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文檔簡介
1、中鐵16局集團四公司第26次(2009年度)QC小組成果發(fā) 表 會 材 料天生橋雙線特大橋懸臂澆筑連續(xù)剛構懸臂端高差控制 單 位: 中鐵十六局集團四公司 小組名稱:六沾復線W3標工程指揮部一工區(qū)QC小組 發(fā) 表 人: 王占東 發(fā)表日期: 二九年十一月二十日 中鐵十六局集團第26次(2009年度)QC小組成果發(fā)表會材料天生橋雙線特大橋懸臂澆筑連續(xù)剛構懸臂端高差控制 一、工程概況天生橋雙線特大橋是六沾復線全線墩身最高、跨度最大的橋梁。天生橋雙線特大橋主橋最高墩為73m(4#墩),主跨上部構造為(68+2×128+72m) 4孔預應力混凝土連續(xù)剛構,梁體為單箱單室、變高度、變截面箱梁。連續(xù)
2、梁中跨中部18m梁段和左、右邊跨端部13.8m、17.8m梁段為等高梁段,梁高5m;中墩處梁高為9.5m,其余梁段梁底下緣按二次拋物線變化。箱梁頂板寬10.7m,底板寬7m,全橋頂板除邊跨端塊由45cm漸變至70cm外,其余均厚45cm;底板厚4890cm按拋物線變化,邊跨端塊處底板厚度由48cm漸變至100cm;腹板厚4090cm,邊跨端塊處腹板厚由40cm漸變至80cm。T段中跨各有16節(jié)段,節(jié)段長度分別為3.0m、3.5m、4.0m。梁體全長397.6m,采用掛籃懸臂澆筑,施工難度大,質量標準高。梁部構造如圖1所示圖1 天生橋雙線特大橋連續(xù)梁結構示意圖二、QC小組概況名稱六沾復線W3標工
3、程指揮部一工區(qū)QC小組成立日期2009年8月19日小組組長王保輝成果編制人王占東QC小組類型現(xiàn)場型QC小組記錄員徐發(fā)明小組成員姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務王保輝工區(qū)長徐發(fā)明質檢員楊敬志技術員王占東工區(qū)總工胡源麟質檢工程師趙偉京測量隊長蔣衛(wèi)國施工隊長戈金龍技術員楊子金測量員小組成員總數(shù)9人 平均QC教育90小時活動周期活動次數(shù)15次活動時間60小時三、擇題理由天生橋雙線特大橋是四跨預應力混凝土連續(xù)剛構橋,采用懸臂掛籃澆筑,掛籃體系每套自重45噸,節(jié)段最大重量204.8噸,各節(jié)段的施工狀態(tài)對成橋線形有很大影響。不合理的節(jié)段立模高程可能會導致合攏時兩懸臂端相對高差過大而無法合攏,或者橋面線形
4、起伏過大,影響外觀和行車舒適。因此,我們選擇這個課題進行技術攻關是非常有必要。 四、預期目標及可行性分析根據(jù)現(xiàn)狀調查的結果,我們制定了預期目標:保證成橋后線形,控制好梁體每一節(jié)段的高程,使中跨合攏時兩懸臂端相對高程差不超過15mm。我們聘請中鐵二院專家利用先進的計算機軟件模擬施工加載,分析不同施工階段的結構狀態(tài),再結合現(xiàn)場實測線形數(shù)據(jù),可以準確地預測橋的線形。只要在施工時合理地調整模板高程,就可保證中跨合攏時量懸臂端高差不超過預期目標。 五、QC小組活動情況(一)計劃階段(PLAN)1、原因分析2、要因確認確認一:由于作業(yè)環(huán)境惡劣,工作時間不固定,導致測量人員操作不細心,造成前幾個節(jié)段立模返工
5、。經(jīng)小組人員討論,在天生橋雙線特大橋這個關口上必須嚴把質量關,重新強調、調整勞動紀律。經(jīng)整頓,該影響因素消除,因此斷定該因素非主要因素。確認二:經(jīng)過現(xiàn)場調查,我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場使用的一臺普通DSZ2型水準儀較為陳舊,三角架部分破損。為了確定該儀器是否因使用年限長而存在較大誤差,我們將其與一臺新的并且鑒定過NA2型自動安平水準儀進行了測量比較:測量地點天生橋雙線特大橋閉合水準路線測量時間及天氣2009.8.21,晴測量人趙偉京、楊子金測量儀器水準儀(NA2,DSZ2)試驗結果:兩臺水準儀在同一閉合水準路線內其閉合差均能達到規(guī)范要求,因此我們斷定該因素不是主要因素。確認三:在掛籃施工前(在1#塊立模前)
6、,小組就施工程序及立模高程詢問了部分施工人員,絕大多數(shù)人員回答不清楚,并且對模板控制高程沒有明確的概念。我小組認為,由于人為的因素造成的高程誤差不容忽視,因此斷定該因素為主要因素。確認四:為了確定調模用QL32D型千斤頂?shù)恼{模精度,我們對3#墩2a、2b#塊模板的五個點進行觀測。 懸澆梁高程控制點分布圖 觀測點調模次序0點調整高差(mm)1點調整高差(mm)2點調整高差(mm)3點調整高差(mm)4點調整高差(mm)一1614121411二-3+2+1+2+2三2-1-1-1-1四10001從觀測結果看,該千斤頂調模精度為2mm以內。經(jīng)小組成員討論,2mm的誤差在規(guī)范容許范圍內,對立模沒有較大
7、的影響,所以我們認為該因素不是主要因素。 確認五:據(jù)一些資料表明,懸臂澆筑施工的掛籃重量及施工荷載對合攏前橋的線形有較大影響。如果這兩項荷載超過一定范圍,合攏前懸臂端撓度就會過大,并且主墩處梁的應力也會變大,對橋的結構不利。我們就此詢問了設計負責人,并得到肯定答復,掛籃自重不得超過90t,施工不平衡荷載不得大于25t。因此我們認為該因素為主要因素。確認六:據(jù)以往施工的經(jīng)驗,隨著懸臂增大,預應力張拉后在懸臂端產(chǎn)生的撓度還會越來越大。我們對3#墩1# 8#塊張拉前后懸臂梁端高程進行全程監(jiān)測。 注:系列一為小里程懸臂端撓度曲線 系列二為大里程懸臂端撓度曲線確認七:箱梁節(jié)段施工橫跨8月至次年4月,早晚
8、最大溫差可達15。據(jù)一些資料反映,溫度對于懸臂梁的結構施工影響比較小,但在施工中必須考慮溫度影響。為此我們做了一個試驗, 3#墩13段各節(jié)段張拉完畢,我們各選擇一天的早晨和中午兩個時段進行觀測點高程測量:節(jié)段號懸臂長(m)溫差()上午6時高程(m)中午13時高程(m)高程差(mm)1a981804.0871804.08701b1804.0871804.08702a1291804.0871804.08702b1804.0871804.08703a15121804.0871804.08613b1804.0871804.0870從以上數(shù)據(jù)也可以看出,由溫度引起的撓度的確非常小,因此我們認為這不是主要
9、因素。 確認八:我們查閱一些資料顯示,節(jié)段自重越大,懸臂越長,則節(jié)段自重對懸臂端產(chǎn)生的撓度就越明顯。3#墩前2個節(jié)段澆筑后測得由節(jié)段混凝土自重產(chǎn)生的撓度就有2mm3mm,因此,我們認為這是一個主要因素確認九:為了檢驗掛籃的安全性與計算彈性變形值的準確性,我們對掛籃采用兩個掛籃對頂張拉的方法進行了對拉試驗。 試驗布置圖如下:從變形曲線圖來看: 1.掛籃的彈性變形與理論變形值較為吻合。 2.掛籃在荷載作用下會產(chǎn)生位移,并且在彈性范圍內,變形會隨著荷載的增大而增大。 因此我們認定此因素為主要因素。 要因確認表序號末端原因驗證方法負責人是否要因1操作不細心現(xiàn)場觀察、詢問測量員王占東否2儀器陳舊失準察看
10、儀器鑒定標簽、測量試驗趙偉京否3技術交底不清詢問現(xiàn)場施工人員徐發(fā)明是4調模千斤頂精讀不高現(xiàn)場觀測楊敬志否5掛籃自重及施工荷載影響詢問設計王占東是6縱向預應力作用現(xiàn)場觀測趙偉京是7溫差影響分時分段觀測戈金龍否8節(jié)段混凝土自重作用查閱資料、現(xiàn)場觀測王占東是9掛籃變形掛籃對拉試驗戈金龍是3、對策措施 針對以上要因,我們QC小組制定了相應的對策,并且指定專人落實下去:序號要因對策目標措施時間負責人1技術交底不清重新進行技術交底立模合格率達1001. 制定天生橋線形控制流程圖并發(fā)放到施工負責人。09.8.19至今趙偉京2. 重新進行技術交底。09.8.19至今2掛籃自重及施工荷載影響在立模時設置預拱度將
11、懸臂梁端撓度實測值與計算值差控制在5mm內1.控制掛籃總重。2.合理布置施工荷載,繪制荷載布置圖。09.8.19至今王占東3縱向預應力作用3.綜合考慮2、3、4因素的影響,利用控制軟件計算撓度大小,并在各階段立模時設置預拱度。09.9.1至今4節(jié)段混凝土自重作用4.實測澆筑、張拉前后觀測點高程,誤差分析,并在下節(jié)段立模時調整。09.8.19至今5掛籃變形在立模時設預拱度實測變形值與理論變形值差控制在5mm內1.計算出掛籃的理論變形值,并繪制掛籃變形曲線圖。2.在節(jié)段立模時設預拱度來調整高程3.實測各節(jié)段掛籃變形量,誤差分析,在下節(jié)段立模時調整。09.8.19至今徐發(fā)明(二)實施階段(DU)實施
12、一:2009年9月1日,我們QC小組重新討論,明確了施工工藝流程,制定了天生橋節(jié)段高程控制流程圖。節(jié)段高程控制流程圖9月1日,由王占東組織了一次針對4#墩第一節(jié)段施工的專項技術交底,并且將流程圖發(fā)放到了施工負責人手里。 結果:現(xiàn)場施工作業(yè)人員反映對施工流程清楚;在4#墩1#4#節(jié)段立模一次性驗收合格率達100。 實施二: 2009年9月至30月,我們對掛籃結構進行調整及安全性能論證。10月底,最終確定了施工荷載的重量及布置,并繪制了一份詳細的荷載布置圖發(fā)放到施工負責人。結果:1.經(jīng)過調整,將原先72t的掛籃減至45t;2. 4#墩2#3#節(jié)段,掛籃工作穩(wěn)定,無安全事故發(fā)生;3.各施工階段結構應
13、力檢測滿足設計要求實施三:現(xiàn)澆梁澆筑過程中,由趙偉京聯(lián)系設計院負責人,利用控制軟件計算各節(jié)段的撓度大小。根據(jù)計算所得數(shù)據(jù),分別在4#墩23#節(jié)段立模標高中設置了預拱度,并實測澆筑數(shù)據(jù)進行對比:對比結果:實測數(shù)據(jù)與計算數(shù)據(jù)差均未超過5mm,證明了該數(shù)據(jù)是可信的。 實施四:2009年10月,由楊敬志計算掛籃在各節(jié)段荷載下的理論變形值,并在4#墩2#3塊立模高程中增加了掛籃理論變形量?;炷翝仓旰笸ㄟ^實測,我們發(fā)現(xiàn)掛籃的變形沒有預計的大。于是我們分析原因,認為理論掛籃變形荷載計算中,考慮了1.2倍的安全儲備,所以理論變形量大于實測變形量。為此,我們在不考慮安全儲備的情況下重新計算了掛籃變形量,并繼
14、續(xù)觀測變化情況。 結果:在4#6#節(jié)段中,實測掛籃變形值與理論計算值基本吻合,理論變形值與實測變形值差均在5mm內。實施五:總結一、二、三、四的經(jīng)驗,將其運用到剩余節(jié)段施工當中。 (三)效果檢查(CHECK)2009年11月我們就目前各墩施工的節(jié)段兩懸臂端高程進行了實測:現(xiàn)已經(jīng)施工完的23節(jié)懸澆梁段,各段高程相差均在5mm之內,小于規(guī)范要求的15mm,符合設計及規(guī)范要求。(四)鞏固總結(ACTION)1、小組活動完成了預定目標。通過本次活動,提高了大家的質量及參與質量管理的意識。2、制定完善的技術交底規(guī)則,并將其列入項目工作手冊當中。3、編寫懸臂澆筑連續(xù)剛構橋懸臂端高差控制作業(yè)指導書。4、整理數(shù)據(jù),作為參考資料保存。六、總結和今后打算(一)總結本次活動達到了預期的目標。小組成員通過努力,運用理論結合實際的科學戰(zhàn)略,找到了一條行之有效的控制剛構橋懸臂施工懸臂端高差的方法,既增強了成員們的自信心,又積累了寶貴的經(jīng)驗。QC小組全體成員得到了一次很好的鍛煉,使技術人員樹立了勤于鉆研,及時總結的工作作風,提高了分析問題和解決問題的能力,業(yè)務水平得到了提升,同時小組成員的個人能力、創(chuàng)新意識、改進能力得到了進一步增強,參與意識越來越強。活動前后的對比情況如下:自我評價表序號項 目自我評價活動前活動后1創(chuàng)優(yōu)意識75962解決問題能力86913創(chuàng)新精神81904
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