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文檔簡介

1、催化裂化裝置事故匯編一、 優(yōu)柔寡斷風機報廢1、事故情況1985年12月29日21時30分,某煉油廠催化裂化裝置正在運行的 2#主風 機組有振動和異常聲音,同時風機前軸封處有斷續(xù)的摩擦聲及火花, 風機入口端 軸瓦溫度上升7-8C,廠內(nèi)決定先提高 2#機組風量,準備啟動1#機組。21 時50分,軸瓦溫度上升很快,機組聲音加重,振動增大,流量下降。23時,機組內(nèi)有清脆的金屬撞擊聲,前軸封冒青煙,風機出口處溫度達90C, 23時10分,正當在場人員忙于切換 1#機組時,2#機組一聲巨響。殼體破裂,被擊穿 兩個大洞。碎塊將1#機組連軸節(jié)罩打壞,輕傷兩人。由于摩擦引起潤滑油失火, 2#主風機組報廢。2、事

2、故原因(1) 機組極不正常,沒有果斷停機,優(yōu)柔寡斷。(2) 設(shè)備本身是試制品,存在技術(shù)問題。(3) 主風機推力瓦嚴重磨損,導致轉(zhuǎn)子與定子發(fā)生摩擦,轉(zhuǎn)子葉輪磨壞飛出, 擊碎外殼。3、損失情況直接經(jīng)濟損失16萬元,裝置停產(chǎn)12天。二、回煉油罐爆炸引起大火1、事故情況1993年1月1日2時45分,某煉油廠U催化裂化車間蠟油罐、回煉油罐發(fā) 生爆炸,并引起大火。U催化裂化車間蠟油罐、回煉油罐是一個整體焊接的容器, 中間用20mm無折邊球型封頭隔斷。1992年11月4日,裝置改造后開工正常后 停用蠟油罐。由于原料重組分多,回煉油系統(tǒng)經(jīng)常無油,11月15日停用。為提高輕油收率,12月24日,又投用回煉油罐。

3、1993年1月1日,蠟油罐指示液位 46%,回煉油罐指示液位100%, 310C回煉油傳熱給蠟油罐,造成蠟油罐內(nèi)介 質(zhì)(柴油及水)大量汽化,壓力升高,在無折邊球型封頭處破裂,使回煉油罐筒 體在與球型封頭焊接的熱影響區(qū)斷裂、爆破,同時引起蠟油罐內(nèi)介質(zhì)的爆炸。 爆炸和其形成的強大沖擊波,使分餾塔下部10m處變形,基礎(chǔ)傾斜,柴油汽提塔變形倒塌,周圍建筑物不同程度損壞。2、事故原因(1) 蠟油罐停用措施不力,未能徹底清理,又未加裝盲板,各連接閥門全部 關(guān)閉,形成一個封閉容器。(2) 對于液面指示,未引起足夠重視。3、損失情況5人輕傷,廠內(nèi)直接經(jīng)濟損失 90.52萬元,廠外受波及造成的直接損失 7萬 丿

4、元。三、 掃盤誤停電燒毀主風機1、事故情況1983年8月17日8時25分,某煉油廠催化車間操作員打掃增壓機處衛(wèi)生時 發(fā)現(xiàn)2#主風機有停車的異聲,后又發(fā)現(xiàn)推力軸瓦處冒煙。意識到是低壓系統(tǒng)停 電,潤滑油供應(yīng)不上,停運后到增壓機處手搖潤滑油泵2-3分鐘,然后啟動2#主風機主油泵。8時30分許,有關(guān)領(lǐng)導到達現(xiàn)場,重新啟動 2#主風機,發(fā)現(xiàn) 主電機旋轉(zhuǎn),主風機不旋轉(zhuǎn),立即停運。經(jīng)解體檢查八塊瓦呈不同程度燒損、燒 壞;增速箱主從動齒輪磨損破壞;兩副軸承、兩副氣封磨損。2、事故原因(1) 電氣車間催化維護班班長打掃衛(wèi)生時不慎把低壓連鎖開關(guān)碰掉,催化裝置第二低壓配電間停電,使 2#主風機主輔油泵停運。此時 2

5、#主風機仍在高速 運轉(zhuǎn),雖有高位油箱,仍未能滿足潤滑油供應(yīng)。(2) 事故發(fā)生時,操作人員打掃衛(wèi)生未監(jiān)盤操作,主油泵停電未能及時啟動。(3) 主風機高壓電源未能及時切斷,仍在高速運行造成干磨,促使事態(tài)擴大。3、損失情況直接經(jīng)濟損失0.79萬元。四、 汽油串入瓦斯管線爐溫超高燒壞設(shè)備1、事故情況1984年1月13日,某煉油廠催化裝置處于檢修后開工過程中。當天 7時30 分,反應(yīng)崗位已達到裝催化劑條件,爐 101保持恒溫,等待裝催化劑。8時30分,當班班長聯(lián)系罐區(qū)向一級吸收塔送汽油,建立液面后開始三塔循環(huán)。約9時,發(fā)現(xiàn)爐-101煙囪大冒黑煙。在進行停爐檢查處理時,發(fā)現(xiàn)爐101爐膛溫度已 高達1100

6、C,再生器分布板下溫度已達700C(指標為550C)。爐101操作工 關(guān)小油火和二次風,但溫度仍繼續(xù)上升。此時,爐 101爐膛溫度、再生器分布板 下溫度都已超過1100C,再生器床層溫度已達720Eo又將爐101油火熄滅,溫 度仍不下降,并發(fā)現(xiàn)密相提升管靠塔壁處過熱發(fā)紅。此時,將爐101的瓦斯火熄滅,溫度才慢慢下降。經(jīng)停汽檢查,發(fā)現(xiàn)分布板下大型卸料管、密相提升管護套、 分布板中心人孔等設(shè)備被燒壞。2、事故原因(1) 穩(wěn)定崗位建立三塔循環(huán)過程中液面平衡不好,吸收塔氣態(tài)烴循環(huán)線與瓦 斯總管的兩道切斷閥只關(guān)一道,而所關(guān)的這道閥又因腐蝕嚴重關(guān)不嚴, 汽油串入 瓦斯管線中,造成瓦斯帶油。(2) 技術(shù)素質(zhì)

7、低。爐101操作工在爐超溫時判斷不準,沒有采取果斷措施, 只關(guān)小油火,沒關(guān)瓦斯火;而爐超溫卻是因瓦斯帶油引起的。(3) 開工秩序混亂。崗位人員外出檢查時,儀表室無人監(jiān)盤,未能及時發(fā)現(xiàn) 溫度變化。3、損失情況直接經(jīng)濟損失7.47萬元。五、管理不善釀成火災(zāi)1、事故情況1984年3月21日,某煉油廠催化裝置泵房西側(cè),突然一聲爆響。隨之是一 片油霧,接著燃起了熊熊大火。緊接著又是幾聲爆響,火勢更旺,催化裝置緊急 停車。經(jīng)過20分鐘的全力撲救,才將大火撲滅。大火燒壞儀表補償線、儀表箱、 空冷器部分風葉、電機及其電器開關(guān)、電纜、管線、閥門等。2、事故原因泵304/1的一中進口閥在1982年大修時更換。開工

8、時,因泄露,對閥蓋密封 面和12個螺絲進行密封補焊。經(jīng)過一年多的生產(chǎn),先后又重焊數(shù)次。補焊時, 為了提高焊接性能,把原來 35CrMo的螺絲換成35#銅螺絲。但在換螺絲時,錯把M30 X 3.5的螺母與M27 X 3的螺栓配套,起不到螺絲的緊固作用;加之焊 接質(zhì)量差,導致閥蓋與閥體的法蘭焊接處爆裂由于一中出口閥蓋首先爆裂,大量熱油(重柴油達 340C左右)噴出自燃著 火;并影響到附近的沖洗油、重柴、燃料油和塔頂循環(huán)線在高溫下相繼爆裂,大 量油料噴出,助長了火勢。3、損失情況修復費10.15萬遠,使蒸餾裝置低負荷生產(chǎn)。催化裝置停產(chǎn) 14天。六、蒸汽串油起火處理不當停工1、事故情況1985年12月

9、7日13時40 分,某煉油廠一催化裝置再生器下爐 2001蒸汽排 凝點突然排出的蠟油,落在高溫的待生單動滑閥上,自燃著火。將待生單動滑閥 信號風導管燒斷,供風中斷,滑閥自行關(guān)閉。工人用干粉滅火機將火撲滅。經(jīng)檢 查沒有燒壞其他設(shè)備。在處理過程中,因缺乏經(jīng)驗,只顧開待生單動滑閥而渣油 回煉切除不徹底,反應(yīng)總進料控制閥關(guān)不嚴,以致發(fā)生U型管催化劑與油和泥結(jié)焦,導致再生器流化不起來,裝置被迫停工。2、事故原因(1) 油的來源:酮苯來的熱料和與之連接的蒸汽掃線閥不嚴,蠟油串到蒸汽系統(tǒng),并有幾處排凝點發(fā)現(xiàn)排出蠟油。與此同時,爐2001霧化蒸汽為防凍,排凝閥一直開著。當串油時,蠟油流出,并落在 450C的待

10、生滑閥上而引起著火。(2) 待生滑閥關(guān)閉:該閥為風開閥其供風導管為尼龍導管。著火時,供風導管被燒斷,滑閥因中斷供風而自行關(guān)閉,并超過行程極限,閥板卡住。在滅火后 開工中,滑閥長時間又打不開,離合器不好用,5個人一直開了一個半小時,耽誤了迅速恢復開工的機會。(3) U型管催化劑結(jié)焦,再生器及煙道著火:操作員發(fā)現(xiàn)滑閥閥位指示全關(guān),立即將反應(yīng)器總進料自??刂仆度牒完P(guān)閉渣油回煉控制閥調(diào)節(jié)器。分餾崗位向罐區(qū)開始排放油漿,但由于渣油回煉切除不徹底,總進料控制閥關(guān)不嚴,加之催化 劑停止流化,反應(yīng)溫度降低,使進入反應(yīng)器的油流到U型管內(nèi),造成催化劑結(jié)焦活泥,失去流化條件,致使裝置被迫停工。同時,由于排放油漿進罐

11、閥門開度 小,油漿排放不及,分餾塔油位過高,造成兩器壓力失調(diào),當待生滑閥打開后, 大量帶油的催化劑進入再生器發(fā)生二次燃燒,以致煙道著火達2小時之久。經(jīng)切 除主風,打開稀相噴水等措施將火熄滅。七、處理貽誤良機催化被迫停產(chǎn)1、事故情況1986年6月29日,某煉油廠催化裝置因電氣故障、操作員處理不及時,造 成催化劑倒流,被迫停工68小時。當日11時25分,催化車間主風機操作員發(fā) 現(xiàn)正在運行的1#主風機復水泵和潤滑油泵停運,立即啟動備用泵和已停的運行泵,均未成功,迫使主風機緊急停車。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)停電造成。催化反應(yīng)崗 位操作員接到主風機崗位電話并發(fā)現(xiàn)主風流量下降時,向班長報告。班長與主風機崗位聯(lián)系,

12、電話又不通。當反應(yīng)崗位啟用自保時,催化劑已經(jīng)倒流到阻尼單向 閥處,致使主風事故蒸汽頂不進去,而將 Dg1200阻尼單向閥法蘭墊片呲開,被 迫停工。2、事故原因(1) 6月29日11時25分,電網(wǎng)電壓波動,出現(xiàn)瞬時低電壓和高電壓,導致 4#變壓器開關(guān)柜二次線插座接線柱間,因插座板質(zhì)量差而使絕緣擊穿停電。(2) 事故中備用復水泵不能及時啟動,是因為其控制線路上在設(shè)計時多了一 個轉(zhuǎn)向開關(guān),增加了操作的復雜性,而操作人員不清楚貽誤了時機。(3) 反應(yīng)崗位操作人員,不能正確判斷,沒有及時啟用自保和主風事故蒸汽, 導致催化劑倒流,使事故擴大。(4) 主風機和主操作室之間用撥號電話聯(lián)系,關(guān)鍵時刻又不通,耽誤

13、了時間。八、 風吹瓦斯動火成災(zāi)1、事故情況1988年6月4日中午,某煉油廠催化裂化裝置開工進入吸收穩(wěn)定系統(tǒng)收汽油 階段。13時05分,當班操作員發(fā)現(xiàn)泵303出入口連通閥彎頭處,有一個 56 伽的穿孔漏汽油。車間立即做補焊前的準備工作:將塔301的油轉(zhuǎn)到塔303 后,從泵303入口處給蒸汽向塔301掃線,并打開塔301底部放空閥。因該閥不通, 當即進行處理。此時,泵 303/1、2出口排凝閥也已打開,油氣從此處排出。與 此同時,檢修車間焊工已來到裝置做補焊前的預(yù)制工作,催化車間辦理了用火票,動火點指定在氣壓機廠房西側(cè)。當動火完畢,正準備滅掉割把火焰時,塔301底部Dg80伽的放空閥剛好處理通,蒸

14、汽、油氣噴出,瓦斯借助南風快速漂浮到動火處引燃,導致塔301底部放空處起火。2、事故原因(1) 催化車間對動火管理不嚴,未按一級動火程序?qū)徟?;在準備動火安全?施時,又排放汽油多時,并且缺少防范措施。(2) 當時為南風,催化車間選擇在下風不遠處動火,沒有考慮到預(yù)制動火與 掃線同時進行工作,一旦塔301底部放空閥處理通后,排出的油氣、瓦斯會借助 南風快速漂浮到動火處引起火災(zāi)。3、損失情況事故造成現(xiàn)場6人燒傷,直接經(jīng)濟損失0.26萬元。九、盲目拆人孔熱劑燙傷人事故情況1990年2月12日15時35分,某煉油廠催化裝置在停工檢修過程中,由于 車間有關(guān)領(lǐng)導在盲201剛剛裝好,主風還沒有切除的情況下,就

15、允許工程公司工 人拆卸三旋人孔門。造成灼熱的催化劑噴出,將在場的6名工人燙傷,其中2人重傷。十、關(guān)閥變開閥煙機遭損壞1、事故情況1990年9月23日,某煉油廠催化裂化裝置反應(yīng)器-再生器正在烘襯里過程 中,主風機崗位操作員巡檢時發(fā)現(xiàn)煙機入口平板閘閥處有一小段開度約90伽,便向車間設(shè)備工程師反映。在得知不應(yīng)打開后,操作員立即回去關(guān)閉平板閘閥。 由于誤操作反而使平板閘打開約二分之一,致使煙機在無潤滑油狀態(tài)下轉(zhuǎn)動約 5 分鐘。經(jīng)拆機檢查,軸流風機的徑向軸瓦和推力瓦磨損, 煙機二軸套產(chǎn)生縱向裂 紋,煙機和風機葉片頂尖有輕度磨損,推力主盤推力面有磨損,煙機轉(zhuǎn)子和殼體 下半部密封齒輪磨倒,盤車器離合齒輪磨出

16、 6伽的溝。2、事故原因(1) 廠和車間忽視安全生產(chǎn),對開工烘襯里期間其他設(shè)備有何要求沒有明確 規(guī)定。(2) 車間領(lǐng)導對平板閘閥的重要性認識不足,在烘襯里過程中,沒有采取必 要的措施以防誤操作,沒掛“勿動”標牌(3) 操作員技術(shù)素質(zhì)低,本應(yīng)關(guān)閥但卻誤操作反而把閥門打開。(4) 管理不嚴。煙機入口蝶閥手動全開了數(shù)日,在烘襯里期間沒做檢查。(5) 對事故先兆沒有認識。在事故發(fā)生前一天就有人發(fā)現(xiàn)煙機出入口煙氣溫 度指示達300C以上,并且發(fā)現(xiàn)平板閘閥有一小段開度。向班里反映卻沒有引起 重視,未做交接,沒向車間匯報。事故發(fā)生前,車間領(lǐng)導和技術(shù)人員也沒有進行 認真巡檢。3、損失情況直接經(jīng)濟損失約18萬元

17、。十一、緊急停機不當阻尼閥體損壞事故情況1990年9月23日23時30分,某煉油廠催化裂化裝置開工中,由于裝置水 聯(lián)運,水壓波動,造成潤滑油冷后溫度上升。軸瓦溫度上升至69C時,主風機操作員為保護兩臺主風機,人為將兩臺風機緊急停機。當時反再系統(tǒng)正在烘襯里, 由于主風機突然停機,造成瓦斯滅火。而反應(yīng)崗位操作員發(fā)現(xiàn)滅火以后才去關(guān)閥 門,使瓦斯串至反再系統(tǒng)。23時30分在單向阻尼閥處爆燃,造成單向阻尼閥殼 體損壞。十二、吹斷滑閥閥桿裝置被迫停車1、事故情況1991年5月13日13時,某煉油廠一催化車間當班操作員向車間領(lǐng)導匯報, 待生線路不暢已影響到兩器催化劑循環(huán)。車間當即指示增大兩器差壓,維持生產(chǎn),

18、 并立即組織查找原因。經(jīng)查,待生滑閥閥桿轉(zhuǎn)動幅度較大,判斷為閥桿斷。為處 理事故,裝置于16日5時停工。經(jīng)搶修,于18日10時恢復正常生產(chǎn)。此期間, 一催化恒溫流化。2、事故原因(1) 待生滑閥閥桿因吹掃蒸汽量過大,被吹斷。(2) 吹掃蒸汽孔板副線閥尚有3/4扣未關(guān)死。(3) 待生滑閥共4個吹掃點合用一個限流孔板,其中一點被堵,迫使吹掃蒸 汽流向其他點。十三、停車清掃催化劑突瀉1、事故情況1991年5月17日晚,某煉油廠重油催化裝置因操作不穩(wěn)于 21時50分,切 斷進料進行燒焦。在燒焦過程中一、二再生器最高溫度達到1050C。為檢查設(shè)備因超溫損壞情況,裝置于18日17時停工。吹掃第一再生器和反

19、應(yīng)器內(nèi)余留催 化劑的任務(wù),由廠勞動服務(wù)公司工程部某工程隊承擔。20日8時30分,該隊7人到現(xiàn)場經(jīng)車間安全教育、辦作業(yè)票、佩戴防護用品后,上午清掃完第一再生器。 下午進入反應(yīng)器汽提段,把催化劑鏟入“待生斜管”送往“一再”內(nèi)。因反應(yīng)器 內(nèi)溫度較高,7人分兩組輪流作業(yè)。18時15分,突然聽到人叫聲,并看到從反 應(yīng)器底人孔處飄出灰白色催化劑,一人從人孔處爬出。里面砸埋2人被搶救后,經(jīng)職工醫(yī)院應(yīng)急處理并急送市醫(yī)院,但搶救無效分別于5月21日、24日死亡。2、事故原因(1) 原料油調(diào)合不均勻,分層嚴重,使原料油超重,導致進裝置原料油性質(zhì) 急劇變差,操作不穩(wěn),又造成“碳堆積”致停車。(2) 缺乏處理嚴重碳堆

20、積的經(jīng)驗。對專利技術(shù)認識不足,當班操作人員在沒有進料分析報告的情況下,未能判斷原料油性質(zhì)嚴重變化,仍按以前換罐出現(xiàn)的 現(xiàn)象處理。因而未能及時采取有效措施,引起催化劑嚴重“碳堆積”,造成設(shè)備超溫。(3) 管理制度不完善,交接班制度執(zhí)行不嚴。原料全分析項目被遺忘,未做 分析,調(diào)度布置分析任務(wù)后也未檢查。(4) 由于發(fā)生“碳堆積”,在再生器燒焦時最高溫度曾達 1050r。含碳的高 溫催化劑在旋風分離器的料腿集合斗處,形成“燃結(jié)”狀態(tài)(即松散的結(jié)塊) , 堵塞在管內(nèi)。此時,現(xiàn)場在拆卸反應(yīng)器裝卸孔蓋,反應(yīng)器旋分料腿受到震動,使 料腿中的高溫催化劑突然傾瀉下來,造成傷人事故。十四、催化劑結(jié)塊 生產(chǎn)被迫停工

21、1、事故情況1991年10月14日6時,某煉油廠催化裂化裝置發(fā)生非計劃停工事故。13日7時35分,催化反再系統(tǒng)催化劑循環(huán)突然中斷。調(diào)整過程中,循環(huán)狀態(tài)時好 時壞。至14日6時,操作進一步惡化,系統(tǒng)催化劑循環(huán)徹底中斷,停工處理。2、事故原因由于催化劑夾帶經(jīng)高溫燒結(jié)后形成的結(jié)塊堵斜管,造成催化劑循環(huán)中斷,被 迫停工。9月24日11時40分至12時10分,曾由于蒸汽帶水,反應(yīng)壓力波動, 造成油氣倒流,二段再生器溫度達 780C,累計超溫約18分鐘,二再內(nèi)催化劑 有燒結(jié)現(xiàn)象。因系統(tǒng)催化油結(jié)塊,致使10月12日13時53分循環(huán)突然中斷,油 氣倒流,再次超溫達900E,約15分鐘。因催化劑結(jié)塊增加,直到

22、14日6時, 循環(huán)徹底中斷,停工處理。十五、沖壓壓油桶崩傷人1、事故情況1992年11月22日,某煉油廠W催化裂化裝置增壓機 402/A潤滑油冷卻器內(nèi) 漏,于16時20分檢修完。為達到正常備用狀態(tài),當班班長等 5人進行加油。22 井透平油裝在200L油桶中,他們將膠帶一段接在油桶上蓋自治的加油器具上, 另一段接在空壓機出口干燥器放空閥上,用工業(yè)風壓油。油桶壓力控制在 0.12MPa左右。17時07分,當桶內(nèi)油潤滑油剩三分之一時,油桶底蓋崩開,油 桶飛起,將兩名操作工擊倒在地。其中一名操作工鼻梁骨粉碎性骨折,開放性顱骨損傷,另一名雖被擊倒,但未受傷。2、事故原因客觀上是氣溫低,潤滑油粘度大,使油

23、桶充壓較高;主觀上是把以往的沒有 安全保證的經(jīng)驗,代替了科學方法,誤認為干起來順手,而導致崩桶傷人事故。 十六、閥未關(guān)嚴修孔板 油漿噴出火傷人1、事故情況1993年1月18日,某煉油廠蠟油催化車間備用油漿泵 206/2預(yù)熱管線不暢 通。當班操作班長、三名操作工及一名技校實習生共5人對預(yù)熱管線的限流孔板 進行處理。先由一名操作工和實習生關(guān)了限流孔板的上、下閥門,然后拆卸限流孔板法蘭、螺栓,并清理了孔板堵塞物。20時10分左右,在拆開法蘭往外摳取 法蘭中的舊墊片時,壓力為0.9MPa的油漿從管線法蘭處噴出。360E的熱油(其 自然點為300E)遇到空氣立即自燃著火,當時在場的5人都被包圍在大火之中

24、。 用了近半小時才將大火撲滅。事故中,當場死亡1人,1人因傷重搶救無效死亡, 1人燒成重傷,2人輕傷;燒毀電機三臺,部分門窗玻璃損壞。直接經(jīng)濟損失0.88 萬元。2、事故原因油漿內(nèi)的催化劑固體顆粒與油品中焦炭、膠質(zhì)等雜質(zhì)結(jié)成堅硬的塊狀物,將 閥門的閥芯頂住,因而閥門未能關(guān)嚴。當更換閥門法蘭墊片時,管道受外力震動, 催化劑因管道震動而松動,隨油漿壓出,發(fā)生火災(zāi)。十七、停工欠妥當分餾塔起火1、事故情況1993年4月20日,某煉油廠催化裝置停工檢修。8時35分切斷進料。12 時分餾塔底物料抽空,塔內(nèi)溫度降至 230C,具備加盲板條件。14時30分,當 檢修人員將法蘭直徑為1100伽的鋼圈抽出,準備插

25、入盲板時,從法蘭間隙處冒 出高溫油氣。14時50分15時,法蘭處著小火2次,均被撲滅。15時10分再 次著火,火勢較大,出動5臺消防車直至15時30分將火撲滅。2、事故原因(1) 主風機切出系統(tǒng)后,由于溫度高,為盡快卸完催化劑,于 10時30分, 又將主風再次引入系統(tǒng)。再生煙氣串入反應(yīng)器,當沉降器冒黃煙后,又開事故蒸 汽掩護,而開度偏大,大量蒸汽將高溫氣趕到分餾塔,致使分餾塔溫度上升至345E,塔內(nèi)殘油形成高溫油氣。在拆除法蘭時,遇空氣產(chǎn)生自燃。(2) 著小火后處理事故時,將蠟油、回煉油、油漿系統(tǒng)掃線蒸汽送入塔內(nèi), 以配合滅火,但管線內(nèi)存有殘油,反將殘油帶入塔內(nèi),擴大了火情。十八、誤操作爐管爆

26、破1、事故情況1983年6月6日16時50分,某煉油廠催化裂化裝置試車過程中, 發(fā)生了一 起加熱爐爐管爆破著火事故。6月5日,值班人員發(fā)現(xiàn)回煉油流量為零。為查找 原因,打開了回煉油甩爐閥。事后,回煉油進輻射室的閥和回煉油甩爐閥都沒有 關(guān),也沒有明確向下班說明。致使原料油通過對流室串入回煉油線,經(jīng)甩爐閥走了短路。6月6日12時,加熱爐出口溫度下降。司爐工將兩個火嘴的火焰逐漸 加大,但爐溫不但沒有上升反而下降。 到16時已降到170C (控制溫度230C)。 這時,加熱爐看火孔已經(jīng)烤人。16時25分,司爐工在交接班時發(fā)現(xiàn)爐管暗紅, 當即向值班人員作了匯報。值班人員誤認為原料油還在以64t/h的流速

27、通過爐管,所以錯誤的采取了并回煉油的作法。當甩爐閥剛關(guān)閉,爐管就發(fā)生了爆破。大量原料油從破口處噴入爐膛,引起加熱爐爐管爆破火災(zāi)事故。2、事故原因(1) 回煉油甩爐閥是加工熱渣油,甩掉加熱爐時才使用的。因此,當回煉油 流量為零時,沒關(guān)閉回煉油通往加熱爐輻射室的閥門,只打開回煉油的甩爐閥, 使原料油走了短路,造成輻射爐管干燒長達 31小時,這是事故的重要原因。(2) 爐管燒紅以后,未能正確判斷燒紅的原因,雖然也采取了熄火降溫的措 施,但緊接著又錯誤的向燒紅的爐管內(nèi)并油。油遇高溫急劇氣化、分解,壓力突 然升高,致使爐管發(fā)生爆破,引起火災(zāi)。這是事故的直接原因。3、經(jīng)濟損失直接經(jīng)濟損失13萬元。十九、墊

28、片呲開漏油著火1、事故情況1985年12月10日21時05分和21時45分某煉油廠催化裂化裝置冷換區(qū)二 層平臺上,因冷204/1 (輕柴油與軟化水換熱)管箱墊片呲開,輕柴油噴出并流 到下層換熱器上。因其頭蓋未加保溫罩,溫度高達360C,輕柴油兩次自燃著火。 這次事故燒壞空冷管束3片、風機4臺及其他設(shè)備管線和第三層鋼結(jié)構(gòu)平臺等。2、事故原因(1) 催化車間第12周期開工不順利,開停工3次,一冷一熱,對冷換設(shè)備管 箱側(cè)墊片的密圭寸有很大影響。(2) 設(shè)備本身存在缺陷。事故后打開冷 204/1管箱檢查,發(fā)現(xiàn)凹凸面總間隙 為7伽,而標準總間隙為5伽,使墊片密封性能減弱;同時,墊片因使用進口黑 色耐壓石

29、棉墊用完,臨時改使代用墊片,但對其性能、應(yīng)用部位尚未完全掌握。(3) 當時分餾塔為液面控制,波動大,使通過冷 204的輕柴油流量成脈沖狀 態(tài)。設(shè)備壓力的波動,更影響了墊片的密圭寸性能。(4) 對設(shè)備本身存在的問題、施工質(zhì)量和生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的一些異?,F(xiàn)象 (催 化開工時,曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)冷204/1泄露),沒進行深入分析,認真查找設(shè)備缺陷,采 取果斷措施。3、經(jīng)濟損失直接經(jīng)濟損失高達25.2萬元。二十、停工過急塔壁變形1、事故情況1988年1月31日,某煉油廠催化車間因設(shè)備故障緊急停工,在停工過程中,分餾塔中段兩圈塔壁過熱變形。1月29日晚,車間值班人員檢查發(fā)現(xiàn)二再脫氣罐及立管有襯里脫落、器壁鋼板發(fā)紅現(xiàn)

30、象。1月31日凌晨,再生滑閥溫控失靈,反應(yīng)溫度急劇下降,催化劑 循環(huán)中止。經(jīng)試驗證實襯里堵塞再生滑閥通道,3時45分被迫切斷進料,廠部決定緊急停工搶修。并要求:(1)只搶修反再系統(tǒng),拆人孔及修補襯里。為防止 管線凍凝分餾系統(tǒng)退油吹掃管線。吸收穩(wěn)定及后部系統(tǒng)不退油、不泄壓。(2) 31日13時,裝上盲板202。( 3)停工、搶修和開工全過程不超過一周。催化再生滑閥堵塞以后,沉降器內(nèi)的催化劑只能出不能進,料位迅速下降。10時50分降到180C以下。為了防止催化劑和泥,11時25分開始逐個關(guān)閉沉 降器所有蒸汽閥。12時45分,分餾系統(tǒng)關(guān)閉蒸汽閥,分餾塔撤壓,同時打開沉 降器頂部和大油氣管線放空閥,排除余壓后裝盲板202。31日14時40 分,檢修 工人在拆盲板202時,車間發(fā)現(xiàn)分餾塔18層氣相溫度超高,分餾塔中部有兩圈 壁板變形。2、事故原因(1)二再脫氣罐襯里大面積脫落,堵塞了二再滑閥,中斷流化是裝置被迫停 工的主要原因。(2)廠部有關(guān)領(lǐng)導布置搶修安排過急,從停工到裝盲板202的時間僅10小時, 且沒有細致安排相應(yīng)措施。因此,分餾系統(tǒng)未能降到安全溫度,這是導致分餾塔 塔壁變形的重要原因。(3)部分主風漏入分餾塔,造成分餾塔超溫;換 301浮

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