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1、年產(chǎn)2萬噸聚丙烯生產(chǎn)項目資金申請報告一、項目承擔單位基本情況午和(南京)塑業(yè)有限公司由香港午和國際塑業(yè)集團有限公司投資建設(shè),企業(yè)選擇建設(shè)在南京市高淳縣東壩工業(yè)區(qū)。主要從事聚丙烯及塑料制品的生產(chǎn)和銷售。公司本著團結(jié)、敬業(yè)、創(chuàng)新的經(jīng)營理念,始終以市場為先導,以創(chuàng)新為動力,以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和專業(yè)化服務(wù)提升客戶價值,致力于建設(shè)具有高度技術(shù)的創(chuàng)新能力,高效運作的服務(wù)體系。公司位于南京市高淳縣東壩工業(yè)區(qū)。公司現(xiàn)有職工人數(shù)160多人,其中大專以上等20人,中高級技術(shù)人員11人,技師16人,高級工程師3人。公司總資產(chǎn)10217萬元,2009年產(chǎn)聚丙烯20000噸,實現(xiàn)年銷售收入19500萬元,年利稅400萬元,全年

2、的耗煤量為1050噸,耗水2.4萬噸,耗電195萬kWh。取得了較好的經(jīng)濟和社會1、建設(shè)單位規(guī)模:用地100畝,建設(shè)有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、公用工程、輔助工程、后勤服務(wù)用房等,建筑面積27610m2。2、設(shè)備規(guī)模:本項目主要設(shè)備有聚合釜、閃蒸釜等設(shè)備,設(shè)備總投資4544萬元。3、投資規(guī)模:總投資12000萬元人民幣,其中建設(shè)投資9804萬人民幣,鋪地流動資金2196萬元人民幣。4、生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)10萬噸聚丙烯。5、企業(yè)法人:馮青午一期年產(chǎn)2萬噸聚丙烯生產(chǎn)項目于2009年3月24日已取得危險化學品建設(shè)項目安全許可意見書(試行)(寧安監(jiān)?;椖浚ǎ徸帧?009】0010號的驗收批復。危險化學品

3、安全生產(chǎn)許可證號為:蘇(WH安許證(A00279)。二期工程發(fā)改委立項批復:高外經(jīng)貿(mào)【2004】第012號、高化治【2010】2號。資金申請報告午和(南京)塑業(yè)有限公司基本情況表二、項目的建設(shè)背景和必要性我國經(jīng)濟快速增長,各項建設(shè)取得巨大成就,但也付出了巨大的資源和環(huán)境代價,經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾逐漸尖銳。聚丙烯行業(yè)為耗能大戶,且隨著國際原油市場價格的不斷飆升,丙烯原材料等各種成本不斷劇增,經(jīng)營性純收入純利潤不斷減少。我公司的原小本體間歇法聚丙烯生產(chǎn)工藝老化嚴重、效率低,能耗損失大。而且廢氣排放污染空氣影響了工人的身體健康、產(chǎn)品質(zhì)量和周圍的環(huán)境。在對閃蒸釜內(nèi)未反應(yīng)的丙烯及活化劑、DDS等直接

4、外排,造成了很大的資源浪費。2009年全年鍋爐耗煤量為1250噸,耗水6.6萬噸,年耗電1950萬KWH。全年公司產(chǎn)聚丙烯100000多噸,耗能量占96?;谏鲜鲈颍咎岢隽瞬捎媚し蛛x技術(shù)回收丙烯的方案,實施了膜分離技術(shù)回收丙烯的降低單耗的工藝改造項目。項目實施前的生產(chǎn)工藝流程圖如下:主要生產(chǎn)裝置為:聚合釜、閃蒸釜等。 三、項目實施前消耗的能源種類、數(shù)量改造前全年的耗煤量為5250噸,耗水12萬噸;改造前電機系統(tǒng)全年耗電975萬。單位產(chǎn)品耗煤量為0.0525噸,耗水1.2噸,耗電97.5kWh。項目能源消耗折算標準煤系數(shù)表(2)綜合能耗折算量本項目實施前能源消耗折算標準煤(等價值)8672

5、.784噸,如下表所示。項目能源消耗折算標煤量四、項目建設(shè)的主要內(nèi)容、節(jié)能效果分析及項目進展情況項目的工作原理為高壓的混合氣(丙烯、丙烷、乙烷的有機氣體與氮氣的混合氣)進過非多孔性橡膠態(tài)高分子氣體分離膜,利用進氣的壓力作為分離膜組件的分離動力,依靠分離膜對不同氣體具有不同的透過速度,混合氣體中的有機氣體比空氣更優(yōu)先的通過膜,使得經(jīng)過膜組件后的氣體中的丙烯濃度降到3%10%后進入瓦斯線,而透過膜的高濃度的丙烯氣體回壓縮機入口復疊處理。聚丙烯產(chǎn)品在聚合反應(yīng)結(jié)束后,經(jīng)高中低壓處理后,噴料到閃蒸釜,聚丙烯產(chǎn)品到閃蒸釜后,需要用工業(yè)級氮氣對閃蒸釜進行去活處理,以清除聚丙烯產(chǎn)品中未反應(yīng)完的輔料,如活化劑、

6、DDS、催化劑、丙烯等,從而獲的合格的聚丙烯產(chǎn)品,在對聚丙烯產(chǎn)品進行去活處理時,產(chǎn)生的丙烯和氮氣混合氣體經(jīng)過壓縮、水冷后,進入膜分離系統(tǒng)分離,提濃后的丙烯和氮氣混合氣體(丙烯體積濃度約為40%70%)回到壓縮機入口重新壓縮,含量少的丙烯和氮氣混合氣體(丙烯體積濃度約為5%15%)進入放空系統(tǒng)。膜裝置投用后單位產(chǎn)品耗煤量為0.03675噸,耗水0.84噸,耗電68.0kWh。 本項目投用后能源消耗折算標準煤(等價值)6062.2噸,如下表所示。項目能源消耗折算標煤量3、需要說明的事項項目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和主要依據(jù)均為:項目實施前后本公司的實際電耗統(tǒng)計及運行數(shù)據(jù)。該項目于2009年9月開工建設(shè),于2010年元月投入使用,目前試運行狀況良好,達到了預(yù)期的節(jié)能效果。 五、項目投資及經(jīng)濟效益分析 1、項目投資此次膜裝置投用改造總費用共計2100萬元,資金全部來源于自有資金。其中設(shè)備投資為:1885萬元。土建公用工程及其他投資累計215萬元。 2、經(jīng)濟效益與社會效益分析 2.1經(jīng)濟效益:2.1.1項目實施后預(yù)計年節(jié)約噸標煤2610噸,可節(jié)約資金378萬元;2.1.2項目實施后預(yù)計年新增銷售收入8600

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