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文檔簡介

1、    礦用乳化液處理裝置性能研究    劉平摘 要:乳化液由乳化油乳化入水形成,具有安全,經(jīng)濟,污染少等優(yōu)點,乳化液逐步取代液壓油作為礦井設備的主要工作介質(zhì)。礦下對乳化液高精度大流量的處理技術(shù)成為了一種必需。文章就高精度乳化液處理裝置的研制過程中的主要技術(shù)指標進行了監(jiān)測與研究。關(guān)鍵詞:乳化液;高精度;濁度;處理量:td40 文獻標志碼:a :2095-2945(2017)25-0034-021 概述國家相關(guān)政策規(guī)定,煤礦礦下乳化液的使用必須達到一定比例(70%-80%)才能取得相關(guān)的開采資格,煤礦綜采面急需普通乳化液處理裝置。因此,礦下急需大流量、高精

2、度的乳化液處理裝置對乳化液進行處理,以避免更大的經(jīng)濟損失。在這一背景下,項目組主導開發(fā)了這一套乳化液處理裝置。2 項目工藝系統(tǒng)針對乳化液類液體雜質(zhì)特點,宜采用全新的分級處理工藝。其處理過程中主要由增壓系統(tǒng)、一級處理系統(tǒng)、二級處理系統(tǒng)(刷網(wǎng)反沖洗系統(tǒng))、精密處理單元及保安過濾等部分組成。3 結(jié)構(gòu)設計及加工選定了工藝路線后,進行設備主體結(jié)構(gòu)設計。基于對國內(nèi)國外已經(jīng)成熟的乳化液處理裝置結(jié)構(gòu)參考,結(jié)合工藝方案,進行了結(jié)構(gòu)主體的設計。該設備屬于成套設備,為了實現(xiàn)工藝目的,設備中有四級處理:一級處理(精度4mm)、二級處理(精度0.2mm)、精密處理單元(10m)、保安過濾(50m)。需要說明的是,進行設

3、備主體結(jié)構(gòu)設計時有兩個難點:一是礦井下面空間狹小,操作安裝不便,乳化液泵站間距又較大,這就對設備的體積提出了很高的要求。二是必須考慮到主體結(jié)構(gòu)如何實現(xiàn)在線反沖洗要求。乳化液馬達的出現(xiàn)剛好解決了這一困難,因此最終決定采用機械混合攪拌工藝,來實現(xiàn)對超精細纖維濾料的反沖洗。4 測試結(jié)果及分析4.1 濁度影響測試及研究在進行濁度測試的時候,需要通過不同的水樣進行檢測。可以很直觀的發(fā)現(xiàn),處理后的水質(zhì)基本與清水無異。接下來進行了定量的分析。由圖1可以看出,濾速為25m/h時,進水濁度變化幅度很大的情況下仍然能夠保證出水濁度的穩(wěn)定且小于1ntu,表明超精細顆粒濾料具有很好的過濾效果,過濾精度高。對比可以得出

4、,濾速為50m/h時出水濁度仍然很穩(wěn)定,但由于濾速的增加,達到相同的出水濁度時需要的時間變短,導致過濾周期減小。也就是說,通過增壓系統(tǒng)的作用,在單位時間內(nèi)可以提高處理裝置的處理能力,達到大流量、高精度處理的目標。分析認為,超精細顆粒濾料過濾時,由于水流經(jīng)過濾層時產(chǎn)生阻力,加上濾層截污后的自重,使濾料層上松下緊,孔隙率由上到下從大到小分布,具有“理想濾料”的顯著特點,從而增大了納污量,提高了過濾精度。小結(jié):試驗表明,在不同濾速、不同進水濁度的情形下,處理裝置出水濁度都完全符合要求。4.2 處理量測試及能效研究接下來,測試了裝置的處理量這一指標。處理量是該設備的一項重要指標,直接關(guān)系到設備的實際使

5、用效果和未來的銷售,因此對這一指標的檢測至關(guān)重要。試驗時,以濁度為50ntu的原水為水樣,工作壓力設定為0.5mpa,分五個時段試驗去其均值為最后處理量數(shù)據(jù)。詳情見表1:從表1可以看出,實測設備處理量基本在70左右浮動,能夠滿足工藝要求70m3/h。考察設備實際運行環(huán)境,現(xiàn)場工作壓力完全滿足高于0.5mpa的基本要求,進水濁度也基本控制在50ntu附近,因此該試驗驗證的數(shù)據(jù)具有相當?shù)挠行浴P〗Y(jié):設備完全滿足處理量這一工藝指標,而且研究表該處理工藝的水頭損失并不會因處理量增加而表現(xiàn)出顯著差異,也就是該工藝的能效較好。4.3 在線反沖洗系統(tǒng)的試驗驗證小結(jié):從表2記錄的結(jié)果可以看出,處理裝置完全滿足在線反沖洗時的技術(shù)要求。5 結(jié)束語該套高精度乳化液處理裝置,過濾精度高,截污量大,進水濁度在40ntu60ntu時,濾出水濁度穩(wěn)定且小于1ntu,對水中懸浮物去除可達99%以上;濾速快,處理量大,能達到70t/h的處理能力,是普通砂率的3.5倍以上;在線反洗且耗水量低,乳化液馬達

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