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文檔簡介

1、氣化爐燒嘴技術(shù)研究工作總結(jié)兗礦魯南化肥廠二OO七年五月18- -目 錄驗收材料之一:項目概述一、 總論二、 氣化爐燒嘴原運行狀況三、 國內(nèi)外研究的現(xiàn)狀四、 項目建設(shè)的目的和意義五、 研究開發(fā)的主要內(nèi)容和目標驗收材料之二:工作報告一、項目提出的背景二、項目立項三、項目技術(shù)研究過程四、項目實施過程五、項目實施過程中的難點及解決措施六、項目實施后的運行調(diào)試驗收材料之三:技術(shù)研究報告一、 國內(nèi)外現(xiàn)狀二、 現(xiàn)有裝置的調(diào)查與測試三、 主要設(shè)備配置四、項目實施過程五、關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點驗收材料之四:工業(yè)應用報告一、目前情況簡介二、項目實施情況三、工藝流程及主要工藝指標四、項目考核過程描述五、項目運行考核結(jié)論驗

2、收材料之五:經(jīng)濟效益和社會效益分析一、經(jīng)濟效益分析 二、社會效益分析氣化爐燒嘴技術(shù)研究項目概述二OO七年五月一、總 論魯南化肥廠建設(shè)于六十年代,是全國同期建設(shè)八個大型氮肥廠之一(年產(chǎn)6萬噸合成氨,后經(jīng)過填平補齊擴產(chǎn)到8萬噸合成氨),設(shè)計使用焦炭為原料,采用固定層造氣制取半水煤氣,后又改用無煙煤為原料。1987年經(jīng)化工部、國家計委批準,魯南化肥廠引進美國德士古水煤漿加壓氣化技術(shù),建設(shè)我國第一套水煤漿加壓氣化裝置。該裝置僅引進了工藝軟件包(PDP)和進口少數(shù)關(guān)鍵設(shè)備,于93年4月建成并試車,94年3月完成了化工部組織的72小時滿負荷考核,94年6月通過了化工部專家組的技術(shù)鑒定,95年產(chǎn)量達到了設(shè)計

3、值。經(jīng)過幾年的技術(shù)改造和攻關(guān),我們消化吸收并發(fā)展了水煤漿加壓氣化技術(shù),于95年12月我廠的“水煤漿加壓氣化及氣體凈化制合成氨新工藝”榮獲國家科技進步一等獎,形成了我廠獨有的生產(chǎn)技術(shù)。1990年魯化在國內(nèi)第一個引進美國德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過消化、吸收和創(chuàng)新,于2002年新上第三臺氣化爐,該裝置完全立足于國內(nèi),國產(chǎn)化率達到100。多年來,我們不斷實施技術(shù)創(chuàng)新占領(lǐng)煤化工技術(shù)制高點。燒嘴屬于易損件,其材料采用INCONEL600和YRS188耐高溫、耐沖刷、耐腐蝕、耐磨損Ni基特殊鋼材,價格比較昂貴,多數(shù)是美國進口(每套進口價約40萬元人民幣),目前兗礦魯化的燒嘴正常使用時間為8090

4、天,在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。比國際水平還有一定的差距,所以要降低水煤氣制備的成本,只有在燒咀的制造和修復技術(shù)方面進行突破。從1994年至今,兗礦魯化一直在摸索研發(fā)該部件的技術(shù)突破,也總結(jié)了很多的經(jīng)驗,為了進一步創(chuàng)出高科技的新型耐磨燒嘴,特組織對燒嘴的結(jié)構(gòu),材料,制作、焊接,修復進行系統(tǒng)攻關(guān)。二、氣化爐燒嘴原運行狀況煤氣化作為一種潔凈煤技術(shù),為我國煤化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了技術(shù)保證,但氣化爐燒嘴的使用壽命短一直是制約氣化爐長周期運行的難題,原燒嘴的最長運行周期為101天,正常為90天左右,燒嘴到使用后期存在煤漿噴頭磨損大,霧化效果差,容易造成煤漿偏流現(xiàn)象,制約系統(tǒng)長周期運行,且煤渣中含碳量

5、較高,直接影響經(jīng)濟效益。每次更換燒嘴時也將損失一定量煤漿與合成氣。三、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀在兗礦魯南化肥廠研究延長氣化爐燒嘴使用壽命之前,國內(nèi)對此項目的研究是一片空白,為繼續(xù)占領(lǐng)煤化工技術(shù)制高點,我廠與華東理工大學、水煤漿加壓氣化及煤化工國家工程研究中心共同開發(fā)的新型水煤漿氣化噴嘴從1994年至今,兗礦魯化一直在摸索研發(fā)該部件的技術(shù)突破,也總結(jié)了很多的經(jīng)驗,為了進一步創(chuàng)出高科技的新型耐磨燒嘴,特組織對燒嘴的結(jié)構(gòu),材料,制作、焊接,修復進行系統(tǒng)攻關(guān)。四、項目建設(shè)的目的和意義1、新型氣化爐燒嘴的運行周期提高到150天以上(原燒嘴的運行時間為90天左右,最高101天)。2、新型燒嘴各項技術(shù)指標均超過Tex

6、aco燒嘴,比Texaco燒嘴節(jié)煤2.6,節(jié)氧25,碳轉(zhuǎn)化率提高2,3、填補國內(nèi)空白,形成了中國水煤漿氣化技術(shù)特色,達到國際領(lǐng)先水平。五、研究開發(fā)的主要內(nèi)容和目標此研究主要內(nèi)容是:兗礦魯化對工藝燒嘴的易損部件進行優(yōu)化設(shè)計,采用新型耐磨材料,并委托華東理工大學制造該材料。通過采用鑲嵌耐磨材料達到耐溫,耐蝕、耐沖刷,提高燒嘴的使用壽命;另外改變原有修復工藝,不切割一次氧噴頭,整體修復端面,降低備件費用, 改造使用的主要材料有煤漿噴頭、托套、噴頭。 預計使用壽命達150天以上,比目前使用燒嘴增加三分之一左右的使用壽命,實現(xiàn)歷史性突破。氣化爐燒嘴技術(shù)研究工作報告 二OO七年五月一、項目提出的背景199

7、0年魯化在國內(nèi)第一個引進美國德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過消化、吸收和創(chuàng)新,于2002年新上第三臺氣化爐,該裝置完全立足于國內(nèi),國產(chǎn)化率達到100。多年來,我們不斷實施技術(shù)創(chuàng)新占領(lǐng)煤化工技術(shù)制高點。燒嘴屬于易損件,其材料采用INCONEL600和YRS188耐高溫、耐沖刷、耐腐蝕、耐磨損Ni基特殊鋼材,價格比較昂貴,多數(shù)是美國進口(每套進口價約40萬元人民幣),目前兗礦魯化的燒嘴正常使用時間為8090天,在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。比國際水平還有一定的差距,所以要降低水煤氣制備的成本,只有在燒咀的制造和修復技術(shù)方面進行突破。從1994年至今,兗礦魯化一直在摸索研發(fā)該部件的技術(shù)突破,也總

8、結(jié)了很多的經(jīng)驗,為了進一步創(chuàng)出高科技的新型耐磨燒嘴,特組織對燒嘴的結(jié)構(gòu),材料,制作、焊接,修復進行系統(tǒng)攻關(guān)。二、項目立項該項目被集團公司列為2006年度的維持簡單再生產(chǎn)投資計劃,研究項目總投資為3.4萬元。三、項目技術(shù)研究過程1、首先將更換下的待修燒嘴進行清洗,詳細測量、記錄各部分磨損尺寸;2、選擇合適的焊接工藝技術(shù)。采用TIG焊接技術(shù),保證該類材料焊接的質(zhì)量,焊接技術(shù)掌握不好容易產(chǎn)生焊接裂紋和焊接變形,有可能造成噴頭報廢(因該類材料焊接性能較差,且不宜進行多次重復焊接)。3、焊后的熱處理也很關(guān)鍵,這關(guān)系到焊接應力的消除,尺寸、形狀誤差的控制,以及燒咀機械性能的保證,如強度、硬度、耐高溫、耐沖

9、刷、耐磨損性能。4、嚴格控制焊后機械加工精度,使其達到滿足生產(chǎn)需求的機械性能參數(shù)。隨著我國水煤漿氣化技術(shù)迅速發(fā)展,也將會有大量的燒嘴需要檢修,市場前景非常樂觀,其社會效益和經(jīng)濟效益非常顯著。四、項目實施過程2006年6月,根據(jù)改造后的新型燒嘴方案,重新加工制作了新型燒嘴,2006年8月29日在德士古氣化爐的B爐上使用,至2007年1月13日更換退出,連續(xù)使用151天,創(chuàng)國內(nèi)外燒嘴運行的最高紀錄。五、項目實施過程中的難點及解決措施新型燒嘴在運行期間,因外部故障出現(xiàn)5次(4次連投)系統(tǒng)停車,燒嘴在使用期間自身未發(fā)生異常,但是系統(tǒng)運行的波動對新型燒嘴的使用壽命造成一定程度的影響。在新型燒嘴使用期間,

10、需要加強機電化儀各專業(yè)的綜合管理力度,盡量減少氣化爐的停車次數(shù),減少對新型燒嘴的影響和沖擊。六、項目實施后的運行調(diào)試該燒嘴于2006年8月29日在B爐上使用,至2007年1月13日更換退出,累計運行151天(3625小時15分),期間開停車5次(4次連投),燒嘴在使用期間自身未發(fā)生異常。運行時間見表1。表1 新型燒嘴運行時間統(tǒng)計投料次數(shù)投料時間停車時間停車原因運行時間(h)累計運行時間(h)12006-8-29 13:112006-10-31 9:12儀表故障1508.021508.0222006-10-31 11:292006-11-10 6:40儀表故障235.181743.232006-

11、11-10 12:172007-1-12 17:41電網(wǎng)掉電1517.403260.642007-1-13 7:562007-1-13 19:11儀表故障11.253271.8552007-1-13 22:202007-1-27 14:31計劃停車328.183600 氣化爐燒嘴技術(shù)研究技術(shù)研究報告二OO七年五月 一、國內(nèi)外現(xiàn)狀目前兗礦魯化的燒嘴正常使用時間為8090天,在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。比國際水平還有一定的差距,所以要降低水煤氣制備的成本,只有在燒咀的制造和修復技術(shù)方面進行突破。從1994年至今,兗礦魯化一直在摸索研發(fā)該部件的技術(shù)突破,也總結(jié)了很多的經(jīng)驗,為了進一步創(chuàng)出高科技的新型

12、耐磨燒嘴,特組織對燒嘴的結(jié)構(gòu),材料,制作、焊接,修復進行系統(tǒng)攻關(guān)。二、現(xiàn)有裝置的調(diào)查與測試為了更好地摸索新型燒嘴的運行效果,完善新型燒嘴,和原有燒嘴的運行情況做好數(shù)據(jù)比較對照,于2007年45月進行了調(diào)查和測試。表1:原燒嘴運行數(shù)據(jù)運行時間H2v%COv%CO+H2v%CH4ppmCO2v%比氧耗m3/km3有效氣氨日產(chǎn)量(醇折氨)t噸氨耗煤kg/t4.135.545.58159818.538670013604.1535468135017.938169613704.3035.94580.930018.138469813705.1535.645.981.5292183836951372平均35.

13、245.681.138518.125382.5697.251368表2: 新型燒嘴運行數(shù)據(jù)運行時間(天)H2v%COv%CO+H2v%CH4ppmCO2v%比氧耗m3/km3有效氣氨日產(chǎn)量(醇折氨)t噸氨耗煤kg/t5660364682592183527201352869036.124682.1230417.87343696.8135011612035.8546.3182.1625918.54363695.3134714514935.645.9181.71249.618359694.51351平均35.7446.05581.74351.1518.1354.25701.651350分析比較以上數(shù)

14、據(jù),新型燒嘴比原燒嘴碳轉(zhuǎn)化率提高1、比氧耗下降7、噸氨耗煤下降1.3,合成氨產(chǎn)量提高0.63,結(jié)論是新型燒嘴主要運行參數(shù)均優(yōu)于原燒嘴,更重要的是新型燒嘴的主要優(yōu)勢在于運行周期長。三、現(xiàn)在工業(yè)化流程水煤漿加壓氣化工藝屬氣流床氣化,水煤漿進料,以純氧為氣化劑。氣化壓力可在2.0MPa8.5Mpa范圍選擇,氣化溫度約13001500,濕煤氣主要含有CO、H2、CO2、H2O、N2 、H2S、CH4等。在氣化爐中進行的主要反應有:1)煤的熱裂解與揮發(fā)物的燃燒氣化;2)固定碳與氣化劑(氧氣、蒸汽)間的反應;3)反應生成氣體彼此間進行的反應;4)生成的氣體與氣化劑、固定碳之間的反應。原煤經(jīng)濕磨制漿后成為6

15、3(wt)左右的水煤漿,經(jīng)過隔膜泵泵送與純氧(98)一起進入德士古噴嘴,煤漿經(jīng)噴嘴霧化與氧氣在氣化爐內(nèi)發(fā)生部分氧化反應生成水煤氣(合成氣)。本裝置氣化爐壓力3.0Mpa,溫度1300左右。合成氣出氣化爐后,經(jīng)文氏管、洗滌塔增濕除塵后送往后工序,用于制合成氨或甲醇?;以?jīng)鎖灰斗收集,定期排出系統(tǒng)。黑水經(jīng)閃蒸回收熱量,再沉降處理返回系統(tǒng)使用。四、新型燒嘴完善技術(shù)研究1、新型燒嘴的工作原理燒嘴是將煤漿和氧氣混合的設(shè)備,在燒嘴的端部煤漿和氧氣的混合物以較高的速度離開燒嘴頭部,同時會對燒嘴頭部產(chǎn)生磨損,磨損程度決定了燒嘴的使用壽命,要想延長其使用壽命,必須從減輕煤漿對噴頭的磨損著手解決。為了最大限度減輕

16、氣化過程中對燒嘴噴頭的磨損,一般燒嘴頭部均選用新材料制作,也有將燒嘴中煤漿和氧氣混合形式由預混改為預膜。使煤漿與氧氣混合形式由預混改變?yōu)轭A膜,從而減少煤漿對燒嘴的直接磨損,同時可提高產(chǎn)量。2、新型燒嘴研究的主要內(nèi)容(1)首先將更換下的待修燒嘴進行清洗,詳細測量、記錄尺寸;(2)選擇合適的焊接工藝技術(shù)。保證該類材料焊接的質(zhì)量,焊接技術(shù)掌握不好容易產(chǎn)生焊接裂紋和焊接變形,有可能造成噴頭報廢(因該類材料焊接性能較差,且不宜進行多次重復焊接)。(3)焊后的熱處理也很關(guān)鍵,這關(guān)系到焊接應力的消除,尺寸、形狀誤差的控制,以及燒咀機械性能的保證,如強度、硬度、耐高溫、耐沖刷、耐磨損性能。(4)嚴格控制焊后機

17、械加工精度,使其達到滿足生產(chǎn)需求的機械性能參數(shù)。六、主要設(shè)備配置序號設(shè)備名稱設(shè)備型號1氣化爐內(nèi)2800/1670mm2球磨機3.2×4.5,8003棒磨機3.2×4.5,630KW4高壓灰水泵4臺DG46-50×10, 132 KW5高壓灰水泵4GC-8×10, 160 KW6高壓灰水泵4GC-8×10, 110 KW7冷凝液泵4臺DG46-50×10, 132 KW8冷凝液泵2臺80Y-50×10, 132 KW七、項目實施過程2006年6月,根據(jù)改造后的新型燒嘴方案,重新加工制作了新型燒嘴,2006年8月29日在德士古氣

18、化爐的B爐上使用,至2007年1月13日更換退出,連續(xù)使用151天,創(chuàng)國內(nèi)外燒嘴運行的最高紀錄。八、關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(1)通過采用達到耐溫,耐蝕、耐沖刷,提高燒嘴的使用壽命;(2)焊后的熱處理也很關(guān)鍵,這關(guān)系到焊接應力的消除,尺寸、形狀誤差的控制,以及燒咀機械性能的保證,如強度、硬度、耐高溫、耐沖刷、耐磨損性能。(3)嚴格控制焊后機械加工精度,使其達到滿足生產(chǎn)需求的機械性能參數(shù)。氣化爐燒嘴技術(shù)研究工業(yè)應用報告二OO七年五月一、項目情況簡介水煤漿加壓氣化技術(shù)是以煤為原料的具有國際先進水平的氣化技術(shù),這種技術(shù)代表著當今世界煤化工發(fā)展的方向和趨勢。該項技術(shù)是將煤與水配比后經(jīng)過研磨而制得一定含固體量的

19、水煤漿,再經(jīng)加壓泵輸送至氣化爐中的工藝燒嘴內(nèi),和氧氣混合,進入氣化爐進行燃燒。而工藝燒嘴是將水煤漿和氧氣混合燃燒的反應器,是氣化爐中的核心部件,因此,它技術(shù)性能的優(yōu)劣和使用壽命的長短直接決定了整個氣化裝置的工藝指標和經(jīng)濟效益的好壞。該部件又屬于易損件,燒嘴材料采用INCONEL600和YRS188耐高溫、耐沖刷、耐腐蝕、耐磨損Ni基特殊鋼材,價格比較昂貴,多數(shù)是美國進口(每套進口價月40萬元人民幣),目前兗礦魯化的燒嘴正常使用時間為8090天,在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。比國際水平還有一定的差距,所以要降低水煤氣制備的成本,從1994年至今,兗礦魯化一直在摸索研發(fā)該部件的技術(shù)突破,也總結(jié)了很多

20、的經(jīng)驗,為了進一步創(chuàng)出高科技的新型耐磨燒嘴,特組織對燒嘴的結(jié)構(gòu),材料,制作、焊接進行系統(tǒng)攻關(guān)。經(jīng)過反復試驗,取得了可喜的成績。利用此技術(shù)(國內(nèi)尚屬首例)修復的燒嘴,在我廠氣化爐中已使用到150天,且使用狀況良好,各項工藝指標達到要求。為此特提出專利申請。研究開發(fā)內(nèi)容:此研究主要內(nèi)容是:兗礦魯化對工藝燒嘴的易損部件進行優(yōu)化設(shè)計,采用新型耐磨材料。通過采用達到耐溫,耐蝕、耐沖刷材料,提高燒嘴的使用壽命;另外改變原有修復工藝,不切割一次氧噴頭,整體修復端面,降低備件費用。 研發(fā)過程:1、首先將更換下的待修燒嘴進行清洗,詳細測量、記錄尺寸;2、選擇合適的焊接工藝技術(shù)。保證該類材料焊接的質(zhì)量,焊接技術(shù)掌

21、握不好容易產(chǎn)生焊接裂紋和焊接變形,有可能造成噴頭報廢(因該類材料焊接性能較差,且不宜進行多次重復焊接)。3、焊后的熱處理也很關(guān)鍵,這關(guān)系到焊接應力的消除,尺寸、形狀誤差的控制,以及燒咀機械性能的保證,如強度、硬度、耐高溫、耐沖刷、耐磨損性能。6、嚴格控制焊后機械加工精度,使其達到滿足生產(chǎn)需求的機械性能參數(shù)。目前我廠雙爐運行,根據(jù)20002005年使用燒咀數(shù)量的統(tǒng)計,每年使用燒咀數(shù)量為14臺次。如果根據(jù)目前我廠的維修技術(shù)進行更換噴頭的話,那么:根據(jù)備件費用5萬元/臺,加工費8000元/臺來計算,每年的燒咀維修費用在80萬元。如果采用不更換噴頭維修的技術(shù),每年將有一半以上的燒咀可以重復使用。那么至

22、少可以節(jié)約30萬元/年以上。降低購買新燒嘴費用60萬元左右。隨著我國水煤漿氣化技術(shù)迅速發(fā)展,也將會有大量的燒嘴需要檢修,市場前景非常樂觀,其社會效益和經(jīng)濟效益非常顯著。二、項目實施情況2006年6月,根據(jù)改造后的新型燒嘴方案,重新加工制作了新型燒嘴,2006年8月29日在德士古氣化爐的B爐上使用,至2007年1月13日更換退出,連續(xù)使用151天,創(chuàng)國內(nèi)外燒嘴運行的最高紀錄。三、工藝流程原煤經(jīng)濕磨制漿后成為的水煤漿,經(jīng)過隔膜泵泵送與純氧一起進入德士古噴嘴,煤漿經(jīng)噴嘴霧化與氧氣在氣化爐內(nèi)發(fā)生部分氧化反應生成水煤氣(合成氣)。本裝置氣化爐壓力3.0Mpa,溫度1300左右。合成氣出氣化爐后,經(jīng)文氏管

23、、洗滌塔增濕除塵后送往后工序,用于制合成氨或甲醇?;以?jīng)鎖灰斗收集,定期排出系統(tǒng)。黑水經(jīng)閃蒸回收熱量,再沉降處理返回系統(tǒng)使用。四、項目考核過程描述(1)考核內(nèi)容:有效氣成份、合成氨日產(chǎn)量、比氧耗m3/km3有效氣、噸氨耗煤kg/t。(2)考核依據(jù):所用數(shù)據(jù)依據(jù)該裝置各種顯示儀表,考核前各方應對所有的儀表顯示達成一致意見;(3)考核時間:化工連續(xù)生產(chǎn)5天,累計運行20天考核(4)成立考核小組,并按照分工進行運行保障和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(5)考核數(shù)據(jù)通過一段時間的調(diào)試運行,新型燒嘴運行穩(wěn)定。8月29日在B爐上使用,至2007年1月13日停止,具體運行數(shù)據(jù)見附圖:圖1: 新型燒嘴運行數(shù)據(jù)運行時間(天)H2v%

24、COv%CO+H2v%CH4ppmCO2v%比氧耗m3/km3有效氣氨日產(chǎn)量(醇折氨)t噸氨耗煤kg/t5660364682592183527201352869036.124682.1230417.87343696.8135011612035.8546.3182.1625918.54363695.3134714514935.645.9181.71249.618359694.51351平均35.7446.05581.74351.1518.1354.25701.651350五、項目運行考核結(jié)論通過以上運行數(shù)據(jù)可以看出,新型燒嘴運行,各項指標對比如下:項 目原燒嘴新型燒嘴與原指標對比有效氣成份(CO+H2)81.

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