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文檔簡介
1、水煤漿氣化裝置水煤漿氣化裝置事故案例事故案例事故發(fā)生的主要原因物的不安全狀態(tài)+人的不安全行為=事故人身傷害事故閃蒸汽燙傷事故事故經(jīng)過: X年X月X日,某廠氣化裝置投料后,中壓閃蒸器底部堵塞,造成黑水無法排到真空閃蒸器,操作人員在設(shè)備內(nèi)帶壓情況下打開設(shè)備錐底排放閥,對錐底進(jìn)行疏通,當(dāng)?shù)撞渴柰ê笥捎趯?dǎo)淋閥無法及時(shí)關(guān)閉,操作人員緊急撤離,一名操作人員撤離到廠房角落窗口處,因廠房內(nèi)充滿蒸汽被燙傷。事故原因:1、違章指揮、違章操作是事故的直接原因;2、員工安全意識欠缺是根本原因;3、黑水管線設(shè)計(jì)存在缺陷是間接原因。事故教訓(xùn)及防范措施:1、杜絕違章指揮及違章操作;2、作業(yè)前對現(xiàn)場安全狀況進(jìn)行評估;3、有事
2、故預(yù)案;4、對易出現(xiàn)堵塞的流程進(jìn)行改進(jìn),增設(shè)防堵 設(shè)施。氧氣管線爆炸事故事故經(jīng)過: X年X月X日,某廠氣化爐開車前,建立氧氣放空流量前,操作人員到氣化框架打開該氣化爐氧氣總閥(手動(dòng)閥)的過程中,閥門發(fā)生爆炸著火,造成三人重傷,整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)10天。事故原因:1、氧氣管線流程設(shè)計(jì)存在嚴(yán)重缺陷;2、對氧氣介質(zhì)的危險(xiǎn)性認(rèn)識不足;3、對氧氣管線存在的隱患未做認(rèn)真分析。事故教訓(xùn)及預(yù)防措施:1、完善氧氣管線流程,增加安全設(shè)計(jì);2、對新改進(jìn)的流程要進(jìn)行充分的安全論證;3、對氧氣管線管理要嚴(yán)格;4、現(xiàn)場操作之前預(yù)想異常后果。煤漿管線爆炸事故事故經(jīng)過: X年X月X日,某廠因運(yùn)行的B爐鎖渣閥泄漏,計(jì)劃將其切換至
3、A爐運(yùn)行,于當(dāng)日安排對A爐系統(tǒng)進(jìn)行倒?fàn)t前檢查,為防止A爐的煤漿管線堵塞、積水而影響切換,當(dāng)日8時(shí)30分左右,當(dāng)班班長與一名操作工一起到現(xiàn)場A煤漿給料泵的出口排液,2人錯(cuò)誤來到正在運(yùn)行的B泵處,開啟該泵出口導(dǎo)淋閥,因閥太緊于是找到民工幫助開閥。閥門打開后導(dǎo)致高壓煤漿噴出,排放管線受壓反彈變形,將一民工擠壓在變形的排液管線與管道支架之間而不能逃生。隨即煤漿管線發(fā)生爆炸,該民工死亡?,F(xiàn)場作業(yè)的6人不同程度受傷。 事故原因分析:1、 事故的直接原因是操作工誤將正在運(yùn)行的B#煤漿泵出口導(dǎo)淋閥打開,煤漿泄出,使進(jìn)入燒嘴的水煤漿流量、壓力瞬間下降,導(dǎo)致進(jìn)入氣化爐的氧氣和爐膛內(nèi)的高溫、高壓工藝氣從燒嘴煤漿環(huán)隙
4、倒竄到煤漿管線,達(dá)到混合氣體的爆炸極限而發(fā)生爆炸;2、此事故是一起典型的誤操作責(zé)任事故。事故的根本原因是操作人員麻痹大意,責(zé)任心喪失;3、管理制度不到位是造成事故的間接原因。事故教訓(xùn)及防范措施:1、加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心教育,提高安全意識;2、通過管理手段避免或減少人員失誤帶來的事故,如懸掛警示牌、執(zhí)行操作票及手指口述等;3、禁用未經(jīng)合格培訓(xùn)人員操作;4、做好事故預(yù)想。CO中毒事故事故經(jīng)過: X年X月X日,某公司3#氣化爐開車前,維修人員在倒通氣化爐工藝氣大盲板過程中,有較多氣體外泄,造成3名維修人員中毒,入院治療。事故原因:1、3#氣化爐系統(tǒng)合成氣切斷閥內(nèi)漏,合成氣總管內(nèi)合成氣反串外泄是造成維
5、修人員中毒的直接原因;2、維修人員在發(fā)現(xiàn)合成氣外泄情況下,未采取防范措施繼續(xù)作業(yè),安全意識差,是根本原因;3、合成氣系統(tǒng)流程存在設(shè)計(jì)缺陷是間接原因。事故教訓(xùn)及防范措施:1、樹立牢固的安全意識,嚴(yán)格做到不安全不檢修,不安全不生產(chǎn);2、在危險(xiǎn)環(huán)境中工作時(shí),應(yīng)有可行的防范措施;3、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在缺陷時(shí),應(yīng)及時(shí)采取措施處理,防止事故出現(xiàn);4、檢修與工藝人員加強(qiáng)溝通,做好工藝處理,并執(zhí)行簽字確認(rèn)制度。設(shè)備損壞事故氣化爐串氣鼓包事故經(jīng)過: X年X月X日,某廠中班技術(shù)人員在對DCS畫面檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)A爐壁溫有兩點(diǎn)超溫嚴(yán)重,隨即通知班長及車間值班人員,車間值班人員想用紅外測溫儀測溫時(shí),發(fā)現(xiàn)測溫儀損壞,此時(shí)中控主
6、操發(fā)現(xiàn)氣化爐渣口壓差較大,班長將情況向調(diào)度及領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),接指示后提高爐溫至1450操作,同時(shí)指令現(xiàn)場操作人員到現(xiàn)場實(shí)測壁溫,操作人員到現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)氣化爐燃燒室下部已燒紅、鼓包,班長接通知后,立即緊急停車。事故造成生產(chǎn)系統(tǒng)停車30天。事故原因:1、氣化爐渣口堵塞,耐火磚出現(xiàn)縫隙串氣,是直接原因;2、操作人員責(zé)任心不強(qiáng),在出現(xiàn)3次超溫報(bào)警后沒有發(fā)現(xiàn)是主要原因;3、管理制度不完善是根本原因。事故教訓(xùn)及防范措施:1、操作人員要加強(qiáng)責(zé)任心,克服操作的隨意性;2、提高操作人員異常情況判斷及處理能力;3、應(yīng)賦于操作人員緊急停車的權(quán)力;4、對DCS報(bào)警內(nèi)容進(jìn)行分級管理,采用不同方式處理;5、從源頭上預(yù)防渣口堵塞現(xiàn)
7、象6、四噴嘴氣化爐嚴(yán)格執(zhí)行壓力-負(fù)荷操作曲線。水洗塔爆炸事故 X年X月X日,某廠氣化爐投料后,發(fā)現(xiàn)氧氣入爐30S后爐溫仍不斷上升,班長指令現(xiàn)場操作人員對氣化爐進(jìn)料系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)爐前煤漿進(jìn)料管線上導(dǎo)淋關(guān)閉不到位,現(xiàn)場操作人員得到中控許可后關(guān)閉該閥,閥門關(guān)閉后10S,在洗滌塔內(nèi)發(fā)生爆炸,控制室緊急停車。事故造成洗滌塔內(nèi)件被炸壞,直接損失20萬元,氣化爐停車2個(gè)月。事故原因:1、操作人員在發(fā)現(xiàn)問題后處理不當(dāng)是造成事故的直接原因;2、處理前未考慮后果,業(yè)務(wù)能力差,是根本原因;3、工藝管理措施不到位是間接原因。事故教訓(xùn)及防范措施:1、完善工藝管理制度,氣化爐投料嚴(yán)格按程序執(zhí)行,完善票證管理;2、提高操作
8、人員業(yè)務(wù)水平及責(zé)任心,提高事故預(yù)判能力。氣化爐下降管變形事故事故經(jīng)過: 2011年上半年,某廠兩臺氣化爐運(yùn)行過程中出現(xiàn)渣口壓差上升且波動(dòng)大,氣化爐排渣中有較多大塊及玻璃絲,提溫操作運(yùn)行數(shù)日后,仍無好轉(zhuǎn),后出現(xiàn)氣化爐托磚板溫度升高現(xiàn)象,氣化爐低負(fù)荷運(yùn)行,數(shù)日后,A爐合成氣溫度升高,超過聯(lián)鎖指標(biāo)造成氣化爐跳車,停車后檢查發(fā)現(xiàn)下降管內(nèi)大量掛渣堵死,下降管嚴(yán)重變形并出現(xiàn)穿孔。其它氣化爐也數(shù)次出現(xiàn)同類現(xiàn)象。事故原因:1、原料煤質(zhì)量波動(dòng)大,造成氣化爐渣口堵塞,下降管內(nèi)掛渣是直接原因;2、操作人員業(yè)務(wù)水平低,在指標(biāo)變化時(shí)未能及時(shí)調(diào)整是根本原因;3、該廠管理方面存在缺陷,原料煤控制難度大,對煤質(zhì)重要性認(rèn)識不足
9、,對部分關(guān)鍵指標(biāo)分析不及時(shí)是重要原因。事故教訓(xùn)及防范措施1、對原料煤質(zhì)量嚴(yán)格控制,維持煤質(zhì)穩(wěn)定;2、加強(qiáng)對氣化關(guān)鍵指標(biāo)的分析、監(jiān)控;3、提高操作人員的業(yè)務(wù)水平,當(dāng)關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)能及時(shí)分析并判斷原因,作出調(diào)整;4、當(dāng)關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)異常,調(diào)整無效時(shí),及時(shí)停車處理。氣化爐拱頂磚燒蝕事故事故經(jīng)過: 某廠氣化爐B爐拱頂更換耐火磚后,運(yùn)行25天,停車后檢查幾乎無蝕損。再次開車運(yùn)行27天后,因拱頂部位壁面超溫,氣化爐手動(dòng)停車,通過預(yù)熱口觀測,判斷拱頂耐火磚燒損嚴(yán)重,降溫后進(jìn)爐檢查,發(fā)現(xiàn)拱頂磚幾乎蝕損殆盡。事故造成直接損失約150萬元,生產(chǎn)裝置停產(chǎn)數(shù)日。事故原因:1、氣化爐內(nèi)流場不合理,造成霧化效果差,頂部
10、過氧超溫,是直接原因;2、對工藝燒嘴管理不嚴(yán)格,造成裝配尺寸偏離設(shè)計(jì)值,是重要原因;3、對四噴嘴內(nèi)部流場認(rèn)識不足,沒有嚴(yán)格控制是根本原因。事故教訓(xùn)及預(yù)防措施:1、嚴(yán)格控制壓力-負(fù)荷曲線操作;2、對工藝燒嘴裝配尺寸嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;3、氣化爐壁溫升高時(shí)及時(shí)排查原因,必要時(shí)緊急停車?;鹁婀芫€掉落事故事故經(jīng)過: 年月日上午11:40某氣化裝置準(zhǔn)備投料時(shí),安排現(xiàn)場人員去檢查、并對火炬管線進(jìn)行排水。現(xiàn)場人員報(bào)告火炬管線93軸124軸間約150米的火炬總管從5#分離器往北的管線塌落,管道出現(xiàn)150mm的焊縫脫開。25日20:11正運(yùn)行的A#氣化爐手動(dòng)停車。 事故損失:火炬系統(tǒng)管線塌落,造成系統(tǒng)停車15天,修復(fù)
11、火炬管線,直接經(jīng)濟(jì)損失。事故原因:1、設(shè)計(jì)上存在缺陷:系統(tǒng)放空過程中,合成氣中夾帶約58的水份,設(shè)計(jì)時(shí)只考慮酸性氣體中的少量冷凝液,排污導(dǎo)淋設(shè)計(jì)尺寸偏小。2、碳洗塔液位顯示有問題,液位指示偏低,造成合成氣中大量帶水,分離排污不及時(shí)。3、操作人員巡檢不及時(shí),未能發(fā)現(xiàn)管線內(nèi)大量積水。事故教訓(xùn)及防范措施:1、設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮火炬管線排水流程;2、應(yīng)重視對火炬系統(tǒng)的管理?;鹁婀芫€爆炸事故事故經(jīng)過: X年X月X日,某廠新建裝置正在試車,氣化爐已投料試車,合成氣通過火炬放空。氣化爐運(yùn)行過程中,火炬放空管線發(fā)生爆炸,造成數(shù)十米管線嚴(yán)重變形、脫落。試車工作被迫停止15天。事故原因:1、造成事故的直接原因是氣化系統(tǒng)
12、合成氣放空期間,后系統(tǒng)在試車時(shí)對系統(tǒng)置換,將置換的空氣排放到火炬總管內(nèi),形成爆炸性氣體,發(fā)生爆炸。2、事故的根本原因是裝置試車期間管理混亂,試車方案欠缺或執(zhí)行不嚴(yán)。事故教訓(xùn)及防范措施:1、試車期間應(yīng)有完善、統(tǒng)一的組織機(jī)構(gòu)和試車方案,并嚴(yán)格按方案執(zhí)行;2、確立調(diào)度職能,樹立調(diào)度權(quán)威,發(fā)揮調(diào)度作用;3、加強(qiáng)各界區(qū)的信息傳遞與聯(lián)絡(luò)。氧氣管線著火事故事故經(jīng)過: 2008年8月19日11:00,XX甲醇廠總工XXX組織化建公司、監(jiān)理公司、調(diào)度室、空分車間、液氧泵廠家討論液氧泵調(diào)試方案,并要求氧氣管線流量孔板回裝后要進(jìn)行試漏,并對試車方案進(jìn)行完善,試車過程中要嚴(yán)格執(zhí)行試車方案。8月19日17:00,限流孔
13、板安裝完成,21:00,氧氣管道具備試氣密條件。 8月20日7:00,液氧泵預(yù)冷,10:30啟動(dòng),11:00向界外供氧氣,由于氧氣流量計(jì)無顯示,空分車間副主任XXX通知化建公司對流量計(jì)取壓管進(jìn)行檢查。14:00,化建公司技術(shù)員告知控制室值班長XX孔板導(dǎo)壓管已修復(fù),并告知限流孔板處有泄漏現(xiàn)象,XX將情況告訴車間副主任XXX,XXX認(rèn)為可能是儀表導(dǎo)壓管泄漏,天下雨無法處理,且不影響試車,此時(shí)液氧泵壓力為2.5MPa。 同時(shí),空分車間現(xiàn)場技術(shù)員XX匯報(bào)氧氣放空法蘭有泄漏現(xiàn)象,要求處理,車間副主任XXX指令關(guān)閉液氧泵出口閥,處理氧氣放空閥,但未對氧氣孔板法蘭泄漏情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。 16:00,空分車間
14、進(jìn)行交接班,接班班組未詳細(xì)了解現(xiàn)場情況,也未查看交接班記錄,現(xiàn)場巡檢工對高壓氧氣管道上有漏點(diǎn)也不知情。 16:00,由于消聲內(nèi)氮?dú)庀蜓鯕夥趴臻y一側(cè)泄漏,無法處理氧氣放空閥后漏點(diǎn),化建公司將情況反映給控制室后,空分車間副主任XXX認(rèn)為不影響液氧泵試車,并指示液氧泵再次提速調(diào)試。 17:30,現(xiàn)場技術(shù)人員XX利用對講機(jī)和手機(jī)2次向中控值班長XX通報(bào)情況,孔板處泄漏加劇,并請示如何處理,值班長將情況匯報(bào)給副主任后,副主任仍未進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn),也未采取處理措施,值班長也未對現(xiàn)場巡檢工通報(bào)。 18:05,液氧泵出口壓力提高到6.5MPa,高壓氧氣孔板處泄漏加劇,高壓氧氣噴至架子板、保溫棉等可燃物體上,引起爆
15、燃。 事故原因分析: 1、8月19日討論會上領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了高壓氧氣管道要進(jìn)行氣密測試,而空分車間和化建公司在試泵前未進(jìn)行此項(xiàng)工作,有方案而不執(zhí)行,是此次事故的直接原因。 2、在液氧泵試車過程中,空分車間2次接到高壓氧孔板泄漏匯報(bào),未及時(shí)采取處理措施,是事故的另一直接原因。 3、工藝班組在交接班時(shí),未嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,對現(xiàn)場情況不了解,是事故的重要原因。 4、化建公司回裝孔板后未要求空分車間進(jìn)行氣密查漏,監(jiān)理人員未對該項(xiàng)工作進(jìn)行有效監(jiān)督,是此次事故的又一重要原因。 5、空分車間技術(shù)人員和操作人員,發(fā)現(xiàn)問題后,未及時(shí)處理,責(zé)任心不強(qiáng),導(dǎo)致事故發(fā)生,是事故的間接原因。 6、甲醇廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部、
16、調(diào)度室,在試車過程中對確定的方案執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,造成事故的發(fā)生,是事故的次要原因。系統(tǒng)停車事故燒嘴冷卻水系統(tǒng)斷水停車事故事故經(jīng)過: X年X月X日,燒嘴冷卻水槽溢流,正在現(xiàn)場的調(diào)度員通知操作人員處理。10:30左右,控制室記表時(shí)發(fā)現(xiàn)燒嘴冷卻水槽已沒有液位,燒嘴冷卻水流量為零,回水溫度35,燒嘴冷卻水泵備用泵已自啟動(dòng)。經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),燒嘴冷卻水槽補(bǔ)水的閥門以基本關(guān)死,A#燒嘴冷卻水泵出口壓力2.4MPa,B#泵出口壓力0.7 MPa,操作人員立即向冷卻水槽內(nèi)補(bǔ)水。10分鐘后,因無燒嘴冷卻水觸發(fā)安全系統(tǒng)跳車。造成燒嘴冷卻水盤管燒壞,系統(tǒng)停車5小時(shí)14分鐘。事故原因:1、燒嘴冷卻水系統(tǒng)存在漏點(diǎn),
17、冷卻水槽補(bǔ)水閥門被關(guān)死,造成燒嘴冷卻水槽無水,是造成事故的直接原因;2、操作工責(zé)任心差,現(xiàn)場巡檢不認(rèn)真,計(jì)算機(jī)報(bào)警沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),對系統(tǒng)存在漏點(diǎn)沒及時(shí)排查處理,是根本原因;3、信息傳遞渠道不暢通是重要原因。事故教訓(xùn)及預(yù)防措施:1、提高操作人員責(zé)任心,按時(shí)巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排查并處理;2、加強(qiáng)信息傳遞,認(rèn)真做好操作記錄并通知相關(guān)人員。高壓煤漿泵跳車事故事故經(jīng)過: 年月日,某廠氣化系統(tǒng)開車穩(wěn)定后,1:20接班的工藝一般操作工巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)高壓煤漿泵潤滑油濾網(wǎng)壓差大,依次匯報(bào)給主操、班長、車間值班人員,車間值班人員現(xiàn)場檢查后,安排操作工觀察運(yùn)行。5:50高壓煤漿泵因油壓低跳車,造成合成氨系統(tǒng)停車17小時(shí),
18、減產(chǎn)合成氨135噸。事故原因:1、高壓煤漿泵潤滑油濾網(wǎng)堵塞,造成潤滑油流量低低聯(lián)鎖跳車是引起氣化爐停車的直接原因;2、操作人員及車間值班人員責(zé)任心不強(qiáng)是事故的根本原因;3、車間管理制度欠缺或執(zhí)行不好是重要原因。事故教訓(xùn)及防范措施1、提高操作人員及值班人員的責(zé)任心;2、完善管理制度,明確各級人員的職責(zé)及工作流程,并認(rèn)真執(zhí)行。煤漿波動(dòng)造成氣化爐停車事故經(jīng)過: X年X月,某廠B#氣化爐在一天內(nèi)連續(xù)3次出現(xiàn)入爐煤漿流量波動(dòng)造成氣化爐一對燒嘴停車的事故,造成停車后對煤漿給料泵檢查,發(fā)現(xiàn)泵入口管內(nèi)有較多的煤顆粒墊住泵入口單向閥,造成泵無法工作,泵拆檢后再投料,經(jīng)常出現(xiàn)煤漿流量波動(dòng)現(xiàn)象,2天后正常。事故原因:1、經(jīng)對制漿系統(tǒng)進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)出口大顆粒溜槽內(nèi)有大量顆粒堆積,造成顆粒進(jìn)入出料槽內(nèi),而此時(shí)煤漿振動(dòng)篩篩網(wǎng)破損,造成顆粒進(jìn)入煤漿槽內(nèi),是直接原因;2、操作人員責(zé)任心較差,對大顆粒溜槽巡檢不及時(shí),是根本原因;3、管理制度執(zhí)行不力重要原因。事故教訓(xùn)及防范措施:1、加大管理力度,提高操作人員責(zé)任心,加強(qiáng)巡檢;2、完善設(shè)備管理制
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