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攀 鋼 技 術 9 攀鋼高爐噴煤工藝的發(fā)展和優(yōu)化 官 勇 (攀鋼 釩 煉鐵廠) 摘 要: 介紹了攀 鋼高爐噴煤試驗、噴吹無煙煤、噴吹混合煤三個階段發(fā)展 歷程, 總結和分析了制粉、噴吹、輸粉三大 系統(tǒng)的 發(fā)展 優(yōu)化情況 , 為 今后噴煤工藝 的 發(fā)展提供經驗和 參考。 關鍵詞: 高爐 ;噴煤;工藝;優(yōu)化 0 引言 高爐噴煤是降低焦比、強化冶煉的重要技術措施,可替代 焦 炭 降低生鐵成本 ,并 可合理利用不適于煉焦的煤資源 。攀鋼高爐 是高鈦型 釩鈦磁鐵礦冶煉,其 噴煤技術的發(fā)展經歷了一個較長的探索過程,從 1967 年在首鋼進行的釩鈦磁鐵礦高爐噴煤試驗的失敗,到現(xiàn)在的瘦煤比 60%的混合煤噴吹 。伴隨著攀鋼釩鈦磁鐵礦高爐噴煤技術的發(fā)展, 高爐噴煤工藝也經歷了一個發(fā)展和優(yōu)化的過程, 為今后噴煤工藝的改進和優(yōu)化提供經驗, 筆者就 攀鋼噴煤工藝的發(fā)展和優(yōu)化 過程做一簡單介紹與分析。 1 攀鋼高爐 噴煤工藝 的 發(fā)展 噴煤試驗 (1985 1995 年 ) 1985 年攀鋼購買了首鋼一套舊的高爐煤粉噴吹系統(tǒng),利用 熱電廠鍋爐煤粉制備(球磨機)系統(tǒng),首先在 1#高爐(第二代爐役有效容積 1000 14個風口)進行了噴煤工業(yè)試驗 , 噴煤比為 10 30 kg/t, 通過試驗對冶煉釩鈦磁鐵礦高爐噴煤技術特點有了一定 認識。 1988 年利用這套設備仍在 1#高爐(有效容積1000 18 個風口,無料鐘爐頂)做氧煤噴吹試驗,噴煤工藝得到進一步完善 ,進行了不同結構氧煤槍的燃燒性能試驗, 積累了氧煤噴吹的 許 多經驗,為攀鋼以后采用富氧大噴煤提供了支持。 新建 噴煤裝置 (1996 2008 年 ) 為 使 噴煤技術 在 攀鋼 高爐 推廣 應用 , 于 1996年建成了 新的 噴煤 裝置 ,以兩臺 中速磨為主體 ,年制粉能力可達到 32 萬 t,實現(xiàn)了全廠四座高爐 全部 噴煤 ,噴煤比曾一度達到 140 kg/t 水平 。 采用國內先進的噴煤工藝 (2005 2008 年 ) 隨著高爐噴煤量的提高, 2005 年又擴建了一套E 型中速磨系統(tǒng)和新 3#高爐噴煤系統(tǒng),煤粉制備能力達到每年 80 萬 t,其工藝設計是按照噴吹混合煤設計的 ,采用了 當時國內最 先進的 噴煤 工藝。 2 噴煤工藝的優(yōu)化 制粉系統(tǒng) (1)1996 年建成的兩套 中速磨,由于 磨煤機 工作溫度高、容易斷煤的原因, 經常出現(xiàn)磨盤和噴嘴環(huán)卡死,磨盤襯板松動、磨盤多次開裂的問題。采取將噴嘴環(huán)和磨盤連成整體,解決了 噴嘴環(huán)卡死 問題。 原煤含水高是造成磨機斷煤的主要原因, 故 自制 了 原煤倉自動流化控制裝置,減少了斷煤 頻次。由于噴吹煤粉量不斷提高,將原來收粉器和煤粉倉之間的溜粉管改為螺旋輸送機,留出的空間擴建了 4 個煤粉倉。干燥氣 由 煙氣爐提供,煙氣爐為臥式筒狀爐并聯(lián)使用。 1998 年應用煙氣自循環(huán)系統(tǒng),將排粉風機出口的煙氣接入煙氣爐混合室,循環(huán)利用煙氣,降低制粉系統(tǒng)的氣氛含氧率。收粉系統(tǒng) 分 為旋風 收粉器 和布袋 收粉器 兩級 ,其中布袋 收粉器 為反吹風式 收粉, 全系統(tǒng) 為 負壓。針對制粉間布袋收粉器經常堵粉和漏粉,采 用型鋼加固布袋室,將排粉閥改成兩極鎖氣器,把螺旋式輸粉機改為鏈式刮板輸粉機,把排風閥與反吹閥配合控制改成過濾、反吹、沉降三態(tài)控制 。 1996 年初建的儲煤場儲煤量 8 000 t,隨著噴煤量 增加, 2000 年又新建一個儲煤量 12 000 t 的 儲煤場。 (2)2005 年 新 建 了 一套 磨 煤 機 ,型號為 機機殼內 五個金屬球與上、下盤壓 10 2010 年第 33 卷第 4 期 合,無潤滑部件 ,不需要 密封風 設施 ,設 備維護量小 ,抗振動 性強 。 缺點是磨機工作時機殼振動比輥式磨大 。 收粉系統(tǒng)改為一級高濃度布袋 脈沖式收粉 , 收粉效率高,布袋收粉器 體積大幅減小,布袋更換簡便。收集的煤粉直接進入煤粉倉,不再使用鏈式刮板輸粉機和螺旋輸送機。煙氣爐仍為臥式筒狀爐,單獨使用。 輸粉系統(tǒng) 優(yōu) 化了 輸粉噴吹管道 ,使制粉間新系統(tǒng)既可直接噴吹又可輸粉,與老系統(tǒng)的輸粉系統(tǒng)一起可以向三座噴煤塔任意輸粉,輸粉系統(tǒng)可以向直接噴吹系統(tǒng) 煤粉倉返粉, 以應對磨 煤 機故障檢修和均衡全廠高爐 煤粉存 量。 由于制粉間與 4#、新 3#噴煤塔 距離 (距 4#高爐450 m、 距 新 3#高爐 1500 m)比較遠 ,輸粉管道容易堵塞,針對該情況,增設了一條備用輸粉管道,既可 向 4#噴煤塔輸粉又可 向 新 3#噴煤塔輸粉。 噴吹系統(tǒng) 攀鋼釩高爐 噴吹系統(tǒng)分為直接噴吹和間接噴吹兩種, 當噴吹距離小于 350 m 時,可 由制粉間 通過單管路將煤粉輸送到 高爐 再 經 分 配器到各風口的直接噴吹法, 1#高爐和 2#高爐采用此噴吹方式;當噴吹距離大于 350 m 時,先將煤粉輸送到高爐附近的噴煤塔,再由噴煤塔向高爐噴吹 的間接噴吹方式 , 3#高爐、 4#高爐、新 3#高爐 采用此噴吹方式 。直接噴吹采用并罐噴吹,間接噴吹采用雙系列串罐噴吹。 (1)噴吹管路 。 1998 年以前, 攀鋼高爐 間接噴吹工藝采用多管路噴吹,即噴煤罐有多個出煤口,一個出煤口對應高爐的一個風口。 之 后隨著噴煤分配器的推廣應用,將噴吹工藝改為 “單管路 +分配器 +各風口噴槍 ”的方式,同時罐體結構也進行相應改造。又因為噴煤分配器到 各風口噴吹管路距離不相等,通過增設環(huán)管平衡各噴煤支管阻損 ,達到均勻噴吹的效果 。 (2)混合器 。 1999 年以前,不管是多管路 噴煤還是單管路噴煤,混合器均采用抽吸式倉式泵,噴煤能力大,但氣、 固相混合不均勻,難以控制。噴煤管改單管路后,將混合器改為下進料可調式混合器??梢酝ㄟ^調節(jié)混合器進料口開度調節(jié)噴煤量,煤流均勻性好,易于控制。目前已形成以混合器開度調節(jié)為主,噴吹罐壓力和噴吹氣量調節(jié)為輔的噴吹控制手段, 煤粉質量合格率長期穩(wěn)定在 95%以上, 小時噴煤 量 誤差不超過 200 (3)噴煤槍 。 噴煤槍 是高爐噴煤過程 的易 損件,它的長壽化問題 一直受到普遍 關注。 攀鋼高爐實行噴煤后, 試 驗過多種噴煤槍, 槍型大小有 16 25 32 料 有 125管壁厚有 2、 3 噴槍端口位置有距風管端面 150 管端面和出風管端面 50 100 槍與圍管的連接有橡膠管、金屬軟連接、 金屬硬連接 等。攀鋼釩高爐 噴煤槍與風管的夾角 11,采用 253 的 25管,伸出位置距 出風管端面 100 于與風管中心線 11夾角,槍管不能保持直線,過 去用的金屬管由人工根據煤流情況煨槍管角度,避免煤流對風口銅套的沖刷,但是這個槍管角度又成為煤流沖刷點,容易損壞,并造成風管和風口接口位置的損壞?,F(xiàn)在采用 25合陶瓷焊接槍管,角度由廠家生產時固定,安裝時不再煨管,這一方法較好地解決了槍管磨損問題,噴煤槍壽命達到 50 天以上。 (4)閥門 。 噴煤系統(tǒng)進煤閥門過去一般采用鐘閥( 300 以上),后來一段時間曾將鐘閥改為球閥,仍然存在故障率高,易泄露的問題。近幾年逐漸采用新型偏置板閥,密封圈不易磨損,流通面積大,取得了 良 好效果。 供氣系統(tǒng) 1996 年噴煤系統(tǒng)投產初期,出現(xiàn)了輸粉和噴吹管道堵塞 頻繁的問題, 其主要原因是 煤粉潮濕 造成堵粉,所以采取用蒸汽加熱輸粉、流化、噴吹壓縮空氣、增加壓縮空氣除水設施等措施, 使堵管現(xiàn)象大大降低。 安全技術 攀鋼高爐噴煤工藝是 按照噴吹無煙煤進行設計的,其安全技術也是按照噴吹無煙煤設計的, 后來 隨著無煙煤資源緊缺和提高煤粉燃燒率的需要,提出噴吹 混合煤 ,所以 需要 采取要求更高的 防火防爆安全 措施 。在磨 煤 機入口、布袋箱體出口、煤粉倉等部位增設氣體分析儀,在線監(jiān)測系統(tǒng)的一氧化碳和氧氣濃度變化;在布袋箱體、煤粉倉、倉式泵、噴吹 罐等處增設測溫點監(jiān)控系統(tǒng)的溫度變化;布袋材質全部采用具有防靜電性能針刺呢;主要電器設備和儀表及法蘭等增設了靜電導通和接地裝置;主攀 鋼 技 術 11 要電器設備和儀表及管路閥門等均改為防爆型的;在噴吹管路上增設快速切斷閥。 3 結論 1)攀鋼高爐噴煤工藝 經過 不斷改造和優(yōu)化,其工藝技術水平逐漸提高。從 1985 年噴煤比 10 30 kg/t 到現(xiàn)在噴煤比一度達到 140 kg/t 水平 ; 1998 年8 月開始噴吹混合煤,瘦煤比為 25%,到現(xiàn)在瘦煤比為 60%。煤粉質量合格率長期穩(wěn)定在 95%以上,小時噴吹速率波動小于 200 2)E 型中速磨 具有比輥式磨機結構簡單,更小的維護量和消耗量,抗振動性好,值得推廣。一級脈沖式布袋收粉,煤粉直接進入煤粉倉,收粉效率高,易維護??烧{式混合器、不銹鋼復合陶瓷噴煤槍、偏置式板閥是適應 攀鋼高爐 噴煤工藝的設備。對不同的 輸粉系統(tǒng) 管路 進行有機 串并聯(lián),可以解決磨 煤 機、管路等一些設備故障 情況下 的 高爐保產 。 編輯 余文華 收稿日期: 2010 (上接第 8 頁) 2 a 1990( 5): 2443 王念春 . 連鑄中間包等離子體加熱裝置控制系統(tǒng) J2

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