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1、工業(yè)爐Industrial Furnace第31卷第2期2009年3月Vol.31 No.2Mar. 2009步進梁式加熱爐關鍵部位的優(yōu)化與改進苗增軍,呂愛暉,孫殿魯,孟令達萊蕪鋼鐵集團有限公司棒材廠,山東萊蕪271126)摘 要:通過對步進梁式加熱爐在正常生產(chǎn)過程中極易出現(xiàn)故障的關鍵部位優(yōu)化改造,消除了安全隱患,解決了困擾步進梁式加熱爐高效運行的瓶頸環(huán)節(jié),使得步進梁式加熱爐運行更加穩(wěn)定可靠。對步進梁式加熱爐完善設計提供重要技術依據(jù),具有推廣應用價值 。關鍵詞:步進梁式加熱爐;優(yōu)化;措施中圖分類號 :TG307文獻標識碼 :B文章編號:1001- 6988(2009)02-0050-03Opt

2、imizationand Modificationfor Critical Part ofWalking -Beam Type Reheating FurnaceMIAO Zengjun, LV Ai-hui, SUN Dian-lu, MENG Ling-daBar Steel Rolli ng Pla nt,Laiwu Steel Group Co., Ltd ,Laiwu 271126, Chi na)Abstract : The hiding safety trouble is eliminated and some bottle-neck factors are resolved t

3、hrough optimization and modification for some critical parts with more malfunction during operation of reheating furnace, which make the reheating furnace ' operation stable and reliable. It also provides technical support for the optimizing design of reheating furnace and is worth of widely app

4、lication.Key words :walk in g -beam type reheat in g furn ace; optimizati on ; mesures50工業(yè)爐Industrial Furnace第31卷第2期2009年3月#工業(yè)爐Industrial Furnace第31卷第2期2009年3月萊鋼集團公司棒材廠軋鋼生產(chǎn)線加熱爐,是 1994年從意大利達涅利公司全套引進步進梁式三段連續(xù)式加熱爐”原設計冷坯加熱能力為100 t/h,熱坯為120 t/h。自1995年投入運行以來,通過對加熱爐易岀現(xiàn)故障部位進行了一系列優(yōu)化改造,加熱爐運行穩(wěn)定可靠,全年實現(xiàn)了零熱停工時。加熱能

5、力與加熱質(zhì)量穩(wěn)步攀升,冷坯加熱能力增為120 t/h,熱坯增為145 t/h,取得了好的效果 。通過對加熱爐十多年維護操作,發(fā)現(xiàn)步進梁式加熱爐極易在以下幾個關鍵部位岀現(xiàn)故障,影響加熱爐穩(wěn)定可靠運行,具有一定普遍性 。1空氣換熱器易出現(xiàn)漏氣1.1 問題加熱爐為常規(guī)燃燒方式,采用空、煤氣換熱器實收稿日期:2009- 01- 02作者簡介:苗增軍(1972 ),男,工程師,主要從事軋鋼工藝設計及加熱爐技術管理工作現(xiàn)對空氣、煤氣的預熱。在正常生產(chǎn)中,由于空氣換熱 器最靠近加熱爐爐尾,進口煙氣溫度一般在780弋50C,有時為提高加熱能力,需要強制加熱,造成煙氣溫度高達930 C左右;特別在組織生產(chǎn)含鈮”

6、鋼時,進口煙氣溫度高達 1 000 C左右。含鈮”鋼加熱溫度為 1 2307 270 C致使空氣換熱器前三排不銹鋼列管”易燒壞、漏氣。漏氣后進一步加快了不銹鋼列管”氧化程度,一旦漏氣,越漏越嚴重??諝怙L壓、風量大幅 降低,不能保證正常燃燒,加熱爐的加熱能力大幅下降,被迫進行停爐更換,費時費力。1.2 方案與解決措施原設計空氣換熱器為列管式結構,列管的材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,抗高溫煙氣的灼燒 、氧化、耐熱性相 對較差,一旦岀現(xiàn)長時間高溫煙氣預熱 ,很容易發(fā)生 燒漏現(xiàn)象。經(jīng)過多次認真分析研究 ,決定對空氣換熱 器進行以下優(yōu)化改造 :(1)將空氣換熱器熱風端前4排材質(zhì)選擇為0Cr25Ni20,要

7、求耐熱溫度達到850 C,其余四排管51工業(yè)爐Industrial Furnace第31卷第2期2009年3月#技術改造:步進梁式加熱爐關鍵部位的優(yōu)化與改進子材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti。冷風端管子材質(zhì)為20鍋滲鋁。這樣的優(yōu)化選擇既考慮了換熱器的工作特性,又保證了換熱器的整體造價不過高 。0Cr25Ni20材質(zhì)抗拉強度為 580 MPa、延伸率為54%,具有抗高溫、耐腐蝕等優(yōu)點,壽命為普通不銹鋼的23倍,傳熱系數(shù)大,換熱效果好。換熱器的結構見圖1個熱電偶的數(shù)值。如果溫降不在合理范圍內(nèi)就要尋 找原因,在停機時對空氣換熱器進行檢查,利用長時間停機維修對換熱器除灰吹掃。讓該操作制度納入標準化作業(yè)程序

8、。1.3 實施效果2005年3月份組織實施,更換后的換熱器在圖1換熱器結構示意圖二洞3-10xT T T T T V10x100 u002Q y *卡護06爐尾煙氣流動方向:;內(nèi)2) 由于空氣換熱器風箱處溫度高,容易在列管與風箱接合處燒損漏風,現(xiàn)場增加一層3=6 mm鋼板,較好解決了此處問題。同時考慮一旦岀現(xiàn)煙氣溫度過高,將加重對換熱器損害,在空氣換熱器一側增加一冷卻風機,與煙氣溫度檢測裝置進行連鎖控 制,一旦煙氣溫度超過 850 C,冷卻風機啟動 ,進行 強制冷卻。3) 在實際生產(chǎn)中操作中,加強對換熱器的維 護、檢測,避免燃燒不完全造成煤氣在煙道燃燒情況發(fā)生。勤注意觀察布置在換熱器底部、中部

9、、上部三使用3年后狀況仍然良好,空氣預熱溫度仍能達到460 C以上,大大改善了燃燒條件,在軋制高溫鋼種如含Nb生產(chǎn))時表現(xiàn)尤為突岀在每年歷次檢修檢查中,均沒有發(fā)現(xiàn)燒損漏氣現(xiàn)象,取得較好效果2水梁滑塊材質(zhì)的選擇和焊接工藝確定2.1 問題日常生產(chǎn)中,加熱爐均熱段動、靜水梁上的彎頭 處滑塊時常因燒損、磨損嚴重,導致鋼坯在向出爐輥 道平移鋼坯時,易岀現(xiàn) 翻鋼”現(xiàn)象。造成鋼坯刮爐 墻、兩支鋼坯連續(xù)岀鋼、降低加熱爐正常岀鋼節(jié)奏等問題。正常情況下,加熱爐水梁的滑塊一般使用周期 為23年,隨著含Nb鋼生產(chǎn)量增加,不到一年時 間,水梁滑塊燒損、磨損非常嚴重 ,且出現(xiàn)部分滑塊 整體脫落。有時為保正常生產(chǎn),被迫臨時

10、停爐處理。2.2 方案與解決措施(1)對加熱爐均熱段及動、靜水梁上的彎頭處滑塊的材質(zhì)進行研究更換,用Co50代替原有的 Co20,使耐高溫特性、耐磨性提升近一倍,見表1。53技術改造:步進梁式加熱爐關鍵部位的優(yōu)化與改進表1 Co50和Co20化學成分對比%)牌號CSiMnCrNiWMoCoNbSPCo500.15 -0.250.5 7.00.5 1.027 -2948 -520.5< 0.02< 0.02Co200.3 740.5 7.00.57.018 -2218-2218 -221.0 -3.0< 0.02< 0.02#技術改造:步進梁式加熱爐關鍵部位的優(yōu)化與改進#

11、技術改造:步進梁式加熱爐關鍵部位的優(yōu)化與改進2)制定了嚴格規(guī)范的滑塊與水梁的焊接工藝,保證了焊接質(zhì)量 。由于滑塊的材質(zhì)中含Cr成分較高,與水梁彎頭焊接容易產(chǎn)生熱裂紋,為此采取特殊焊接工藝:使用A407焊條,直流焊接,焊接電流130 735 A。 焊前不預熱,但需用乙炔焰輕輕烤去滑塊表面上的 水汽。焊接滑塊時先將每個滑塊點焊,校正位置后正式焊接。焊時滑塊兩邊同時施焊,從水梁兩端開始向中心隔 5塊跳著焊。盡可能用較小的線能量 進行焊接。層間溫度控制在150 C以下。水梁內(nèi)通水,但不必使水在水管內(nèi)流動。焊條加熱至250V00 C保溫1 h,隨用隨取。所使用的砂輪片 只能專用于磨滑塊,所用的鋼絲刷及焊

12、渣清除工具 一律由不銹鋼制成。焊接操作時,應采用短弧。 一般母材的熔化量應控制在整個焊縫斷面面積的35 %以下。焊后修磨,使焊縫飽滿圓滑無砂眼。2.3實施效果對滑塊成分、焊接工藝進行優(yōu)化后,滑塊的使用壽命明顯提高,2005年3月份組織實施后,使用至今,滑塊燒損、磨損情況不大,消除了原來翻鋼”并鋼連出”現(xiàn)象,穩(wěn)定了加熱爐出鋼節(jié)奏。提高了加 熱爐運行效率。3刮渣板固定結構改進與焊接方式優(yōu)化3.1 問題步進梁式加熱爐的水封槽上刮渣板的脫落、刮渣不徹底、易斷裂等問題,常常使得氧化鐵皮因刮不凈堆積成堆,岀現(xiàn)頂壞密封箱,造成密封箱漏氣爐壓不穩(wěn)等一系列問題,成為加熱爐日常維護中的一大技術難題。一般1012個

13、月就必須對水封槽上刮渣板進行全部更換 ,因為一旦岀現(xiàn)局部刮 渣板脫落,將造成該處氧化鐵皮堆積,加熱爐在步進過程中后面的刮渣板因受擠壓易脫落變形,造 成通條刮渣板脫落。3.2方案與解決措施改變原有刮渣板焊接方式,將每單個煤氣方箱兩側刮渣板制作成一獨立的箱體結構,依此類推。每條水封槽共有14個煤氣方箱,制作成14個獨立刮渣板箱體結構。同時改變原來整體連接方式,在每兩個密封箱之間增加 同時立筋之間加焊橫筋 筋形成一封閉箱型結構4根立筋與爐底框架連接 , ,使得每組刮渣板的吊筋 、橫 ,最大限度增加其剛性 。調(diào)整原有刮渣板緊靠密封箱焊接方式,適當減少刮渣板寬度,距密封箱焊接處留有510 mm,避免步進

14、梁往復運行時,刮渣板擠壓、碰撞密封箱側壁。具體結構形式對比見圖2。3.3 實施效果改造后的水封槽刮渣板結構簡單,剛性強,不易松動脫落。即使局部刮渣板有脫落、松動,不影響其它刮渣板,可以在短時間恢復正常。改造后的水封槽刮渣板運行周期由原來的10個月至一年,提高到22.5年。改造后,未再岀現(xiàn)因刮渣板松動、脫落造成氧化鐵皮堆積刮碰煤氣方箱的故障。爐昵T字銅木封常® 2即潔阪改誥前旨皓利討比冊4結論通過關鍵部位的優(yōu)化改造,消除了加熱爐運行中頻繁發(fā)生故障的問題,對穩(wěn)定加熱爐高效運行起 到很好效果,有推廣和借鑒意義。參考文獻:1 王秉銓.工業(yè)爐設計手冊M.2版.北京:機械工業(yè)出版社,1996.2

15、 王慶祁,朱長華.步進式加熱爐水梁與耐熱滑塊焊接J.焊接,1996 1) 20-21.54技術改造:步進梁式加熱爐關鍵部位的優(yōu)化與改進#技術改造:步進梁式加熱爐關鍵部位的優(yōu)化與改進天然氣水合物一一可燃冰地質(zhì)專家預測:中國2050年將把可燃冰能源民用化。中國地質(zhì)調(diào)查局在我國南海北部神狐海域,成功鉆取獲得了高純度天然氣水合物實物樣品,不僅使我國成為繼美國、日本、印度之后第 4個通過國家級研發(fā)計劃采到水合物實物樣品的國家,使我國天然氣水合物的調(diào)查研究水平一舉步入世界先進行列,也使人類試圖利用這種新能源的努力成為可行。天然氣水合物又稱可燃冰 ,具有非常高的使用價值 ,1 m3的可燃冰等于 164 m3的常規(guī)天然氣藏 。據(jù)保守 估算,世界上天然氣水合物所含的有機碳的總資源量,相當于全球已知煤 、石油和天然氣總量的 2倍。特別是天然氣水合物的主要成分是甲烷,燃燒后幾乎沒有污染 ,是一種綠色的新型能源 。從其儲量之大、分布范圍之廣和應用前景之好來看 ,它是石油、天然氣、煤等傳統(tǒng)能源之后最

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