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文檔簡介

1、適應細粉沙土質(zhì)施工的加耙改進中港疏浚股份有限公司 周毓麟航浚4008輪在2002年12月29日完成連云港工程施工任務后立即起航,于次日抵達黃驊港施工。該輪為日產(chǎn)4500m3自航耙吸式挖泥船,最大挖深22m,主機功率3900×2,泵機功率2150×2,雙耙為加里福尼亞耙頭。施工前,我們對黃驊港的土質(zhì)不甚了解,在耙頭上安裝了7只組合型耙齒:4只牛角耙齒,3只犁型耙齒,使用高壓沖水,船速2節(jié)左右。幾天下來,經(jīng)過現(xiàn)場測試泥漿濃度,施工效果不理想。疏浚儀表顯示,真空壓力-150-200,(×0.1Mpa),流量9085×100m3/h,濃度1.081.10c/ m

2、3,泥泵排出壓力0.60.7×0.1 Mpa。 4月1718日的一場大風,短短十幾個小時,就把平均水深已達9.2m的航道填為7.7m,航道一下子淤淺了1.5m。從風后開始清淤,先后有十幾條自航耙吸式挖泥船投入了晝夜施工,并始終保持6艘船在航道中連續(xù)作業(yè),直至9月中旬,才剛剛還掉“欠債”恢復到4月中旬時的平均水深。這就是黃驊港航道疏浚期間的真實片段。一、問題的提出黃驊港外航道自2000年1月開挖以來,航道水深始終在疏浚與回淤之間徘徊,循環(huán)往復,相持不下。從工況條件和取樣分析來看,主要有以下幾個特點:一是回淤土質(zhì)以細粉沙為主,這種土質(zhì)在東北風和大浪的作用下掀揚,在風后的幾天內(nèi)迅速地淤積。

3、二是該海域在導堤挑流和海潮流交匯的雙重作用下形成旋流,且當?shù)睾K戎貫?.034,高于一般海區(qū),為加速分選泥沙和沉降提供了合適的條件,致使急淤難挖,航槽區(qū)段W 0+000W 10+000正處于該海域;經(jīng)過海浪分選后沉降在航槽中的細粉沙為粉質(zhì)較密實的土沙,密實度高、板結(jié)力強,標準貫入擊數(shù)815,最大可達到26,給航道的清淤帶來了極大的困難。三是疏浚的沙土進入泥艙后,又因泥沙顆粒小及水流的沖擊使粉沙變成了懸浮質(zhì),難以沉淀,造成“挖不上,裝不下”的尷尬局面。黃驊港疏浚迫在眉睫的是解決“挖得上”、“裝得下”兩個問題。前者是關(guān)鍵,后者是根本。面對這樣工況,如何提高疏浚效率?筆者以為,應以系統(tǒng)思考的方法,

4、在將主要設備性能指標恢復到或接近于設計狀態(tài)的前提下,對浚工機具進行改革,以提高疏浚的能效。本文從“挖得上”的角度,僅就黃驊港施工中改進加里福尼亞耙頭(以下簡稱“加耙”)的實踐,談幾點粗淺的體會。二、解決的思路圖 在耙吸式挖泥船疏浚設備中,耙頭是耙吸挖泥船的主要挖泥機具,是確保生產(chǎn)效率的第一環(huán)節(jié)。處理好耙頭和土質(zhì)的適應性,合理發(fā)揮它的施工能力,對于提高疏浚工效具有直接的影響。耙頭的作用是利用泥泵產(chǎn)生的真空吸泥,并通過耙頭將泥沙輸送到吸泥管,最后進入泥艙。耙頭的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、重量、形狀、大小、吸口面積、耙齒等,都對挖泥效率產(chǎn)生重要的影響。因此,合適的耙頭大致應具備下列要求:1、 挖土量的最大值必須與

5、耙吸力和耙頭承受壓力的最小值相一致。2、 耙頭在挖掘時必須堅固、耐磨和可靠,能有效地防止因海底障礙物而導致耙頭嚴重受損。3、 耙頭與泥土的吻合面必須貼近,耙頭吸口截面積要與泥泵相匹配。耙頭由于泥泵的運轉(zhuǎn)而在內(nèi)腔產(chǎn)生真空,也即負壓,耙頭的外圍與內(nèi)腔就形成一個壓力差,從耙頭吸入口四周的縫隙,使外圍水流被壓入內(nèi)腔。這種縫隙處壓入的高速水流,在耙頭吸口面周邊起著對河床泥土的松散剝離作用。如果壓力差達到足夠的數(shù)值,沙粒之間粘性就會被破壞,泥沙就會隨著水流一起被吸起。沙粒越小,質(zhì)量越密實,要求引起沙粒之間水流的壓力差也就越大。由此可得出結(jié)論是:當泥沙顆粒直徑減小時,泥沙就更難挖掘,就需要有更大的負壓。為此

6、,我們對挖泥過程中各類數(shù)據(jù)進行了采集,注意觀察施工中耙頭耙齒磨損變化的狀態(tài),并對耙頭逐步加以改進。我們發(fā)現(xiàn):耙頭底部平面格柵板很少磨損,耙齒磨損部位主要集中在齒尖,耙齒的中部磨損較少。由于土質(zhì)較硬, 5只耙齒像5只腳立在泥面上,格柵根本不能與泥面吻合,因此耙頭內(nèi)不能產(chǎn)生足夠的負壓,沙粒之間粘性就不會被破壞,泥沙不宜被吸上,而水流卻長驅(qū)直入。問題癥結(jié)已經(jīng)基本顯現(xiàn),我們逐個把耙齒拆卸下來進行試驗,直至拆完全部耙齒。測試結(jié)果:挖泥效率有上升的趨勢,但還不明顯。由此可見,原“加耙”在施工中的水流沖刷作用,不足以有效地破壞沙粒之間的粘性,要對付這樣的土質(zhì),必須采用更有力的方法來破壞細粉沙顆粒之間的粘聚(

7、結(jié))力,從而加強耙頭的高速水流沖刷作用。這些方法可以用水力的,也可以用機械的。我們主要采取兩項措施:一是圍裙邊;二是加止動。根據(jù)耙頭在施工中的原理和作用,我們首先在圖紙上進行設計,將下耙深度設置為15米,耙頭吸口與海底吻合時,耙舌與底面的夾角為25º左右。為了不讓耙舌因流速而掀起,必須使原來可伸縮的耙舌滑竿變?yōu)橄鄬潭ò疑嗷?,測量耙舌伸縮滑竿的長度為320mm。為此,我們對耙頭進行了小改進:1. 為了增加耙頭與泥土的吻合面,在耙齒格柵兩側(cè)焊上兩塊呈三角型、厚度為20mm的錳鋼板,圍上斜向的裙邊,鋼板與格柵底部夾角為25º左右。(見圖)2. 厚度為20mm的錳鋼板圍板,圍板

8、與格柵的角度為65º,使耙頭格柵的底部與泥管呈20º左右夾角,頂端圍板高度高于兩側(cè)圍板(為300mm),并在后部倚靠頂端耙齒做支撐。圖 3. 運用縮喉管原理,來改善挖掘細粉沙的效果??s小耙頭吸口截面積,用鋼板把“加耙”頂端部位四個格柵封死,約占吸口截面的20%來增加負壓。(見圖)4. 在耙頭本體與耙唇活動罩上四根調(diào)節(jié)桿加裝固定調(diào)節(jié)塊,縮小調(diào)節(jié)泥管與耙頭格柵面的角度,變可伸縮為相對固定,迫使已圍裙邊的“加耙”吸口面與海底吻合。但調(diào)節(jié)桿上還預留2/5的空間,起到緩動作用,以保證耙頭在掃淺、挖壟溝、挖邊坡時應對海底特征地貌的適應性。(見圖)三、初步的效果小改進能起到三個作用:一是

9、減小耙唇與泥面的吸縫,提高真空壓力,增強縫隙處壓入的高速水流來破壞沙粒之間的粘性;二是在耙壓的作用力支撐下,耙唇頂端圍板在河床上起到推土、刮板及切削作用;三是拆除了耙齒,縮短了高壓沖水噴頭至泥沙層的距離,增強了高壓沖水在耙腔內(nèi)的作用力,使板結(jié)密實的沙預先“液化”,迫使沙粒分離,并形成泥漿而吸入耙頭。通過對耙頭的小改進,適當增加船舶相對地面的運動。經(jīng)過在相同環(huán)境對比試驗,在一定程度上增加了挖泥的效率,泥漿濃度提高了約23個百分點。下表為小改進前后所測試的平均數(shù)據(jù)(在相同工況條件下): 時間項目小改革前小改革后濃度1.081.10t/m3 (7.289.93%)1.101.13t/m3 (9.9313.9%)泥泵排出壓力0.60.7×0.1mpa0.80.9×0.1mpa真空壓力-150200(-1.5-2×0.

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