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文檔簡介
摘要:介紹了高碑店污水處理廠一期工程曝氣池設(shè)計參數(shù)的測試與評價,著重探討了前置缺氧選擇器的生物機理,結(jié)果表明,采用前置缺氧選擇器可以抑制絲狀菌的過渡增長,改善污泥性能,防止污泥膨脹。 關(guān)鍵詞:曝氣池 推流式 選擇器 F/M 污泥膨脹 北京高碑店污水處理廠設(shè)計規(guī)模為近期100萬m3/d,遠期250萬m3/d,近期100萬m3/d分為兩期建設(shè),一期工程50萬m3/d,已于一九九三年十月竣工投產(chǎn),二期工程50萬m3/d,于一九九九年八月竣工。該處理廠采用前置缺氧段活性污泥法工藝,即在推流式曝氣池前設(shè)置缺氧段(占生物處理池總?cè)莘e的1/12),其目的是改善污泥性質(zhì),防止污泥膨脹。一期工程投產(chǎn)以來,已連續(xù)穩(wěn)定運行近五年,取得了預(yù)期的良好效果。高碑店污水處理廠一期工程(以下簡稱高碑店污水處理廠)工藝流程如下圖所示:污水處理工藝流程:污泥處理工藝流程:高碑店污水處理廠一期工程曝氣池設(shè)計參數(shù)如下表所示:表1 高碑店污水處理廠一期工程曝氣池設(shè)計參數(shù)設(shè)計流量Q50萬m3/d曝氣池Nv0.43kgBOD5/m3d總變化系數(shù)Kz1.1曝氣池HRT8.38hr最大設(shè)計流量Qmax55萬m3/d曝氣池MLSS20003000mg/L缺氧段HRT41.9min污泥回流比R50100%曝氣池Ns0.14kgBOD5/kgVSSd水溫13.914.5(冬)25.225.6(夏)經(jīng)過五年運行,處理效果如表2所示:表2 處理效果表*項 目BOD5(mg/L)CODCr(mg/L)SS(mg/L)原污水180220400500300400處理出水7.6710.824.635.21120.2去除率(%)95.395.093.993.096.395*摘自“北京市高碑店污水處理廠(一期工程)水環(huán)境效益調(diào)查分析”(1996年12月)為給高碑店污水處理廠遠期工程提供更加合理的設(shè)計參數(shù),于1996年1997年在現(xiàn)場通過測定等手段,考察了一期工程曝氣池運行效果,對曝氣池主要設(shè)計參數(shù)進行了測試與評價,并試圖探討前置缺氧段的生物機理。 1 試驗內(nèi)容、方法與裝置 1.1 試驗內(nèi)容測定曝氣池耗氧速率;測定曝氣池內(nèi)溶解氧分布;測定曝氣池內(nèi)氨氮硝化程度;測定曝氣池內(nèi)污泥負荷、污泥齡及污泥產(chǎn)率的變化規(guī)律;觀察生物相。1.2 試驗方法與裝置高碑店污水處理廠曝氣池分為兩系列,每系列6池,總計12池,每池為三廊道,每廊道長95米,寬9米,總長285米。曝氣池進水端設(shè)置缺氧段,長24米,其后261米為好氧區(qū);缺氧區(qū)為總長的1/12,相當于停留時間42分鐘。本測定選用7號曝氣池,測定點布置如圖1所示:圖中A、B、C、D、E、F為取樣點。A點:表示缺氧段特性;B點:表示缺氧向好氧過渡點的特性;C、D、E點:表示第一、二、三廊道好氧區(qū)內(nèi)不同DO濃度點的特性;F點:表示曝氣池出水特性;1.2.1 耗氧速率測定在曝氣池各測點取混合樣進行曝氣,待溶解氧濃度達到6mg/1時,停止曝氣,立即裝人3000ml三角瓶中滿水密封,然后用磁力攪拌器攪拌(見圖2),待DO濃度降至5mg/1時開始記錄,每隔0.5分鐘記錄一次DO濃度,直到DO濃度降至0.5mg/1時停止。通過分析DO隨時間的變化獲得耗氧速率數(shù)值。1.2.2 溶解氧測定本測定采用美國科爾帕默儀器公司產(chǎn)品YSI58型(便攜)溶解氧測定儀進行測定測點為圖1中A、B、C、D、E、F點。 1.2.3 氨氮測定本測定采用納氏試劑分光光度比色法。主要測樣為原水及圖1中B、D、F點。1.2.4 生物相觀察在曝氣池A、B、C、D、E、F六個測點分別取混合液,待沉淀后取其活性污泥置于光學(xué)顯微鏡下觀察,照像顯微鏡為菜司公司BAI型。1.2.5 化驗方法MLSS:重量法BOD5:生化培養(yǎng)法(5天,20)CODcr:重鉻酸鉀法NH3N:納氏比色法 2 試驗結(jié)果與分析 2.1 處理廠運行情況考察本運行考察分別在夏季(68月)、秋季(911月)、冬季(121月)進行,運行結(jié)果詳見表3“高碑店污水處理廠水質(zhì)運行數(shù)據(jù)表”,從表3中可看出:秋、冬季原水CODCr,BOD5,SS均較穩(wěn)定,原水平均BOD5濃度為144196mg/l,平均CODCr濃度為323446mg/l,平均SS濃度為317539mg/l,除SS略高于原設(shè)計值外,其余均在設(shè)計值范圍內(nèi)。夏季原水水質(zhì)變化較大,進水濃度均較低,B0D5濃度為44170mg/l,CODcr濃度為77294mg/l,SS濃度為56292mg/l。夏、秋、冬三季中,二沉池出水均較穩(wěn)定。平均BOD5濃度達4.677.8mg/l,平均CODcr濃度達20.344.6mg/l,平均SS濃度在1423mg/l,均達到國家污水綜合排放標準GB897896一級排放標準。2.1.2 污泥運行情況本測定分別在秋冬兩季進行,運行數(shù)據(jù)詳見表4,從表4可以看出,剩余污泥排放量平均為879811969m3/d,而剩余污泥量設(shè)計值為891014256m3/d,污泥產(chǎn)率為0.9,因此設(shè)計值與實測值基本一致。 表3 高碑店污水處理廠水質(zhì)運行數(shù)據(jù)表表4 高碑店污水處理廠污泥運行數(shù)據(jù)表日期剩余污泥排放量(m3/d)回流污泥量(千m3/d)污泥回流比(%)范圍平均范圍平均范圍平均1996.09302025740119692734653906590671996.10324017280109372453673414272621996.11396017280113271013462765068561996.1243201728011479259346268/1997.0143201728087981732592524060582.1.3 污泥負荷與污泥齡從表3可以看出夏、秋、冬季污泥負荷在0.050.13kgBOD5/kgVss.d,而設(shè)計負荷為0.14kgBOD5/kgVss.d,實測值與設(shè)計值基本吻合。根據(jù)實測污泥濃度、剩余污泥量及池容可以計算出污泥齡為3.55.4天,也與設(shè)計污泥齡46天基本一致。2.2 耗氧速率活性污泥耗氧速率綜合反映了活性污泥的凈化能力,它與污水性質(zhì)、所選用的工藝流程、工藝參數(shù)、運行條件等密切相關(guān)。測定耗氧速率可間接地反映曝氣池的運行狀況,并可為曝氣池設(shè)計提供可靠的參數(shù)依據(jù)。2.2.1 耗氧速度隨季節(jié)的變化情況表5中列出了夏、秋、冬不同季節(jié)沿曝氣池池長變化的耗氧速率和比耗氧速率值。其中冬季氣溫0.81.3,水溫13.914.5;秋季氣溫14.223,水溫19.821.8;夏季氣溫3236,水溫25.225.6。圖3、圖4分別表示不同氣溫下耗氧速率和比耗氧速率沿池長的變化曲線。由上述表5、圖3、圖4可以看出:冬季比耗氧速率最大值(A點)為0.1125mgO2/g.min,最小值(F點)為0.0683mgO2/g.min,而秋季該值最大(A點)為0.2462mgO2/g.min,最小(F點)為0.1549mgO2/g.min,說明耗氧速率隨溫度增加而增大。但是從表5中還可以看出,夏季最大比耗氧速率(A點)為0.2351mgO2/g.min,最小值(F點)為0.1184mgO2/g.min,均小于秋季同值;這是因為耗氧速率除受水溫影響外,還與其它因素有關(guān)。表1中1997年78月進水BOD5為8392mg/L,CODCr165197mg/L,明顯低于秋季進水BOD5為188196mg/L,CODCr為357446mg/L,說明耗氧速率還與污泥負荷有關(guān),在一定條件下,污泥負荷低,耗氧速率也隨之降低。2.2.2 需氧量沿池長的變化從圖3、圖4中可看出,推流式曝氣池的耗氧速率沿池長逐漸降低,因而需氧量也逐漸減少,經(jīng)測定及分析,第一、二、三廊道需氧量分別占曝氣池總需氧量的40%,32%,28%,即三廊道需氧量比為1:0.8:0.7。 另外,需氧量與污泥齡及污泥負荷有關(guān),本測定在泥齡3.55.4天,污泥負荷為0.050.13kgBOD5/kvVSS.d條件下,去除1kgBOD5需氧量為1.561.2kgO2,平均值為1.43kgO2/kgBOD5。2.3 溶解氧分布供氧充分與否直接影響好氧生物處理過程中生物降解速率和處理效果。該廠曝氣池采用漸減曝氣方式,即曝氣頭設(shè)置密度呈遞減狀,經(jīng)測定,在表3所列供氧量條件下,溶解氧沿池長變化如圖5所示,由圖5可以看出,曝氣池人口處DO濃度低于0.5mg/1,然后逐漸上升,至第二廊道達2.34mg/1左右,進入第三廊道后又逐漸低至0.61.0mg/1左右。從表3還可以看出,此時,二沉池出水BOD5達47mg/1,CODCr達2030mg/1,SS達1423mg/1,完全滿足二級處理出水要求。2.4 氨氮硝化曝氣池中氨氮去除受污水中pH、水溫、堿度、CODCr等影響。本測定沿池長取不同測點,測定水溫為13.925.6,pH7.27.75,堿度330241mg/1。測定結(jié)果見圖6,從圖6中可以看出:秋季原水NH3-N21mg/l,出水可達3.4mg/l;冬季原水NH3-N32.4mg/1,出水可達0.93mg/1;原設(shè)計值為30mg/1,實測曝氣池氨氮去除率為84%,硝化效果良好。 2.5 生物相觀察正常運行條件下,曝氣池內(nèi)生物種類繁多,且較活躍,主要有原生動物和后生動物,如鐘蟲、楯纖蟲、聚縮蟲、獨縮蟲、鞘居蟲、輪蟲等(見圖7:生物相照片),生物相沿池長變化不大,但冬季生物數(shù)量較秋季為少。 表5高碑店污水處理廠秋、冬、夏季耗氧速率沿池長變化表項目內(nèi)容日期池長(m)耗氧速率(mgO2/1.min)比耗氧速率(mgO2/1.min)范圍平均1996.9.101996.10(秋季)12/(A)0.37570.49850.45610.246224/(B)0.42960.59640.52440.203190/(C)0.38220.47590.43420.1749142.5/(D)0.36420.41590.38930.1636214/(E)0.34940.39860.38880.1566285/(F)0.36590.39320.36930.15491997.1.101997.1.2(冬季)12/(A)0.22040.26380.24150.112524/(B)0.2830.31230.30260.105690/(C)0.26430.28580.27470.00925142.5/(D)0.24150.28660.26980.0909214/(E)0.25930.26520.26440.0812285/(F)0.14250.24060.21350.06831997.7.151997.8.(夏季)12/(A)0.35690.39230.37360.235124/(B)0.37770.42530.38490.214890/(C)0.28090.36660.32580.1752142.5/(D)0.24670.29500.27070.1539214/(E)0.23970.28420.26480.1356285/(F)0.23800.27120.25260.1184t3 結(jié)論與分析 采用前置缺氧段(缺氧選擇器)活性污泥法工藝可以抑制絲狀菌的過度增長,防止污泥膨脹。 污泥膨脹是自活性污泥法問世以來,一直困擾著人們的最大難題之一。美國有1/2污水廠由于出水懸浮物過高而不能達標;荷蘭4050%城市污水廠存在污泥膨脹問題;德國315座活性污泥處理廠中,45%存有絲狀菌過度增長狀況;英國調(diào)查了65座污水處理廠其中27座年平均SVI高于200;我國幾乎所有城市污水處理廠都存有一定程度的絲狀菌膨脹現(xiàn)象??梢娀钚晕勰喾üに囍形勰嗯蛎浭且粋€世界范圍的普遍問題。污泥膨脹有絲狀菌膨脹和非絲狀菌膨脹,造成各種類型的污泥沉降性能不良的多數(shù)原因,是由于絲狀菌過度增長,因此,抑制絲狀菌過度增長是防止污泥膨脹的主要途徑。生物選擇器是應(yīng)用生物競爭的原理,人為地在曝氣池中造成某種有利于選擇性地發(fā)展菌膠團細菌的生態(tài)環(huán)境,使菌膠團細菌迅速增長,抑制絲狀菌過度增殖,從而控制污泥膨脹。其具體方法是在推流式曝氣池前段設(shè)置一個停留時間比曝氣池短得多的區(qū)段,稱為生物選擇器。在生物選擇器內(nèi),起始原污水的基質(zhì)濃度很高,可局部提高F/M比值,在此環(huán)境下,菌膠團細菌迅速攝取、轉(zhuǎn)化并貯存污水中大部分可溶性有機物,奪取了絲狀菌的營養(yǎng)源,成為優(yōu)勢菌,在后續(xù)的曝氣池中,由于絲狀菌缺少營養(yǎng)而受到抑制,菌膠團細菌卻可繼續(xù)氧化內(nèi)源貯存物而得到增殖,因而抑制了絲狀菌增長,控制了污泥膨脹的發(fā)生。 根據(jù)選擇器內(nèi)部運行條件不同,可分為好氧型、缺氧型和厭氧型,本設(shè)計采用缺氧型選擇器,即在推流式曝氣池前設(shè)置為總池容1/12的缺氧段,相當水力停留時間42分鐘。該缺氧選擇器除需保持較高的基質(zhì)濃度梯度外,菌膠團細菌在有硝酸鹽存在的缺氧條件下,有比絲狀菌高出兩個數(shù)量級的基質(zhì)利用率和硝酸鹽還原速率,由于高碑店污水廠好氧水力停留時間8.38hr硝化較安全,回流污泥中硝酸鹽濃度較高,缺氧段內(nèi)有足夠的硝酸鹽,因此菌膠團細菌得以迅速增長,至使絲狀菌受到抑制。從該廠1997、1998年運行數(shù)據(jù)(見表6、表7)可以看出,曝氣池SVI值始終維持在40112之間,其中絕大部分SVI值低于100,證明了推流式曝氣池前段設(shè)缺氧選擇器改善污泥沉降性能控制污泥膨脹,是合理的和成功的。近年來,開始提倡氧化溝處理工藝前增設(shè)缺氧選擇器的方法,回流污泥可按不同比例投加到生物選擇器,其目的也是根據(jù)進水有機物濃度變化,調(diào)整投加回流污泥量,提高其原水F/M比,控制污泥膨脹。 表6 1998年110月月平均SVI值月份12345678910SVI566868.677.368.160.77048.911250.6 曝氣池設(shè)計參數(shù)與實測運行參數(shù)基本一致(見表8),可以認為設(shè)計參數(shù)的選擇是合理的。 表7 測定期間SVI值(1997.78)日期SVl日期SVl日期SVl日期SVl1997.8.144.01997.8.2055.71997.7.163.51997.7.1559.31997.8.244.31997.8.2145.71997.7.258.01997.7.1669.21997.8.348.11997.8.2248.31997.7.364.01997.7.1762.51997.8.539.61997.8.2545.31997.7.420.51997.7.1866.21997.8.740.31997.8.2644.21997.7.565.71997.7.1969.61997.8.853.31997.8.2746.01997.7.847.11997.7.2058.31997.8.947.51997.8.2843.21997.7.973.71997.7.2146.51997.8.1249.11997.8.2950.61997.7.1050.41997.7.2248.81997.8.
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