空氣板線外導(dǎo)體校正裝置的研制成果介紹_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、 “空氣板線外導(dǎo)體校正裝置的研制”成果介紹中電集團(tuán)三十八所 李俊濤、齊浩軍、丁慶文一、概述中電集團(tuán)第38研究所是我國雷達(dá)重點(diǎn)研究所,空氣板線外導(dǎo)體是雷達(dá)上的重要零件之一,當(dāng)前普遍運(yùn)用于XX29、X05等產(chǎn)品上,它的質(zhì)量好壞直接關(guān)系到雷達(dá)的性能??諝獍寰€外導(dǎo)體質(zhì)量的主要指標(biāo)之一就是直線度和平面度,這一點(diǎn),以往一直是靠鉗工手工校直來保證的。因而,空氣板線外導(dǎo)體的校直是保障雷達(dá)性能的的重要環(huán)節(jié)之一。二、選題理由(一)問題的提出隨著我所的研發(fā)能力不斷加強(qiáng),產(chǎn)品品種、數(shù)量不斷增多,原來靠敲敲打打的生產(chǎn)模式不再能夠滿足日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)需求。板線外導(dǎo)體的加工在制造部機(jī)加分廠占有相當(dāng)大的比重,周期長(zhǎng)、任務(wù)重。結(jié)

2、合我所開展的可制造性專題活動(dòng),制造部機(jī)加分廠相關(guān)人員在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門的支持下,經(jīng)過多次討論,深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)分析后決定實(shí)施空氣板線外導(dǎo)體加工項(xiàng)目。(二)空氣板線外導(dǎo)體的校直情況的調(diào)查研究XX29空氣板線外導(dǎo)體的基本結(jié)構(gòu)和工作流程:寬邊校直校 扭窄邊校直校 平 面YYYY檢驗(yàn)齊套2005年4月2005年5月,我小組對(duì)20根XX29空氣板線外導(dǎo)體的校直情況進(jìn)行了調(diào)查和分析:序號(hào)寬邊校直校 扭窄邊校直校 平 面(鐵錘敲打)(工裝扳扭)(工裝壓直)(鐵錘敲打)時(shí)間M次數(shù)時(shí)間M時(shí)間M時(shí)間M次數(shù)135288101075124623330512970135533729781274141642831671

3、172117353232711966137763631361071138273129510127312568342918117210979303229127015401029313713681372113530111106714661237294141272129213322939117511341436329109781528153335012874135616313127117214811734324117711254183629881369153219353461012661221203233479721408平均33312911711344百分比26.6%7.3%8.8%57.3%注:

4、鐵錘重8磅(8×4.448235.59N),上下行程10CM,每次做功=35.59N×0.1M=3.56J;每根空氣板線外導(dǎo)體的校直,鐵錘在和中共做功=(312+1344)×3.56=5895.36J6000J。根據(jù)流程各環(huán)節(jié)鐵錘敲打次數(shù)統(tǒng)計(jì)繪制的排列圖:從排列圖中可以看出,鐵錘敲打的校平面和寬邊時(shí)間合計(jì)占總工作時(shí)間的83.9%。三、設(shè)定課題目標(biāo)(一)目標(biāo)值的設(shè)定目標(biāo)二校直勞動(dòng)強(qiáng)度由6000J/根降為1200J/根,降低80%目標(biāo)一校直效率由4根/天提高到6根/天,提高50%(二)設(shè)定理由1.每根板線校直,新工裝只需約1Kg力拉動(dòng)約20多次滾動(dòng)的裝置,而原先要揮動(dòng)

5、約2Kg鐵錘50余次,1-(1Kg×20)÷(2Kg×50)×100%=80%故新方法降低80%是可能實(shí)現(xiàn)的;2.一般的有效勞動(dòng)在40%左右,新工裝的校正頻率約10次,是人工的五倍,(每天工作時(shí)間U÷(U×60%)÷每天生產(chǎn)件數(shù)V+(U×40%)÷V)÷5)÷V-1)×100%=47%,故校直效率提高50%是可能實(shí)現(xiàn)的;3.從技術(shù)角度來說,雖然沒有現(xiàn)成的校正裝置,但我們對(duì)現(xiàn)成的成熟技術(shù)進(jìn)行組合運(yùn)用,基本能夠滿足我們的目標(biāo)要求。4.由于GB3869-1997體力勞動(dòng)強(qiáng)度等級(jí)規(guī)定

6、的測(cè)試方法太過專業(yè),本小組不具備測(cè)量技術(shù)和手段,故用做功的概念來表示勞動(dòng)力的投入多少。四、提出方案并確定最佳方案(一)總體方案的提出采用頭腦風(fēng)暴法,針對(duì)課題目標(biāo)提出兩個(gè)總體解決方案,并從以上六個(gè)方面進(jìn)行了對(duì)比:總體方案模具整體成型效果機(jī)械手整形效果研發(fā)周期模具整體成型,除了考慮模具的上下腔體的結(jié)構(gòu)尺寸的設(shè)計(jì)、加工精度的工藝性以外,還要考慮沉重腔體運(yùn)動(dòng)的操作機(jī)構(gòu),因而結(jié)構(gòu)復(fù)雜,研發(fā)周期至少半年,加上試驗(yàn)完善時(shí)間,需要一年以上時(shí)間,不能立竿見影地解決迫在眉睫的問題。整形機(jī)械手,其原理是模仿人體敲擊空氣板線外導(dǎo)體的動(dòng)作,是成熟的工藝方法,無需再經(jīng)過論證;且整個(gè)設(shè)計(jì)過程采用模塊化設(shè)計(jì),各個(gè)模塊都是成熟

7、技術(shù),相應(yīng)地只需將各模塊進(jìn)行組合協(xié)調(diào)。因而設(shè)計(jì)周期較短,到試投產(chǎn)也就半年時(shí)間。優(yōu)制造成本由于空氣板線外導(dǎo)體長(zhǎng)度約6.5m,寬近20cm,高約3cm,因而其模具腔體外形尺寸大,制造成本高;要讓如此龐大沉重的腔體靈活地運(yùn)作,必然配備復(fù)雜的操作系統(tǒng),增加其制造成本,估計(jì)制造成本在20萬元以上。采用可移動(dòng)式整形機(jī)械手,可以不受空氣板線外導(dǎo)體長(zhǎng)度限制,因而其外形不至于過于龐大;再加上其由各成熟模塊組成,因而成本更低;其中許多部件可以考慮用生產(chǎn)中的邊角料在我們自己的設(shè)備上加工出來,整體成本不會(huì)超過5000元。優(yōu)應(yīng)用范圍 模具自身的特點(diǎn)決定了一件一模,XX5、XX29、4XXA等都得有其自己的空氣板線外導(dǎo)體

8、的模具,適用性差,柔性不足,相應(yīng)地增加了制造成本,占用大量空間。整形機(jī)械手由于它的可移動(dòng)性和可伸縮性,因而對(duì)不同類型的空氣板線外導(dǎo)體都可以在同一個(gè)整形平臺(tái)上完成,不但節(jié)約了制造成本,還節(jié)省了大量空間。優(yōu)生產(chǎn)效率 生產(chǎn)效率高,一次可以解決整形的四個(gè)部位;且每次整形周期較短,約10分鐘;每天大約整形空氣板線外導(dǎo)體40件。生產(chǎn)效率能夠提高10倍,達(dá)1000%。優(yōu)整形機(jī)械手由于其基本原理是模仿人手工作時(shí)的動(dòng)作,因而它的生產(chǎn)效率不是特別高,它只是確定動(dòng)作的一致性和減少員工疲勞而間接提高生產(chǎn)效率。勞動(dòng)強(qiáng)度 由于機(jī)械化、自動(dòng)化程度較高,因而操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度非常低,模具成型每根板線的勞動(dòng)強(qiáng)度大約是600J,相

9、對(duì)手工勞動(dòng)強(qiáng)度降低至少在90%以上。優(yōu)整形機(jī)械手代替員工手工敲擊,能夠解決部分的工作時(shí)間占工作總時(shí)間的84%;使該部分勞動(dòng)強(qiáng)度由6000J/根下降到1200J/根,下降幅度達(dá)80%以上。整形效果 板線因拉制成型在內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生較大的集中應(yīng)力,在用模具成型過程中,應(yīng)力沒有得到釋放,在整形過后還會(huì)產(chǎn)生自然時(shí)效,發(fā)生變形。除非增加去應(yīng)力退火或振動(dòng)去應(yīng)力工序,配合模具成型循環(huán)進(jìn)行,而該工序在我廠內(nèi)部無法實(shí)現(xiàn)。 整形機(jī)械手其基本原理是模仿人手工作時(shí)的動(dòng)作,它在敲擊凸起部分使之發(fā)生塑性變形的同時(shí),通過振動(dòng)的功效消除了板線拉制成過程中產(chǎn)生的集中應(yīng)力,避免了在時(shí)效過程中由于較大應(yīng)力釋放而產(chǎn)生的變形。優(yōu)確定課題目標(biāo)

10、后,小組人員集思廣益,采用頭腦風(fēng)暴法,確定了研制方案所需的六種因素,以及這六種因素的相互關(guān)系:在滿足整形效果的前提下,去提高生產(chǎn)效率和降低勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)兼顧研發(fā)周期、應(yīng)用范圍和制造成本。生產(chǎn)效率整形效果勞動(dòng)強(qiáng)度研發(fā)周期應(yīng)用范圍制造成本我們對(duì)這兩種方案進(jìn)行平衡優(yōu)劣,從實(shí)施成本角度對(duì)比論證:方 案整形效果生產(chǎn)效率勞動(dòng)強(qiáng)度研發(fā)周期應(yīng)用范圍制造成本合 計(jì)模具整體成型45000元00500000200000400000695000機(jī)械手整形01800元1500元1000元02000元6300元備 注與現(xiàn)行工藝相比,需額外增加的工序成本達(dá)到模具成型效率所要增加的成本達(dá)到模具成型勞動(dòng)強(qiáng)度所要增加的成本研發(fā)周

11、期的直接成本及周期影響生產(chǎn)的成本今后擴(kuò)展應(yīng)用所要增加的成本直接生產(chǎn)的材料費(fèi)和加工費(fèi)(含外購件) 經(jīng)論證,滿足相同整形效果并達(dá)到相同生產(chǎn)效率和勞動(dòng)強(qiáng)度的情況下,模具整體成型的投入成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于機(jī)械手成形,因而我們決定采用“機(jī)械手整形”方案。(二)確定最佳方案整形機(jī)械手理論上由工作模塊、支撐模塊、移動(dòng)模塊和控制模塊四部分組成:1.工作模塊的確定方案一: 我們首先想到的是夯錘,但經(jīng)過查相關(guān)資料,夯錘的系列尺寸和力度都過大,不適用;方案二: 我們遂想到有類似功能的頂鉚槍:1 首先對(duì)頂鉚槍的規(guī)格性能進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn):我們先使用工程中心的頂鉚槍(M31)進(jìn)行試驗(yàn):M31頂鉚槍試驗(yàn)數(shù)據(jù)試 驗(yàn) 點(diǎn)12345平均效

12、果打擊次數(shù)231921242823頻率較高沖擊力較小我們又使用鈑金裝配組的頂鉚槍(7X)進(jìn)行試驗(yàn):試 驗(yàn) 點(diǎn)12345平均效果打擊次數(shù)111411121012頻率稍高 沖擊力稍小我們又購買了頂鉚槍(9X)進(jìn)行試驗(yàn):試 驗(yàn) 點(diǎn)12345平均效果打擊次數(shù)958677頻率正常 沖擊力尚可參考頂鉚槍系列參數(shù)表參數(shù),我們工作模塊選擇了9X頂鉚槍,其工作氣壓0.63MPa,在我廠供氣氣壓(0.8 MPa)范圍內(nèi);其工作頻率15Hz,最接近手工工作頻率(5 Hz);其沖擊功為20J,大于手工敲擊力度(3.56J),可以減少敲擊次數(shù);同時(shí),我們通過上述對(duì)比試驗(yàn)也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。 隨后,我們對(duì)接嘴進(jìn)行了試驗(yàn):原接

13、嘴截面太小,易形成點(diǎn)壓力,不易形成平整面,我們?cè)囼?yàn)了兩種方案:PDCA方案一:分體式分為工作部和沖擊部,沖擊部先與回位彈簧裝于槍管上,再裝工作部,安裝方便螺紋根部應(yīng)力較為集中,長(zhǎng)時(shí)間沖擊,造成疲勞破壞,產(chǎn)生斷裂。將相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果記錄文件中:不宜采納。方案二:整體式工作部和沖擊部為一體,靠安裝孔用螺釘固定于槍管上,安裝不是很方便不存在疲勞破壞而產(chǎn)生斷裂,接嘴使用壽命長(zhǎng)。將相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果記錄文件中:宜采納。通過對(duì)比試驗(yàn),我們確定使用整體式接嘴。接嘴直接工作于工件表面,會(huì)破壞工件的表面質(zhì)量。因而,我們?cè)诮幼熘焙凸ぜ砻嬷g,用墊塊加以保護(hù):PDCA材料一:無硫橡膠板28401墊在工件表面校平墊層太薄,沒

14、有起到隔墊的作用。將相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果記錄文件中:不宜采納。材料二:硅橡膠板61444墊在工件表面校平墊層厚度尚可,但沖擊力沒能得到有效的擴(kuò)散,對(duì)于每點(diǎn)來說效果較好,對(duì)于一個(gè)區(qū)域的面來說,還不夠理想。將相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果記錄文件中:不宜采納。材料三:航空海綿橡膠板HM10220墊在工件表面校平 墊層太厚,沖擊能量大部分被吸收,沒能起到有效的校平效果。將相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果記錄文件中:不宜采納。材料四:環(huán)氧玻璃布板32403墊在工件表面校平墊層厚度適中,能夠有效地將沖擊力在區(qū)域的面上傳播,校平效果良好。將相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果記錄文件中:宜采納。 根據(jù)上述對(duì)比試驗(yàn),在接嘴直和工件表面之間,保護(hù)墊塊采用的材料為:材料四-環(huán)氧玻

15、璃布板3240 工作模塊確定為方案二。2. 支撐模塊的確定支撐模塊我們從攻絲機(jī)上得到啟發(fā),但不同之處是:攻絲機(jī)每次用后自動(dòng)彈起復(fù)位,它垂直向下的作用力要求較??;而整形機(jī)械手垂直向下的作用力要求相對(duì)稍大一點(diǎn),我們不需要太大的復(fù)位彈力,避免操作者向下過度用力,造成不必要的疲勞。由于9X頂鉚槍重2.72kg,而攻絲機(jī)重1.9kg,因而我們要確定氣彈簧的數(shù)量、規(guī)格以及支點(diǎn)的位置,為此我們做了一系列的試驗(yàn):氣彈簧數(shù)量規(guī)格對(duì)比試驗(yàn)氣彈簧數(shù)量規(guī)格對(duì)比試驗(yàn)數(shù)量型號(hào)工作行程舉力效果單根彈簧SIP3212A93mm200N舉力不夠,頂鉚槍不能復(fù)位彈起SIP3201A200mm450N舉力過大,頂鉚槍用力才能按下兩

16、根彈簧SIP3212A93mm200N舉力與重力相等,頂鉚槍基本可以停放任意位置氣彈簧支點(diǎn)位置對(duì)比試驗(yàn)氣彈簧支點(diǎn)位置對(duì)比試驗(yàn)試驗(yàn)內(nèi)容具體位置效果實(shí)物圖根據(jù)彈簧彈力公式F=kx及力矩公式T=Fl確定彈簧支點(diǎn)的大致位置,再通過試驗(yàn)在大致位置范圍內(nèi)確定準(zhǔn)確位置,以達(dá)到頂鉚槍可以停放任意位置的目的。左端舉力較弱,頂鉚槍容易下垂中間舉力偏弱,頂鉚槍較易下垂右端舉力較好,頂鉚槍上下均衡通過上述對(duì)比試驗(yàn)確定支撐模塊的可行方案為:選用型號(hào)為SIP3212A的氣彈簧兩根,其支點(diǎn)為右端孔位,結(jié)合工作托架、四連桿、支撐桿、轉(zhuǎn)軸等形成支撐模塊。3. 移動(dòng)模塊的確定攻絲機(jī)的底盤是固定的,無法滿足我們的移動(dòng)要求,我們因此

17、設(shè)計(jì)了移動(dòng)模塊,用以承載其它三個(gè)模塊在校正平臺(tái)上進(jìn)行移動(dòng)。它由四個(gè)部分組成:承載平臺(tái);滾動(dòng)機(jī)構(gòu);利用T形槽導(dǎo)向的雙向滾動(dòng)導(dǎo)向銷;利用T形槽鎖緊的防傾覆機(jī)構(gòu)。PDCA承載平臺(tái)方案一:軌道式導(dǎo)軌式結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制作復(fù)雜,占用空間影響同一平臺(tái)的其余操作動(dòng)作不宜采用方案二:滾輪式滾輪式考慮其重量既要能平衡支撐模塊和工作模塊的重量,又不能太占空間外形50×150×400又不占空間重量約25kg可平衡支撐模塊和工作模塊的重量將相關(guān)結(jié)果記錄到設(shè)計(jì)文件中:基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。PDCA滾動(dòng)機(jī)構(gòu)滾動(dòng)機(jī)構(gòu)由滾動(dòng)軸承、軸和軸套組成,確保承載平臺(tái)的重心盡可能的低,以保安全;又要有足夠的強(qiáng)度支撐承載平臺(tái)2

18、5kg的重量滾動(dòng)靈活,承載平穩(wěn),無任何晃動(dòng)和震動(dòng)。支撐模塊和工作模塊在承載平臺(tái)可以任意操作將相關(guān)結(jié)果記錄到設(shè)計(jì)文件中:基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。PDCA導(dǎo)向銷利用校正平臺(tái)自身所帶的T形槽,用導(dǎo)向銷導(dǎo)向,確保承載平臺(tái)沿直線行進(jìn)。承載平臺(tái)沿T形槽直線行進(jìn)將相關(guān)結(jié)果記錄到設(shè)計(jì)文件中:基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。PDCA防傾覆機(jī)構(gòu)防止承載平臺(tái)在意外情況下傾覆,利用倒T形機(jī)構(gòu)勾住T形槽寬邊。即使用手有意來掀翻承載平臺(tái)也難以達(dá)到將相關(guān)結(jié)果記錄到設(shè)計(jì)文件中:基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。通過上述系列試驗(yàn)確定移動(dòng)模塊的可行方案為:承載平臺(tái)、滾動(dòng)機(jī)構(gòu)、滾動(dòng)導(dǎo)向銷和防傾覆機(jī)構(gòu)。4. 控制模塊的確定由于頂鉚槍系列為曲柄,開關(guān)位于曲柄部位,

19、不利于直握操作,因而我們計(jì)劃將其開關(guān)移至槍柄部位。方案一:直接改造頂鉚槍:由于頂鉚槍的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且無改造的空間和余地,故此方案不可行。方案二:利用機(jī)械的杠桿原理,將開關(guān)動(dòng)作移至槍柄部位方案三:利用電磁閥,實(shí)現(xiàn)用電開關(guān)控制氣開關(guān)的目的我們通過上述對(duì)比試驗(yàn)確定了方案三為可行方案。通過分析及評(píng)估,小組找出了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的最終最佳方案(樹圖):五、制定對(duì)策六、對(duì)策實(shí)施實(shí)施一 工作模塊的研制PA根據(jù)9X頂鉚槍和接嘴及墊塊的綜合使用,調(diào)整系統(tǒng)壓力,以及槍口與墊片的距離,確定理想的沖擊力和沖擊頻率,達(dá)到最理想校平效果。將試驗(yàn)數(shù)據(jù)納入操作指導(dǎo)書中,作為工藝編制和實(shí)際操作的指導(dǎo)依據(jù)。DC在不同的系統(tǒng)壓力及工作距離下

20、,經(jīng)過反復(fù)多點(diǎn)的試驗(yàn),獲取最理想校平效果的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)人:胡建裕 時(shí)間:05.08.03 地點(diǎn):西廠房從試驗(yàn)數(shù)據(jù)表中可以看出,在0.63MPa系統(tǒng)氣壓下,校正次數(shù)最少;在0.9 cm的工作距離下,校正次數(shù)最少。所以我們確定系統(tǒng)氣壓為0.63MPa、工作距離為0.9 cm。最終最佳方案圖對(duì)策表方案對(duì)策目標(biāo)措施研制空氣板線外導(dǎo)體校正裝置-整形機(jī)械手工作模塊研制為了使工作模塊有效地替代手工敲擊,必須確定出工作模塊的最佳工作壓力和工作距離,使之能夠達(dá)到合格的校正效果。連續(xù)調(diào)整9X頂鉚槍系統(tǒng)壓力,以及槍口與墊片的距離,找到達(dá)到合理的沖擊力和沖擊頻率下的最佳壓力和距離。支撐模塊的研制使整形機(jī)械手具有可伸

21、縮性,能夠涵蓋整形臺(tái)的寬度范圍,從而對(duì)不同類型的空氣板線外導(dǎo)體都可以在同一個(gè)整形平臺(tái)上完成,以節(jié)約制造成本和空間。確定四連桿的尺寸,使頂鉚槍有一定的前后、左右活動(dòng)區(qū)域;采用機(jī)箱立柱鋁型材作為方管材料,減輕支撐模塊重量和降低制造成本。 移動(dòng)模塊的研制使整形機(jī)械手可以移動(dòng),避免受空氣板線外導(dǎo)體長(zhǎng)度限制,寬度不影響板線的擺放;同時(shí)要考慮其重量能夠平衡支撐模塊和工作模塊的重量不至于傾覆。采用45#厚鋼板,設(shè)計(jì)合理長(zhǎng)寬高尺寸,在確保重心穩(wěn)定的情況下不占用板線空間;采用軸承作為移動(dòng)部件??刂颇K使操作和控制合二為一,操作方便。利用微動(dòng)開關(guān)、兩位三通電磁閥,實(shí)現(xiàn)用電開關(guān)控制氣開關(guān)。整體安裝整體裝配后能夠方便

22、有效地工作。為使效率更高,配備兩套系統(tǒng)同時(shí)工作;制作配套的線路移動(dòng)系統(tǒng)和照明系統(tǒng)。實(shí)施二 支撐模塊的研制PA確定四連桿的尺寸,使頂鉚槍有一定的前后、左右活動(dòng)區(qū)域;采用骨架型材YX731作為上下連桿的方管材料、前立柱型材CFXC26作為支撐桿的方管材料,減輕支撐模塊重量和降低制造成本。將試驗(yàn)數(shù)據(jù)納入操作指導(dǎo)書中,作為工藝編制和實(shí)際操作的指導(dǎo)依據(jù)。DC校正平臺(tái)寬度:500mm,支撐模塊理論伸展范圍:114工作托架+380四連桿+48連接座+328支撐桿=870mm負(fù)責(zé)人:齊浩軍 時(shí)間:05.08.09 地點(diǎn):西廠房實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù):最遠(yuǎn)端:860mm平臺(tái)W500mm能夠?qū)崿F(xiàn)最邊角的校正,以往手工校正鐵

23、錘太大,人手無法準(zhǔn)確把持。實(shí)施三 移動(dòng)模塊的研制PA確定移動(dòng)模塊最佳寬度:寬度越寬,重心越低,整個(gè)裝置越平穩(wěn);但寬度不能占用校正平臺(tái)用于校正空氣板線外導(dǎo)體的空間。將試驗(yàn)數(shù)據(jù)納入操作指導(dǎo)書中,作為工藝編制和實(shí)際操作的指導(dǎo)依據(jù)。DC我們還采用GB/T281-94的61808滾動(dòng)軸承(D52d40B7)作為滾輪、605滾動(dòng)軸承(D14d5B5)作為導(dǎo)向滾輪。(CAD設(shè)計(jì)圖) 校正平臺(tái)寬度校正平臺(tái)寬度:500mm移動(dòng)模塊寬度:150mm負(fù)責(zé)人:胡建裕 時(shí)間:05.08.15 地點(diǎn):西廠房 平臺(tái)W500-移動(dòng)模塊寬150mm板線寬176mm 根據(jù)力矩公式,頂鉚槍的傾覆力矩=2.72×9.8&#

24、215;0.87=23.19N.m;移動(dòng)模塊的傾覆力矩=25×9.8×0.17=41.65N.m;頂鉚槍的傾覆力矩移動(dòng)模塊的傾覆力矩,所以整個(gè)裝置很平穩(wěn)。實(shí)施四 控制模塊的研制PA利用電磁閥,實(shí)現(xiàn)用電開關(guān)控制氣開關(guān)。將試驗(yàn)數(shù)據(jù)納入操作指導(dǎo)書中,作為工藝編制和實(shí)際操作的指導(dǎo)依據(jù)。DC將頂鉚槍的自身開關(guān)強(qiáng)制為常開,兩位三通電磁閥設(shè)為常閉(一位堵頭封閉),槍管處微動(dòng)開關(guān)閉合時(shí)電流控制電磁閥打開,頂鉚槍開始工作。調(diào)理組合可以調(diào)節(jié)系統(tǒng)氣壓,將管道壓縮空氣由0.8MPa調(diào)到0.63MPa以下,并可對(duì)管道壓縮空氣進(jìn)行過濾和添加潤(rùn)滑油。負(fù)責(zé)人:齊浩軍 時(shí)間:05.08.24 地點(diǎn):西廠房根

25、據(jù)該原理圖,我們選擇的體積小巧、動(dòng)作靈敏的微動(dòng)開關(guān),能夠快速反應(yīng)我們手指的控制動(dòng)作,并使之在電磁閥上得到實(shí)現(xiàn)。實(shí)施五 整體安裝調(diào)試PA先進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)安裝,協(xié)調(diào)各模塊結(jié)構(gòu)尺寸的正確配合;再協(xié)調(diào)各模塊操作的靈活性,能否輕松地將頂鉚槍上下左右移動(dòng),以及輕松將整個(gè)整形裝置左右拖動(dòng);最后協(xié)調(diào)工作模塊、控制模塊開關(guān)的靈活性、電磁閥反應(yīng)的延滯性等。將試驗(yàn)數(shù)據(jù)納入操作指導(dǎo)書中,作為工藝編制和實(shí)際操作的指導(dǎo)依據(jù)。DC供電及供電系統(tǒng)通過校正平臺(tái)側(cè)面的懸掛鋼絲,可以隨校正裝置左右伸縮移動(dòng);為提高工作效率,在同一平臺(tái)兩端各安裝一臺(tái)校正裝置同時(shí)工作;在移動(dòng)模塊上還安裝了照明設(shè)施,既方便工作又節(jié)約能源。負(fù)責(zé)人:齊浩軍 時(shí)

26、間:05.08.30 地點(diǎn):西廠房照明對(duì)比兩套裝置同時(shí)工作七、效果檢查1.目標(biāo)完成情況:從2005年9月26日至2005年9月30日五天內(nèi),采用整形機(jī)械手對(duì)XX29空氣板線外導(dǎo)體進(jìn)行校正,共校正32根,平均每天校正6.4根,超過了6根/天的目標(biāo)值;生產(chǎn)效率提高了60%,超過了提高50%的目標(biāo)值。因而,我們的目標(biāo)一順利完成了。我們記錄了2005年9月26日至2005年9月30日五天內(nèi),采用整形機(jī)械手對(duì)XX29空氣板線外導(dǎo)體進(jìn)行校正的某批次的10根的調(diào)查表:序號(hào)寬邊校直校 扭窄邊校直校 平 面(鐵錘敲打)(工裝扳扭)(工裝壓直)(鐵錘敲打)時(shí)間M次數(shù)時(shí)間M時(shí)間M時(shí)間M次數(shù)12412211115052521112691348571323126984959641813461049491522139109445806241306124858072112210104952982312271349462920134121248647101913081146575平均

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