風(fēng)缸壓力達(dá)到制動管減壓量的一定比例后方可形成,因此,此時作用風(fēng)缸的壓力會隨著制動管壓力的減少而成比例上升,全制動時可達(dá)到425450 kPa,過減位時可達(dá)到 600650 kPa,緊急制動位時可達(dá)到總風(fēng)壓力值。處理取出止回閥
26、清洗后重新組裝,如止回閥膠墊變形或閥口損傷時應(yīng)及時更換,如O型圈破損應(yīng)更換。四、操作四單閥手柄推至單緩位,制動缸壓力應(yīng)下降為零,工作風(fēng)缸的壓力亦應(yīng)下降。松開單閥手柄后單閥手柄應(yīng)能自動回到運(yùn)轉(zhuǎn)位。故障1 工作風(fēng)缸、制動缸壓力均不下降原因(1)單閥單緩管(10號管)堵死。(2)單緩柱塞中心孔堵塞。分析單閥單緩時,是將工作風(fēng)缸的壓力空氣通過單緩管由單閥的單緩柱塞閥排入大氣,從而使主閥形成緩解。工作風(fēng)缸管系由分配閥引出后一路通單閥10號管,一路進(jìn)入工作風(fēng)缸。如單閥10號管或單緩柱塞中心孔堵死,則工作風(fēng)缸內(nèi)的壓力空氣無法經(jīng)單緩柱塞排出,造成單閥單獨(dú)緩解失效,即單閥推至單緩位后,單緩柱塞尾部排氣口無風(fēng)排出
27、,工作風(fēng)缸壓力不降,則制動缸壓力也不下降。處理此故障對制動機(jī)系統(tǒng)操作影響不大,如有時間可清掃通路處理,如無時間可維持運(yùn)行。回段報(bào)修。故障2 松開單閥手柄,單閥手柄不恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)位,單緩柱塞閥排風(fēng)口處排風(fēng)不止,工作風(fēng)缸壓力持續(xù)下降原因單緩柱塞閥彈簧折斷或單緩柱塞卡死在單緩位。分析單閥手柄的自動恢復(fù)是依靠單緩柱塞閥彈簧及復(fù)原彈簧的張力作用實(shí)現(xiàn)的,如彈簧折損或柱塞卡死在單緩位,則會使自動復(fù)原作用無效。處理(1)檢查彈簧狀態(tài),如無異狀應(yīng)入工將柱塞恢復(fù)至運(yùn)轉(zhuǎn)位維持運(yùn)行,運(yùn)行中不再使用單緩位。(2)如一時無法處理,可暫時堵死10號管后維持運(yùn)行。五、操作五自閥手柄回運(yùn)轉(zhuǎn)位,均衡風(fēng)缸、制動管恢復(fù)定壓,制動缸壓力為
28、零,工作風(fēng)缸壓力亦恢復(fù)至與制動管相等。故障 均衡風(fēng)缸壓力正常上升,但制動管壓力上升緩慢原因(1)中繼閥8號管堵小,使遮斷閥柱塞尾部壓力消除緩慢。(2)中繼閥總風(fēng)管堵小。(3)總風(fēng)遮斷閥卡滯。(4)自閥內(nèi)的8a通路堵小。分析及判斷自閥手柄置于制動區(qū)后,將客貨車轉(zhuǎn)換網(wǎng)置于客車位,如轉(zhuǎn)換閥下方有空氣急速排出,為自閥內(nèi)的8a通路堵小;如轉(zhuǎn)換閥下方排風(fēng)緩慢,為中繼閥8號管堵??;如轉(zhuǎn)換閥在客車位,制動管充風(fēng)仍緩慢,為中繼閥總風(fēng)管堵小。轉(zhuǎn)換閥置于貨車位,自閥手柄移制動區(qū)最大減壓后立即進(jìn)行階段緩解,如制動管壓力有回升現(xiàn)象,則為折斷閥卡滯。處理清掃通路,消除卡滯。第二節(jié) 七步閘試驗(yàn)第二步中的故障處理一、操作一自
29、閥手柄由運(yùn)轉(zhuǎn)位移到最大減壓位,均衡風(fēng)缸、制動管減壓170 kPa的時間為57 s,制動缸壓力上升到350 kPa或420 420kPa的時間為 57 s或79 s。故障 制動管壓力下降為零,機(jī)車起緊急制動作用原因(1)均衡風(fēng)缸管系容積減?。L(fēng)缸內(nèi)積水或風(fēng)缸管堵)。(2)均衡風(fēng)缸管系漏泄較大。(3)分配閥緊急放風(fēng)閥復(fù)原彈簧折損、未裝或頂桿過長。(4)分配閥緊急放風(fēng)閥第一風(fēng)堵(1.2)孔堵塞。(5)分配閥緊急放風(fēng)閥第一風(fēng)堵與第二風(fēng)堵倒裝。分析及判斷(1)如均衡風(fēng)缸充風(fēng)和減壓的速度均比正常快,為原因(1)。(2)如均衡風(fēng)缸減壓速度快,但充風(fēng)速度慢且充不到定壓值,調(diào)整閥始終有充風(fēng)音響為均衡風(fēng)缸管系大漏
30、。(3)清掃分配閥緊急放風(fēng)閥下方的兩個風(fēng)堵,并檢查確認(rèn)未裝錯時為原因(3)。(4)如兩端自閥制動均起緊急制動,為分配閥緊急部故障;如僅一端起緊急制動,為均衡風(fēng)缸管系故障。處理(1)排除均衡風(fēng)缸內(nèi)積水(風(fēng)缸底部設(shè)有排水閥)或清掃通路。(2)查找并排除漏泄。(3)更換緊急放風(fēng)閥。(4)風(fēng)堵倒裝可互換。二、操作二自閥手柄由最大減壓位回運(yùn)轉(zhuǎn)位,均衡風(fēng)缸、制動管恢復(fù)定壓,制動缸壓力下降為35kPa的時間為57 s或79 s。故障 制動缸壓力下降緩慢原因分配閥副閥部保持閥堵死。分析分配閥副閥在制動位時,降壓風(fēng)缸的壓力空氣可通過副閥中心孔經(jīng)保持閥排入大氣直至其與制動管壓力相等后,副閥形成保壓,當(dāng)制動管充風(fēng)時
31、,副閥可迅速向緩解位移動,開放工作風(fēng)缸向制動管逆流的通路,使主閥迅速形成完全緩解位。當(dāng)保持閥堵死后,副閥的完全緩解須在制動管充氣到定壓后方可實(shí)現(xiàn)。處理卸下保持閥檢查,消除卡死原因后重新組裝。第三節(jié) 七步閘試驗(yàn)第三步中的故障處理一、操作一自閥手柄由運(yùn)轉(zhuǎn)位移到過量減壓位,均衡風(fēng)缸、制動管減壓量應(yīng)為240260kPa,制動管壓力上升到350 kPa或420 kPa,機(jī)車不應(yīng)發(fā)生緊急制動。再將自閥手柄移到最小減壓位,均衡風(fēng)缸壓力應(yīng)上升,制動缸、制動管壓力保持不變,總風(fēng)遮斷閥作用良好。故障 制動管壓力隨均衡風(fēng)缸壓力的上升而上升,制動缸壓力下降為零原因(1)客貨車轉(zhuǎn)換閥柱塞在客車位。(2)緩解柱塞閥總風(fēng)管
32、或柱塞中心孔堵死。(3)8號管堵死或大漏。分析及判斷(1)將客貨車轉(zhuǎn)換閥置于相反位,如能恢復(fù)正常,為轉(zhuǎn)換閥柱塞在客車位。(2)如同時發(fā)生過充位無過充壓力及緊急制動時撒砂管無風(fēng),為緩解柱塞閥總風(fēng)管堵死。(3)自閥手柄置于制動區(qū)后,將客貨轉(zhuǎn)換閥旋至客車位,如轉(zhuǎn)換閥處有排風(fēng)音響,為中繼閥處8號管堵;如無風(fēng)排出,為自閥處8號管堵。處理(1)正確放置客貨車轉(zhuǎn)換閥位置。(2)清掃通路。注意:為原因(2)或(3)時,如一時無法處理而又必須維持運(yùn)行,途中操縱自閥制動時嚴(yán)禁自閥手柄在制動區(qū)回移,以免造成全列車自然緩解而發(fā)生事故。第四節(jié) 七步閘試驗(yàn)第四步中的故障處理一、操作一自閥由運(yùn)轉(zhuǎn)位快速移至手柄取出位,均衡風(fēng)
33、缸減壓240 260 kPa,制動管壓力不變,中繼閥自鎖良好。故障 均衡風(fēng)缸減壓正常,但制動管壓力下降原因(1)中均管漏泄。(2)重聯(lián)柱塞閥中間一道O型圈破損或自閥閥墊處制動管與均衡風(fēng)缸管間竄風(fēng)。(3)重聯(lián)柱塞閥柱塞阻力大或柱塞彈簧折損。判斷如調(diào)整閥排風(fēng)口排風(fēng)至制動管壓力與均衡風(fēng)缸壓力相等后停止排風(fēng),為原因(2);如調(diào)整閥、中繼閥均不排風(fēng),但制動管壓力可持續(xù)降為零時為原因(1);如調(diào)整閥、中繼閥均同時以正常速度排風(fēng)至減壓240260 kPa后停止排風(fēng),且保壓良好,自閥手柄置于緊急制動位時6號管無風(fēng),為原因(3)。處理(1)更換重聯(lián)柱塞問O型圈或自閥座墊。(2)查找并消除中均管漏泄。(3)更換折
34、損的柱塞彈簧或更換自閥。二、操作二自閥手柄由手柄取出位移到過充位,制動管壓力上升到比定壓高3040 kPa,過充風(fēng)缸上的排氣孔應(yīng)排風(fēng)。故障 制動管無過充壓力原因(1)中繼閥處7號管堵。(2)自閥處7號管堵或堵小。(3)緩解柱塞總風(fēng)管堵。(4)過充柱塞上大O型圈破損。判斷如制動管無過充壓力,但過充風(fēng)缸上的排氣孔排風(fēng)正常,為原因(1);如風(fēng)缸上排氣孔亦不排風(fēng),為原因(2);如同時伴隨總風(fēng)遮斷閥關(guān)閉不了及自閥緊急制動時不撒砂的現(xiàn)象,為原因(3);如過充柱塞蓋下方排風(fēng)口排風(fēng)不止,為原因(4)。處理(1)清掃通路。(2)如O型圈破損應(yīng)更換。三、操作三自閥手柄由過充位移回運(yùn)轉(zhuǎn)位,過充壓力 120 s自動消
35、除,機(jī)車不應(yīng)發(fā)生自然制動。故障1 過充壓力消除過快(小于120 s)原因(1)過充風(fēng)缸排氣孔孔徑過大或管系有漏泄處所。(2)過充風(fēng)缸處風(fēng)管堵小。判斷如過充壓力上升速度慢而消除快,為原因(1);如過充壓力上升速度快而消除也快,為原因(2)。處理檢查漏泄處所并處理,或清掃通路。故障2 過充壓力不消除或消除過慢原因(1)過充風(fēng)缸排氣孔堵。(2)過充風(fēng)缸堵。(3)中繼閥處7號管堵小。判斷過充壓力上升速度正常但風(fēng)缸上排氣孔不排風(fēng)為原因(1);過充壓力上升快,風(fēng)缸上排氣孔不排風(fēng)為原因(2);過充壓力上升慢,且消除也慢,為原因(3)。處理清掃通路。第五節(jié) 七步閘試驗(yàn)第五步中的故障處理一、操作一自閥手柄移到緊
36、急制動位,制動管壓力3s內(nèi)降為零,制動缸壓力57s內(nèi)上升到 450kPa,撒砂裝置應(yīng)能自動撒砂。故障1 制動管壓力下降到零的時間超過3s原因(1)分配閥緊急放風(fēng)閥膜板破損。(2)自閥放風(fēng)閥閥桿彎曲變形,使放風(fēng)閥開度不足。(3)分配閥緊急放風(fēng)閥柱塞頂部觸頭脫落。(4)緊急閥部的充氣限制堵堵塞或擴(kuò)孔。分析及判斷自閥的緊急制動,其制動管的排風(fēng)由自閥放風(fēng)閥開始,并激發(fā)分配閥的緊急放風(fēng)閥動作而完成,如分配閥的緊急閥部發(fā)生上述故障,則緊急放風(fēng)閥不能正常動作,制動管的壓力空氣只能由自閥放風(fēng)閥排出,其排風(fēng)速度就會降低。如自閥實(shí)施緊急制動時,分配閥緊急放風(fēng)閥的排風(fēng)口及下部的兩個縮口風(fēng)堵均無風(fēng)排出,為原因(1)或
37、(4);如兩個風(fēng)堵排風(fēng)正常為原因(3);如自閥下方排風(fēng)口排風(fēng)緩慢時為原因(2)。處理在途中可維持運(yùn)行。故障2 制動缸壓力不符合規(guī)定要求或制動缸壓力不穩(wěn)定原因(1)緊急限壓閥調(diào)整值不正確(過高或過低)。(2)緊急限壓閥柱塞小直徑的O型圈破損或閥套上第二道O型圈破損。判斷自閥、單閥制動時制動缸壓力的上升和保壓均無異常,僅緊急制動時制動缸壓力超過或不足450 kPa但壓力較穩(wěn)定時為原因(1);如制動缸壓力上升到450 kPa后又緩慢下降,繼而又恢復(fù)450kPa且始終不能穩(wěn)定時為原因(2)。處理重新調(diào)整限壓值,松開防緩螺母,沿順時針方向擰動調(diào)整螺釘時為增加作用風(fēng)缸壓力,反之則為降低壓力。如O型圈破損應(yīng)
38、更換。故障3 制動缸壓力只能上升到常用限壓位原因(1)緊急限壓閥柱塞卡滯。(2)緊急限壓閥彈簧折損。(3)緊急限壓閥下方止回閥卡死在關(guān)閉位。(4)緊急限壓閥柱塞頂桿脫落。分析及判斷自閥實(shí)施緊急制動后,則緊急限壓閥大直徑下方的制動管壓力降為零,此時,緊急限壓閥彈簧伸張,推柱塞下移,其頂桿頂開止回閥使作用風(fēng)缸的壓力由常用限壓值繼續(xù)充氣至450 kPa。當(dāng)發(fā)生上述故障時,均會造成緊急限壓閥的止回閥不能開啟,使作用風(fēng)缸壓力只能得到常用限壓值。處理更換緊急限壓閥。二、操作二單閥手柄推至單緩位,1015 s后制動缸壓力開始下降,2528s后工作風(fēng)缸及制動缸壓力均降為零,松開單閥手柄,復(fù)原作用良好,制動缸壓
39、力不回升。故障1 單閥推至單緩位后,工作風(fēng)缸、制動缸壓力立即開始同時下降原因工作風(fēng)缸堵塞或堵小。分析及判斷自閥緊急制動后,制動管已無壓力,但工作風(fēng)缸仍為定壓,受緊急限壓閥限制,作用風(fēng)缸壓力為 450 kPa,此時推單閥使工作風(fēng)缸壓力降壓,當(dāng)工作風(fēng)缸壓力降至 180 kPa時,主閥形成保壓,如工作風(fēng)缸繼續(xù)降壓則主閥開始形成緩解,制動缸壓力開始下降,此段時間約為 1015s,如工作風(fēng)缸堵塞或堵小,則由于工作風(fēng)缸容積減少,因此單閥一推單緩位,主閥即開始緩解。如風(fēng)缸全堵,則松開單閥手柄后,制動缸壓力不再回升;如風(fēng)缸堵小,則松開單閥手柄后,制動缸壓力會立即回升,造成一推即下、一松即升的現(xiàn)象。處理清掃通路
40、。故障2 1215s后制動缸壓力未下降或下降慢原因(1)單獨(dú)緩解管10號管堵小。(2)分配閥處工作風(fēng)缸管堵小。判斷如單緩柱塞排風(fēng)正常,工作風(fēng)缸降壓亦正常但緩解慢,為原因(2);如單閥排風(fēng)微弱,且工作風(fēng)缸降壓亦慢,為原因(1)。處理清掃通路。故障3 撒砂管不撒砂原因(1)撒砂管堵或撒砂管塞門關(guān)閉。(2)緩解柱塞閥總風(fēng)管堵。判斷如手柄在過充位時制動管過充壓力正常,為撒砂管堵;如伴隨過充位無過充壓力的現(xiàn)象,為原因(2)。處理清掃通路或正確開放塞門。三、操作三自閥手柄回運(yùn)轉(zhuǎn)位,均衡風(fēng)缸、制動管、工作風(fēng)缸恢復(fù)定壓。故障 自閥下方排風(fēng)口排風(fēng)不止,制動管壓力充不到定壓原因自閥放風(fēng)閥關(guān)不嚴(yán)或被異物卡住。分析及判斷自閥實(shí)施緊急制動時,自閥放風(fēng)閥被打開,制動管壓力空氣經(jīng)放風(fēng)閥迅速排出,以激發(fā)分配閥的緊急放風(fēng)閥動作,使制動管壓力迅速降為零,如制動管系統(tǒng)中有異物時,極易在放風(fēng)閥閥口處造成卡滯,此時自閥進(jìn)行緩解充風(fēng),因放風(fēng)閥被卡使制動管的壓力空氣經(jīng)放風(fēng)閥排出,自閥下方排風(fēng)不止,制動管充不到定壓。處理(1)解體清掃閥口異物。(2)如一時無法清掃時,可先查看自閥處是否裝有制動管塞門,如有,則可關(guān)閉該塞門后維持運(yùn)行,但須注意:制動管壓力表無顯示,運(yùn)行中應(yīng)參考工作風(fēng)缸壓力來確認(rèn);該自閥置于手柄取出位時,中繼閥不產(chǎn)生自鎖,需換端時應(yīng)關(guān)閉中繼閥的總風(fēng)及制動管
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