高壩洲水電站機組上導擺度大及上導瓦松動原因分析和處理_第1頁
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文檔簡介

1、高壩洲電廠機組上導軸承故障原因分析和處理嚴力摘要:高壩洲電廠機組上導軸承由于多方面原因,一直存在擺度大,上導瓦間隙調(diào)整不均,上導瓦容易松動等情況,本文主要分析了產(chǎn)生的原因并提出了下一步的解決方案:關(guān)鍵詞: 上導 頂頭 支持座 支撐方式 固定楔槽 壓緊螺栓 1、設(shè)備基本情況介紹:高壩洲電廠是清江流域三級電站的最下游一級電站,屬于低水頭軸流轉(zhuǎn)漿式電廠,現(xiàn)裝機容量3×9MW,最大工作水頭40米,最小工作水頭22.1米,水輪發(fā)電機型號為SF8448/9500,額定轉(zhuǎn)速125轉(zhuǎn)/min。由四川德陽東方電機廠制造,結(jié)構(gòu)采用具有一個上導軸承的的半傘式結(jié)構(gòu),上導軸承位于上機架的中心體內(nèi),共安裝有8塊

2、鎢金瓦,采用楔子板支撐調(diào)整方式,楔子板斜度比為1:20,設(shè)計瓦的間隙為雙邊0.30mm。結(jié)構(gòu)如下圖所示:2、故障現(xiàn)象與分析:高壩洲3臺機組自2000年全部接機以來,在運行期間,多次發(fā)生上導軸承擺度升高,受油器浮動瓦磨損嚴重,上機架振動過大,上導瓦在調(diào)整到單邊0.15mm時瓦溫升高等現(xiàn)象,主要故障現(xiàn)象如下:1) 2002年,1#機組在運行時,發(fā)現(xiàn)上導擺度大,受油器內(nèi)外操作油管進油浮動瓦法蘭處有大量金屬和銅粉沫:經(jīng)過停機分解檢查上導軸承和受油器,發(fā)現(xiàn)5塊上導瓦的楔子板壓板變形,楔子板的徑向固定螺栓松動,3#瓦的配套楔子板固定楔槽由于受力較大已脫落。所有8塊上導瓦均存在壓緊螺栓松動現(xiàn)象。受油器內(nèi)外操

3、作油管浮動瓦限位銷被剪斷,浮動瓦不能起作用,使受油器內(nèi)外操作油管與受油器固定支架法蘭產(chǎn)生摩擦,從而產(chǎn)生大量的金屬和銅粉沫,致使油管磨損嚴重。綜合以上現(xiàn)象發(fā)現(xiàn),造成事故的主要原因是機組在運行過程中,上導瓦由于楔子板壓板變形,瓦的間隙逐漸變大導致了上導擺度偏大。從而使機組的軸位偏移過大,發(fā)生受油器浮動環(huán)的限位銷剪斷,致使內(nèi)外操作油管與受油器固定支架產(chǎn)生摩擦。2) 2006年6月20日,2#機組在運行時發(fā)現(xiàn)上機架振動大,上導瓦瓦溫存在偏差、上導瓦膨脹型溫度計(在2#和4#瓦上)顯示,上導瓦溫最高和最低瓦溫偏差1012度。6月22日,2#機運行過程中,滑環(huán)和碳刷架匯流排距離太近,造成Y和X之間的碳刷架

4、與滑環(huán)摩擦打火。同時中控室值班人員發(fā)現(xiàn),上導瓦RTD顯示,機組在運行過程中,靠近Y與X方向的3塊瓦,在機組開停機時瓦溫沒有變化,而靠近Y方向的瓦溫一直較高。6月27日晚,對上導進行了開蓋檢查,檢查發(fā)現(xiàn),Y方向三塊上導瓦中,4#瓦楔子板徑向調(diào)整螺栓斷裂1個,松動1個。3#瓦2個螺栓松動,7#瓦2個螺栓斷裂。檢查所有瓦的楔子板調(diào)整螺栓并無松動。重新更換徑向固定螺栓后。機組開機,在空載運行情況下,檢查發(fā)現(xiàn)機組各項數(shù)據(jù)顯示比較穩(wěn)定。但在帶負荷后,機組上導、推力擺度大,瓦溫變化無明顯改善。7月7日,2#機組在運行時,發(fā)現(xiàn)受油器疏齒盆處有打火現(xiàn)象,申請臨時檢修。檢查發(fā)現(xiàn)大軸軸位向方向偏移近2毫米,7月8日

5、將大軸從方向向方向位移了2毫米并對上導瓦間隙按0.30mm進行了調(diào)整。并網(wǎng)運行后,上導瓦溫依然沒有明顯改善,推力和上導軸承擺度仍然偏大,而水導軸承擺度比以往增大。2006年8月18日,對機組進行了C類檢修,檢修時發(fā)現(xiàn):1)、靠y方向有4塊上導瓦的支持座發(fā)生破裂,支持座后面的槽行絕緣也發(fā)生了破裂和損壞。而破裂的位置主要是表現(xiàn)在支持座與頂頭相接觸的地方。如下圖所示:2)、發(fā)生問題的4塊上導瓦,主要位置是靠Y與X方向。3)、檢查發(fā)現(xiàn)4(頂頭)與3(支持座)處裝有大量的紫銅墊片,經(jīng)過查找資料分析,它的主要作用是為了墊高頂頭,縮短楔子板與頂頭距離。4)、檢查這4塊上導瓦面,瓦面上的巴氏合金,由于磨損大多

6、已形成燒結(jié)合金。已無法對其進行調(diào)花處理。 經(jīng)過盤車,對機組中心進行了重新調(diào)整。更換了破損槽行絕緣和修補了碰撞嚴重的瓦托接觸面。并在重新加工4塊破損支持座的同時,對原有尺寸進行了修改,縮短了頂頭與支持座的距離1.52mm。取消了原有安裝加設(shè)的絕緣銅墊, 機組安裝完畢后,開機帶負荷表明,各部軸承、瓦溫、油溫穩(wěn)定,擺度與以往相比有明顯改善,機組運行正常。 結(jié)合此次2號機組出現(xiàn)的缺陷情況和檢修中發(fā)現(xiàn)的問題,以及運行和機械巡檢中的各項數(shù)據(jù),表明:造成機組出現(xiàn)這種情況的主要原因是由于機組出現(xiàn)瞬時振動過大,造成3#、4#、7#瓦的徑向螺栓斷裂和松動,在機組運行時,逐步形成上導軸承軸位向y和x偏移,從而造成y

7、方向3、4、5、7號上導瓦受力較大,產(chǎn)生支持座、槽行絕緣及頂頭發(fā)生受力過大破損。最終使整個機組軸線發(fā)生變化,形成這次上導瓦磨損事件的發(fā)生。3) 2007年10月5日,2#機并網(wǎng)帶負荷運行后,推力y方向擺度大,上導y方向擺度報警,上機架振動較大。2#機組經(jīng)過10月份的檢修發(fā)現(xiàn),推力、水導正常,上導y方向5#、6#、1#導瓦楔子板徑向固定螺栓斷裂,+x方向3#瓦楔子板斷裂,3#瓦頂頭與固定楔槽接觸面也存在撞擊斷裂線,約20mm。通過分析,3#瓦楔子板斷裂是造成此次上導擺度大、振動大的主要原因,經(jīng)過更換楔子板和上導斷裂徑向螺栓,對固定楔槽進行補焊打磨處理及盤車對上導軸位進行處理。上導調(diào)整間隙X36、

8、Y35道。2#機組開機后,上導擺度運行正常,瓦溫油溫正常,機組投入正常運行。 3、對上導軸承結(jié)構(gòu)的改造處理:針對3臺機組經(jīng)常出現(xiàn)的上述情況,及檢修和維護中發(fā)現(xiàn)的問題,經(jīng)過仔細研究,結(jié)果表明,造成上導擺度大及上導瓦松動的主要原因,可以歸納為以下幾下幾個因素:1) 上導瓦楔子板的壓板和調(diào)整螺栓強度不夠:廠家原設(shè)計的楔子板壓板厚度為8mm,調(diào)整螺栓為M10mm,楔子板強度不夠,在機組運行時容易造成壓板變形,在壓板變形的同時,將受到的沖擊力轉(zhuǎn)移到壓板調(diào)整螺栓上,從而使壓板調(diào)整螺栓發(fā)生松動或斷裂現(xiàn)象。當螺栓發(fā)生松動或斷裂后,使楔子板上移,上導瓦間隙變大,最終導致上導瓦受力不均、擺度、振動變大形成上導燒瓦

9、。改進的主要方法是在檢修時,增強壓板和調(diào)整螺栓的強度。將壓板厚度由原來的8mm改為20mm,調(diào)整螺栓由原來的M10mm改為M20mm。自改造加厚后,機組在維護和檢修中,壓板和調(diào)整在未發(fā)生變形和松動。2) 固定楔子板與上機架焊接不牢:在設(shè)計安裝時,固定楔槽是與上機架相焊接的,為防止固定楔子板在焊接時發(fā)生變形,只將角焊縫要求為4。在機組運行過程中,由于楔子板在與上機架中心體上的固定楔槽總是存在間隙,在斜向力和交變應力的作用下原來的4大部分焊縫產(chǎn)生裂縫,導致上導擺度出現(xiàn)異常。因此,為了加固楔槽的強度,需對焊縫進行補焊。現(xiàn)已在機組檢修中,對3臺機組的原焊縫進行打磨,將角焊縫增加至6。補焊后,機組在運行

10、過程中,在未出現(xiàn)固定楔槽脫焊現(xiàn)象。3) 楔子板間隙調(diào)整量小,瓦上的頂頭無法對瓦進行周向限位:上導楔子板中間原來設(shè)計的調(diào)節(jié)孔只有40mm的余量。按楔子板的楔比1:20來計算,其調(diào)節(jié)量只有1mm的調(diào)節(jié)量。而對于上導軸承調(diào)整來說,不可能保證每塊瓦的調(diào)整量均為1mm,可能X方向大,而y方向小或者相反。因此楔子板的1mm的調(diào)節(jié)量遠遠不能滿足要求,在檢修中,我們發(fā)現(xiàn),機組安裝初期,施工人員在瓦頂頭的底部和楔子板背面均加設(shè)了紫銅墊,以便于補償調(diào)整量,最多達7層墊片。由于這兩個部位加墊太多,出現(xiàn)了類似彈簧的結(jié)構(gòu)作用,機組運行中會隨著負荷的變化,導致每塊瓦的間隙發(fā)生變化。隨著紫銅墊的破損,楔子板的徑向螺栓斷裂松

11、動,上導瓦的間隙徹底變大,擺度,機組振動增大。另外在楔子板背面加墊,也容易導致頂頭對瓦的周向限位失去作用,使瓦在周向產(chǎn)生移動,出現(xiàn)瓦的偏磨,和對固定楔槽限位邊進行撞擊。 由于楔子板調(diào)節(jié)量已基本限制,無法進行改動。為此,我們將楔子板的背面紫銅墊片全部取消,以保證楔子板和固定楔槽緊密相貼。為了補償調(diào)整量,我們在頂頭底部加設(shè)了一層厚1mm的墊片,對于盤車后局部調(diào)整量仍然偏大的上導瓦,我們在瓦的絕緣槽型板后加設(shè)了一塊環(huán)氧板,縮短調(diào)整量程。為了保證安全,對少數(shù)周向限位尺寸仍然偏小的固定楔子板,我們也在固定頂頭處焊接了凸臺以增加限位作用。通過這樣處理后,即消除了由于加墊太多引起的彈簧作用,也保證了瓦的周向

12、限位問題。自2006年改造后,機組在運行過程中,未發(fā)生楔子板斷裂現(xiàn)象,檢修中對上導瓦間隙復查,間隙值變化量也較小。4) 上導瓦的支持座強度不夠:上導瓦支持座上安裝頂頭的沉孔太深,加上支持座強度要求太高,在機組運行過程中,受交變應力的和大負荷運行的情況下,支持座受力較大,容易使支持座破裂,2006年事故中就曾出現(xiàn)4塊支持座破裂現(xiàn)象。為此,我們對支持座進行了重新加工,將沉孔深度減少2mm,從而保證支持座的強度,并將沉孔底部的直角改為圓角,以防止應力集中。2006年改造后,未發(fā)生支持座破裂現(xiàn)象。5) 上導瓦間隙調(diào)整不夠精確,調(diào)整間隙后無法進行單塊瓦進行檢測: 我廠上導軸承間隙調(diào)整,都是在盤車調(diào)整上導

13、瓦架間隙后,對瓦進行間隙調(diào)整。調(diào)整的方法是:將上導瓦抱緊上導軸頸,插入楔子板并打緊,然后按楔比1:20,即提升楔子板1mm,等于瓦間隙0.05mm來計算瓦的間隙。最后鎖緊調(diào)整壓板和徑向固定螺栓。這種調(diào)整方法,存在的主要問題:一是楔子板在調(diào)整好提升高度與固定楔槽緊密相貼后。由于楔子板徑向固定螺栓偏上于楔子板的上部,在緊固徑向固定螺栓后,楔子板會和固定楔槽間會存在一定的間隙。而當瓦放入后,頂頭和楔子板是相接觸的,無法用塞尺進行測量。只有通過頂大軸計算出上導瓦的雙邊間隙。二是楔子板本身存在加工斜度、精度誤差,當多次敲擊打緊楔子板后,楔子板測量面也就存在表面精度誤差,因此瓦的間隙誤差也就相對存在。最終會導致上導瓦的間隙調(diào)整不均勻,出現(xiàn)瓦的受力不均等現(xiàn)象。而且這種誤差隨著檢修人員的經(jīng)驗不同而差異較大。這種情況我們也與廠家進行協(xié)商,建議廠家重新對上導軸承結(jié)構(gòu)進行改進。但是高壩洲機組上導瓦架和上機架是一個整體,如果進行改造,牽涉到的設(shè)備較廣?,F(xiàn)此情況依然無法改善。、結(jié)論 通過多次檢修,按上述故障分析處理方法,對高壩洲3臺機組上導結(jié)構(gòu)進行了局部改造處理后,3臺機組運行情況得到了良好改善,上導和水導擺度相應得到了控制,擺度均在0.50-0.60mm左右,各部油溫和瓦溫均正常。已控制在滿足機組正常運行要求范圍內(nèi)。但是上導瓦間隙調(diào)整,依然不

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