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文檔簡介
近幾年煤炭價(jià)格大幅度提升,熱值在5?500kcal/kg左右的原煤價(jià)格由700元/t左右漲至1?300元/t左右,甚至更高,給水泥企業(yè)造成了巨大的成本壓力,水泥企業(yè)面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
1、技改前生產(chǎn)情況定華能源建材有限責(zé)任公司(以下簡稱定華建材)有一條2?500t/d生產(chǎn)線,煤磨為Φ3.0m×(7.25+1.75)m風(fēng)掃煤磨,生料立磨規(guī)格為ZJTL3840,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.2m×60m,窯頭燃燒器配置艾法史密斯DBC-220-450-615燃燒器;分解爐規(guī)格為Φ5.4m×36.2m,預(yù)熱器系統(tǒng)采用單系列五級(jí)預(yù)熱器;篦冷機(jī)規(guī)格為4m×16.8m。定華建材采購原煤900元/t,煤矸石11元/t,二者有巨大的價(jià)差。煤矸石摻加量偏低,基本維持在原料配比中的2%左右,摻加量再提高,容易導(dǎo)致窯筒體內(nèi)長后窯皮和結(jié)圈、分解爐錐部結(jié)皮、C3旋風(fēng)筒錐部積料、塌料。技改前該線熟料燒成標(biāo)準(zhǔn)煤耗高達(dá)118kg/t。該公司為增加煤矸石摻加量、降低煤耗,與合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司合作,于2020年9月開始進(jìn)行針對(duì)性的技術(shù)改造工作。
2、原燃材料情況2.1原料情況原料配比見表1,改造前后入窯生料分析見表2。表1原料配比
%
2.2燃料情況入窯煤粉及煤矸石工業(yè)分析見表3。表3入窯煤粉及煤矸石工業(yè)分析2.3熟料情況改造前后熟料質(zhì)量對(duì)比見表4。
3、采取的技術(shù)措施3.1生料立磨進(jìn)行漏風(fēng)處理煤矸石含有6.4%的水分,增加其在生料中的摻加量,勢(shì)必導(dǎo)致生料綜合水分的增加,導(dǎo)致立磨系統(tǒng)烘干能力的下降,在其他系統(tǒng)不變的情況下,立磨系統(tǒng)的堵漏最簡單有效,而生料立磨磨輥門和排渣系統(tǒng)的漏風(fēng)處理則是重中之重。定華建材立磨磨輥門和排渣系統(tǒng)漏風(fēng)比較大。磨輥門采取的密封方式是廢舊帆布或者硅膠布,密封效果不好且磨損量大,使用壽命短,維修更換不方便。排渣系統(tǒng)采用敞開式皮帶輸送,立磨排渣口和入循環(huán)斗式提升機(jī)都是較大的漏風(fēng)點(diǎn)。對(duì)其分別進(jìn)行改造,磨輥門采取環(huán)形彈簧式密封(見圖1),排渣系統(tǒng)采用完全密封式振動(dòng)給料機(jī)輸送(見圖2)。圖1磨輥門密封改造前后對(duì)比(a)皮帶機(jī)輸送(b)振動(dòng)給料機(jī)輸送圖2排渣系統(tǒng)改造前后對(duì)比3.2分解爐擴(kuò)容+C4下料雙分料入爐煤矸石摻加量的增加,改善了生料的易燒性,摻加量越大,易燒性越好,在煤矸石摻加量達(dá)到生料配比中的4%~6%時(shí),分解爐錐部結(jié)皮嚴(yán)重(見圖3),針對(duì)此現(xiàn)象,決定采取分解爐擴(kuò)容+C4下料雙分料入爐的方式。圖3分解爐錐部結(jié)皮拆除現(xiàn)有分解爐,分解爐直徑由5.4m改為6.2m,原分解爐爐容(690m3)+鵝頸管容積(364m3)=1?054m3,擴(kuò)容至分解爐爐容(980m3)+鵝頸管容積(364m3)=1?344m3;C4下料入分解爐采用雙分料方式(見圖4),保證分解爐爐內(nèi)溫度場(chǎng)分布均勻,避免產(chǎn)生局部高溫,進(jìn)而導(dǎo)致爐內(nèi)結(jié)皮。圖4分解爐分料改造示意3.3優(yōu)化預(yù)熱器各級(jí)旋風(fēng)筒的結(jié)構(gòu)隨著煤矸石摻加量增加,為避免預(yù)熱器各級(jí)旋風(fēng)筒出現(xiàn)結(jié)皮、積料等現(xiàn)象,對(duì)各級(jí)旋風(fēng)筒進(jìn)行了優(yōu)化處理,加大C2~C5出風(fēng)管直徑,優(yōu)化各旋風(fēng)筒進(jìn)口形式,將旋風(fēng)筒加高加大,取消相關(guān)平段降低積料風(fēng)險(xiǎn),減小旋風(fēng)筒進(jìn)口阻力損失,C5旋風(fēng)筒改造示意見圖5。圖5C5旋風(fēng)筒改造示意3.4更換適應(yīng)性更強(qiáng)的窯頭燃燒器煤矸石摻加量的提升,也對(duì)窯頭火焰提出了更高的要求,需要配置適應(yīng)性更好的HP3500強(qiáng)渦流型大推力燃燒器(見圖6),一次風(fēng)機(jī)配置變頻羅茨風(fēng)機(jī),風(fēng)量94m3/min,風(fēng)壓58.8kPa,加強(qiáng)窯頭燃燒器對(duì)逐步提高煤矸石摻加量的適應(yīng)性。圖6HP3500燃燒器端面3.5整體更換第四代步進(jìn)式冷卻機(jī)定華建材原采用第三代往復(fù)推動(dòng)篦式冷卻機(jī),故障率高、出篦冷機(jī)熟料溫度高,整體更換為第四代步進(jìn)式冷卻機(jī),破碎機(jī)采用中置輥破,增加篦床有效寬度和長度,根據(jù)冷卻機(jī)空間受限、長度偏短的情況,創(chuàng)造性地采用了八道傳動(dòng)系統(tǒng),定制短寬的第四代冷卻機(jī)(見圖7),篦床面積由61.2m2增至85m2,以滿足窯提產(chǎn)之后熟料冷卻需求。圖7改造前后冷卻機(jī)對(duì)比3.6優(yōu)化各個(gè)撒料箱的高度和角度針對(duì)煤矸石摻加量提升后C3錐部積料、塌料情況,將C3上升管道上的C1撒料箱距離C3旋風(fēng)筒頂蓋距離加高,同時(shí)將C3上升管兩個(gè)撒料箱底部角度由18°調(diào)整為14°(見圖8)更換撒料箱,并對(duì)位置進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)一步改善撒料效果,防止煤矸石摻加量增大后,C3錐部積料、塌料。圖8改造前后C3上升管道撒料箱結(jié)構(gòu)
4、效果針對(duì)定華建材增加煤矸石的用量、降低煤耗、降低生產(chǎn)成本的目標(biāo),本次技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施完成后,效果顯著,煤矸石摻加量由2.5%左右提升至9%左右。通過生產(chǎn)調(diào)試和日常生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的控制和優(yōu)化、窯頭燃燒器的調(diào)整、熟料三率值的調(diào)整等優(yōu)化措施后,與技改前相比,窯產(chǎn)量大幅度提升,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗、熟料綜合電耗大幅度下降,C1出口溫度、負(fù)壓有較大下降,窯皮平整,后結(jié)圈現(xiàn)象也未再出現(xiàn)(見圖9),熟料3d強(qiáng)度和28d強(qiáng)度均有不同程度的提升。技改前后窯系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見表5。圖9技改前后窯筒體窯皮分布情況表5技改前后窯系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
5、經(jīng)濟(jì)效益本次改造總投入約2?459.57萬元,根據(jù)目前國家環(huán)保以及錯(cuò)峰停產(chǎn)政策現(xiàn)狀,按照年運(yùn)轉(zhuǎn)200d,生料料耗1.57t/t,標(biāo)煤價(jià)格1?000元/t,電價(jià)0.6元/kWh,噸熟料利潤150元計(jì)算。(1)提產(chǎn)年效益:(3?550-2?900)×200×150÷10?000=1?950萬元。(2)節(jié)煤年效益:3?550×200×(118-101)÷1?000×1?000÷10?000=1?207萬元。(3)節(jié)電年效益:3?550×200×(61-54)×0.6÷10?000=298.2萬元。(4)煤矸石的摻加量:3?550×200×1.57×(9.18-2.45)%=75?019.31t。經(jīng)上述計(jì)算,定華建材經(jīng)過改造后,每年可獲得經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)3?455.2萬元,煤矸石摻加量增加75?019.31t,極大地降低了熟料生產(chǎn)成本,投資回報(bào)周期約0.71年,回報(bào)周期較短,同時(shí)增加了產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
6、結(jié)束語采取一系列措施之后,該線達(dá)到了煤矸石摻加量由2.5%左右加至9%,年度可增加75?019.31t用量的目標(biāo),極大地降低了煤炭成本。同時(shí),熟料產(chǎn)量由2?900t/d提產(chǎn)至3?550t/d,生料工序電耗下降2.5kWh/t,
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