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文檔簡(jiǎn)介
1000MW燃煤機(jī)組煙氣超低排放脫硝及鍋
爐輔機(jī)改造
介紹大唐國(guó)際***發(fā)電公司1OOOMW超超臨界機(jī)組3#機(jī)脫
硝改造以及鍋爐輔機(jī)超低排放改造情況,對(duì)改造后的脫硝運(yùn)
行問(wèn)題與運(yùn)行參數(shù)開(kāi)展分析,提出防范措施,對(duì)增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)
行出現(xiàn)的問(wèn)題,提出整改措施。
按照《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—20**)
的規(guī)定,自20**年1月1日起,新建燃煤鍋爐大氣污染物排
放濃度排放值見(jiàn)表1,其中重點(diǎn)地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排
放限值。除**、**、**、**以外,新建的燃煤鍋爐的排放限
值見(jiàn)表2O大唐國(guó)際***發(fā)電責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“***發(fā)電公
司”)為到達(dá)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),降低排放濃度,于20**年6月對(duì)
1000MW超超臨界機(jī)組3#機(jī)組開(kāi)展了超低排放改造。
表1《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》新建燃煤鍋爐大氣
污染物排放限值
表2《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃》新建燃煤鍋
爐大氣污染物排放限值mg/Nm3
1主要設(shè)備及環(huán)保設(shè)施概述
***發(fā)電公司1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組主要設(shè)備及
環(huán)保設(shè)施概況如下。
鍋爐:***發(fā)電公司1000MW鍋爐型號(hào)為HG-3110/26.15
-YM3o超超臨界變壓運(yùn)行一次上升直流爐、垂直管圈水冷
壁、一次再熱、單爐膛、燃燒器雙切圓布置、露天布置、平
衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)造、全懸吊構(gòu)造II型鍋爐。
脫硝裝置:***發(fā)電公司3#機(jī)組脫硝采用低氮燃燒+選擇
性催化復(fù)原法(SCR)工藝。催化劑高含塵布置,SCR反應(yīng)器布
置在鍋爐省煤器出口和空氣預(yù)熱器之間,不設(shè)旁路系統(tǒng)。催
化劑層數(shù)按“2+1”設(shè)置(第3層為預(yù)留空間),催化劑采用
蜂窩型式。脫硝復(fù)原劑采用液氨。
引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī):***發(fā)電公司3#機(jī)組原設(shè)置2臺(tái)鍋爐
引風(fēng)機(jī)和2臺(tái)脫硫增壓風(fēng)機(jī)。引風(fēng)機(jī)為***電力機(jī)械廠生產(chǎn)
的靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),電機(jī)額定功率7700kW;增壓風(fēng)機(jī)為**
鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),電機(jī)額定功率2350kW。
2改造前脫硝系統(tǒng)運(yùn)行狀況
2.1脫硝系統(tǒng)運(yùn)行狀況
改造前SCR入口NOx濃度約為300mg/Nm3,效率維持在
80%左右;SCR出口NOx濃度約為60mg/Nm3,滿足《火電廠大
氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—20**)要求,但是不滿足超
低排放要求,即NOx排放濃度W50mg/Nm3的要求。脫硝運(yùn)行
狀況見(jiàn)圖lo
圖1改造前1000MW機(jī)組SCR出入口NOx濃度曲線圖
圖1催化劑外觀情況
2.2催化劑活性
3#機(jī)組所使用的**遠(yuǎn)達(dá)催化劑活性和脫硝效率、比表面
積、磨損情況均保持得較好,活性檢測(cè)結(jié)果如下。
外觀檢測(cè)結(jié)果:目測(cè)取樣條外觀,B側(cè)上層取樣條有5個(gè)
孔道存有積灰,A側(cè)下層取樣條有4個(gè)孔道存有積灰,如圖
2所示。機(jī)組首次通煙時(shí)間為20**年7月,到20**年4月通
煙時(shí)間約21000h。第一、二層單元外觀較好,第一層單元硬
化端有3個(gè)堵孔,非硬化端有1個(gè)堵孔,有2個(gè)邊角有破損;
第二層單元硬化端有10個(gè)堵孔,外壁和邊角有破損,非硬
化端端面缺損明顯,一邊角有破損。
比表面積檢測(cè)結(jié)果:3#機(jī)組催比表面積參數(shù)見(jiàn)表3o
表33#機(jī)組催比表面積參數(shù)表m2/g
磨損試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果:3#機(jī)組催磨損試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表4。
表43#機(jī)組催磨損試驗(yàn)參數(shù)表%/kg
備注:新催化劑磨損率測(cè)試按照《磨損強(qiáng)度檢測(cè)作業(yè)指
導(dǎo)書(shū)》C版,風(fēng)速采用管道風(fēng)速16.5m/s,下砂量13kg/h。
通過(guò)對(duì)催化劑的外觀檢測(cè)、性能測(cè)試和比表面積測(cè)試,
可以得出如下結(jié)論:***發(fā)電公司3#機(jī)組的SCR脫硝催化劑
(V205—W03/Ti02)取樣條,孔道積灰比率小,比表面積減少
較小,但破損較嚴(yán)重,且已運(yùn)行了約24000h。
3脫硝及鍋爐輔機(jī)改造
原有3#機(jī)組脫硝系統(tǒng)催化劑均接近化學(xué)壽命期,脫硝效
率均能到達(dá)設(shè)計(jì)值80%,現(xiàn)有排放值可以到達(dá)60mg/Nm3左右。
為滿足NOx排放濃度W50mg/Nm3的要求,采用增加1層催化
劑,即將原來(lái)預(yù)留層新增1層催化劑方案。
此方案不但可以增加脫硝效率,而且可以延長(zhǎng)脫硝催化
劑的更換周期,更好地利用原有催化劑的剩余活性。當(dāng)原有
的催化劑壽命損耗完畢,可以考慮開(kāi)展再生2層催化劑,或
者根據(jù)目前填充一層催化劑的情況考慮再更換1?2層催化
劑,催化劑壽命管理曲線見(jiàn)圖3。
圖3催化劑壽命管理“2+1”型曲線
由于原有增壓風(fēng)機(jī)裕量缺陷,將增壓風(fēng)機(jī)及電機(jī)整體更
換,風(fēng)機(jī)油站更換,拆掉原增壓風(fēng)機(jī)及電機(jī)根底,拆掉原旁
路煙道,增壓風(fēng)機(jī)入口煙道保持不變,風(fēng)機(jī)出口煙道局部修
改。送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)不開(kāi)展改造。改造后增壓風(fēng)
機(jī)為**鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),電機(jī)額定功率由
原來(lái)的2350kW增加至3950kWo
4改造后脫硝系統(tǒng)運(yùn)行狀況
超低排放后機(jī)組運(yùn)行狀況較好(見(jiàn)圖4),SCR入口NOx
濃度約為300mg/Nm3o脫硝效率維持約91%,SCR出口NOx濃
度約為25mg/Nm3,脫硫出口NOx濃度27mg/Nm3o
圖4改造后1OOOMW機(jī)組SCR出入口NOx濃度曲線圖
5改造前后脫硝及鍋爐輔機(jī)分析
5.1改造前后脫硝性能參數(shù)比照
超低排放改造脫硝系統(tǒng)主要開(kāi)展了以下工作:增加1層
催化劑和聲波吹灰器;脫硝、脫硫出口NOx濃度表計(jì)換新;脫
硫出口NOx濃度濕度折算。脫硝參數(shù)及用氨量比照如下表5
所示。
表53#機(jī)組超低排放前后用氨量比照
從上表可以看出,脫硝改造后在脫硝入口NOx濃度基本
一樣的情況下,超低排放后脫硝出口NOx濃度下降了
61.43mg/Nm3,脫硫出口折氧后NOx濃度下降了29.56mg/Nm3,
單位電量用氨增加了0.05g/kW-h,脫硝效率從63.14%增加
至90.74%,增加了27%O脫硝效率偏離了原有設(shè)計(jì)工況,存
在氨逃逸率增加,下游設(shè)備空預(yù)器堵塞或腐蝕等風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)噴
氨優(yōu)化后,單位電量用氨減小,大幅減緩空預(yù)器堵塞或腐蝕
等風(fēng)險(xiǎn)。
與改造前相比,機(jī)組啟動(dòng)后脫硝出口NOx濃度低于脫硫
出口NOx濃度,出現(xiàn)“倒掛”現(xiàn)象,單位電量用氨增加
0.05g/kW-ho按機(jī)組年等效運(yùn)行5000h,對(duì)機(jī)組用氨量開(kāi)展
預(yù)測(cè),每年液氨耗量為11653平均每月液氨耗量97t,與
脫硝改造前相比,每月多增加用氨量約22t。
5.2風(fēng)機(jī)電流及脫硝阻力
超低排放改造后,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷到達(dá)1000MW時(shí),同煤量
同風(fēng)量下與改造前開(kāi)展比照,引風(fēng)機(jī)電流增加約20A,增壓
風(fēng)機(jī)電流增加約140A,一次風(fēng)機(jī)電流持平,送風(fēng)機(jī)電流增加
約30A,脫硝阻力增加約143.2Pa,八大風(fēng)機(jī)合計(jì)電流增加
184.43A,廠用電率上升0.153%,供電煤耗增加約
0.435g/kW?h,匯總后如下表6所示。
表63#機(jī)組超低排放改造對(duì)風(fēng)機(jī)電流及廠用電率的影響
超低排放改造前后八大風(fēng)機(jī)電流比照如圖5所示。
圖5改造前后風(fēng)機(jī)電流變化
6超低排放改造后脫硝運(yùn)行問(wèn)題及防范措施
6.1增加催化劑導(dǎo)致S03轉(zhuǎn)化率提高
脫硝系統(tǒng)因增加了催化劑的填充量而導(dǎo)致S03轉(zhuǎn)化率提
高,增加了空預(yù)器硫酸氫鐵堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的S()3濃度下,
氨濃度越低,風(fēng)險(xiǎn)越小,針對(duì)超低排放改造后脫硝運(yùn)行存在
的問(wèn)題,采取了嚴(yán)格控制入爐煤硫分,噴氨流場(chǎng)優(yōu)化調(diào)整,
空預(yù)器在線水沖洗,以及提高排煙溫度,利用高溫將沉積在
空預(yù)器受熱元件上的硫酸氫錠分解,從而疏通空預(yù)器煙氣流
道等一系列防范措施,以減少空預(yù)器運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
6.2脫硝效率高,氨逃逸率大
改造后脫硝效率明顯升高,控制脫硫出口NOx濃度為
28.Img/Nm3時(shí)脫硝效率到達(dá)了90.74%,若進(jìn)一步降低NOx
濃度控制值會(huì)導(dǎo)致噴氨量大幅增加,氨逃逸率增大,空預(yù)器
堵塞風(fēng)險(xiǎn)加大。針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn),聯(lián)系電科院開(kāi)展了噴氨流場(chǎng)優(yōu)
化調(diào)整,同時(shí)將脫硫出口NOx濃度納入績(jī)效管理,在防止超
標(biāo)的同時(shí)不能控制過(guò)低,嚴(yán)防過(guò)量噴氨,嚴(yán)控氨逃逸,預(yù)防
空預(yù)器堵塞。
從表2可以看出,當(dāng)脫硝入口NOx濃度在224.18mg/Nm3
時(shí),控制脫硝出口NOx濃度在20.01mg/Nm3時(shí),脫硝效率到
達(dá)了90.74%;若脫硝入口NOx濃度進(jìn)一步升高,在出口NOx
濃度控制不變的情況下,脫硝效率將上升,從而導(dǎo)致噴氨量
大幅增加,氨逃逸率增大。針對(duì)此種情況,在配煤、配風(fēng)調(diào)
整時(shí)需要重點(diǎn)考慮脫硝入口NOx濃度的變化趨勢(shì),保證正常
的配煤摻燒方式,燃料部需要統(tǒng)籌做好來(lái)煤計(jì)劃,防止高熱
值煤種或低熱值煤種扎堆卸船。
6.3N0x濃度瞬時(shí)值超標(biāo)和過(guò)量噴氨
超低排放改造后,NOx濃度為50mg/Nm3,正常要求應(yīng)在
40mg/Nm3以下,NOx濃度控制區(qū)間收窄,調(diào)節(jié)難度加大,瞬
時(shí)值超標(biāo)和過(guò)量噴氨現(xiàn)象突出,脫硝自動(dòng)調(diào)節(jié)無(wú)法滿足正常
調(diào)整需要,為此開(kāi)展了以下工作。
1)優(yōu)化脫硝出口NOx濃度自動(dòng)校準(zhǔn)的時(shí)間,盡量防止在
升降負(fù)荷時(shí)校準(zhǔn)NOx濃度,減小對(duì)NOx濃度調(diào)整的影響。并
將自動(dòng)校準(zhǔn)時(shí)間下發(fā)給機(jī)組,要求機(jī)組人員對(duì)班中自動(dòng)校準(zhǔn)
時(shí)間掌握清楚,校準(zhǔn)時(shí)間附近盡量防止啟停磨等操作量大的
操作。
2)建立NOx濃度變化曲線,將脫硝出入口NOx濃度、氧
量等數(shù)據(jù)參加曲線變化趨勢(shì),在升降負(fù)荷和啟停磨時(shí),根據(jù)
曲線內(nèi)數(shù)值變化提前調(diào)整。
3)摸索鍋爐燃燒變化時(shí)脫硝入口、出口以及脫硫出口
NOx濃度變化趨勢(shì),在脫硝自動(dòng)調(diào)節(jié)邏輯中對(duì)脫硝入口NOx
濃度前饋量開(kāi)展優(yōu)化,使得脫硝自動(dòng)調(diào)節(jié)線性改善,從自動(dòng)
邏輯上減少瞬時(shí)值超標(biāo)和過(guò)量噴氨的現(xiàn)象。
4)積極推進(jìn)脫硝INFIT系統(tǒng)的應(yīng)用,優(yōu)化脫硝自動(dòng)調(diào)節(jié),
將升降負(fù)荷、啟停磨、停磨后吹掃導(dǎo)致一二次風(fēng)率變化等影
響NOx濃度的變量參加自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)內(nèi),以提高NOx濃度自
動(dòng)調(diào)整的精度。
7超低排放改造后鍋爐輔機(jī)存在問(wèn)題
7.1機(jī)組運(yùn)行中已整改問(wèn)題
增壓風(fēng)機(jī)動(dòng)葉角度開(kāi)度與實(shí)際不一致,1OOOMW負(fù)荷時(shí)單
臺(tái)增壓風(fēng)機(jī)故障跳閘后,另一臺(tái)增壓風(fēng)機(jī)出力缺陷,入口有
超壓的風(fēng)險(xiǎn)。后經(jīng)重新開(kāi)展了動(dòng)葉角度核對(duì)和行程定位,此
情況有所改善。
7.2后續(xù)停機(jī)或改造方能整改的問(wèn)題
增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)出口擋板門(mén)不嚴(yán),增壓風(fēng)機(jī)隔絕后漏入的煙
氣量大,內(nèi)部溫度較高,對(duì)處理風(fēng)機(jī)內(nèi)部故障帶來(lái)困難,需
要對(duì)增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)出口擋板開(kāi)展改造。
超低排放改造后,煙道阻
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